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为改善煤气利用、降低能耗,莱钢3200m3高炉进行了两个阶段的大矿批冶炼试验。通过调整布料矩阵,减少入炉粉末,保证足够的风速和鼓风动能等,高炉实现了100~105t的大矿批冶炼实践,炉况稳定顺行,煤气利用率由46.5%上升到49.5%,燃料比由525kg/t下降至500kg/t。 相似文献
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针对扩大风口面积后炉缸活跃性下降、煤气流不稳、炉况稳定性差、燃料比上升以及缩小风口面积后实际风速过大、中心过吹、燃料比上升的现状,采取优化送风面积、优化高炉操作、稳定和改善原燃料质量等措施改善炉缸活跃性,改进后燃料比由518kg/t降低到512kg/t。在现有原料条件下,适宜的高炉送风面积在0.4035~0.4130m2,实际风速在280~290m/s是合理可行的。 相似文献
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济南钢铁集团总公司第二炼铁厂现有两座高炉分别为 1#炉 12 0m3、2 #炉 16 0m3,为了强化冶炼 ,提高高炉的生铁产量 ,不断深挖潜力 ,注重科技创新 ,进入 2 0 0 3年 ,推出科技创新举措 ,将风机能力扩大 ,2 #炉改用D90 0风机 ,1#炉沿用原 2 #炉D6 0 0风机。为最大限度地发挥风机的潜力 ,经过调试运行 ,针对出现的不同程度的炉况波动 ,采取了调整风口配置、扩大风口直径、调整料制、扩大矿批、优化槽下程序、提高拉料速度等一系列措施 ,炉况现已基本正常 ,高炉的生产水平大幅度提高 ,6月份高炉有效容积系数达 3 888t/m3.d ,创历史最好水平。 2 … 相似文献
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济钢二炼铁现有两座高炉分别为 1号炉 12 0 m3、2号炉16 0 m3,为了强化冶炼和提高高炉的生铁产量 ,进入 2 0 0 3年 ,济钢二炼铁将风机能力扩大 ,2号炉改用 D90 0风机 ,1号炉沿用原 2号炉 D6 0 0风机。为最大限度地发挥了风机的潜力 ,经过调试运行 ,针对出现的不同程度的炉况波动 ,济钢二炼铁相应地采取了调整风口配置、扩大风口直径、调整料制、扩大矿批、优化槽下程序、提高拉料速度等一系列合理、到位的措施 ,炉况现已基本正常 ,高炉的生产水平得以大幅度提高 ,6月高炉有效容积系数达 3.888t/ m3· d,创出历史最好水平。 2 0 0 3年上半年… 相似文献
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本文介绍的是对苏钢原有83.5m~3高炉进行改造性易地大修设计。根据苏钢意见,在仍采用现有300m~3/min风机的基础上合理调节炉型,在保持斜桥布置基本不变的基础上又要求铁口标高提高400~500mm的前提下设计一座有效容积为90~100m~3高炉。并要求在矿石含铁品位在58%(去CaO)、熟料率85%、喷煤粉60~80kg/t铁、喷油~20kg/t铁的条件下获得利用系数2.0t/m~3·d、综合折算焦比550kg/t铁的较先进指标。现将该项设计特点作一简介,供同级高炉技术改造时参考。一、炉体新高炉在调整炉型的同时将有效容积扩大到94m~3,炉缸直径2800mm,炉腰直径3600mm,Hu/D=3.64。在保持斜桥布置 相似文献
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莱钢型钢3 200 m3高炉为实现限产计划,采用风口加衬套的方法来控制风速和鼓风动能,避免了局部堵风口、更换小风口的弊端,配合减氧、缩矿批,调整布料制度、造渣制度,加强炉前操作,优化出铁组织等措施,炉况顺行,指标稳定。 相似文献
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合理调整风口对大型高炉吹透中心、活跃炉缸十分重要。目前,实际操作常常认为增加风口长度、增加风口回旋区深度、缩小风口面积能提高风速,进而提高鼓风动能,以利于吹透中心。建立了调整风口参数的数学模型,并以某厂3 200 m3高炉为例,给出了在总风量不变的条件下,增加1个风口长度、减小1个风口面积以及多个风口尺寸调整时,各风口风量、风速和鼓风动能的变化。发现增加部分风口的长度时,对应风口风量、风速、鼓风动能降低。缩小少数风口的面积,会降低对应风口的风量;只有在缩小多数风口的面积时,已调整的风口风速和鼓风动能才可能提高,而未调整的风口风量、风速和鼓风动能提高幅度更大。根据该数学模型,定量化给出该高炉调整风口的相关参数,可用于调整炉缸煤气流的均匀性,维持高炉稳定、顺行。 相似文献
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新钢300m~3高炉炉龄晚期,通过调整炉缸热制度,寻求合理操作炉型,维持合理煤气流分布,实行标准化操作等措施,实现了强化操作,冶炼强度由0.944t/m~3d提高到1.10t/m~3d,平均日产由441.81t/d提高到了510.62t/d。 相似文献
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唐钢与东北工学院共同协作于1987年在唐钢2号高炉进行从渣口向炉缸喷压缩空气的试验.第一阶段试验期为1987年8月16~26日,基准期为同年7月26日至8月5日;第二阶段试验期为1987年11月23日至12月3日,基准期则为同年12月4~13日。2号高炉容积100m~3,炉缸直径3m,6个风口,1个渣口(在3号风口下面)与铁口成120°夹角。喷枪是将原有堵渣机改造成中心输入压缩空气的吹风堵渣机。输送管道直径为 相似文献
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本文介绍铜陵钢铁厂120m~3高炉风口烧损情况,认为鼓风动能过大是风口烧损的主要原因。采用斜风口并适当扩大风口直径,高炉鼓风动能维持在3000kg·m/s 左右的水平,能减少风口的烧损。 相似文献
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法国索拉克公司敦刻尔克厂4号高炉,炉容为3650m~3,炉缸直径14m,有风口40个,铁口4个,于1987年11月投产。该高炉1990年7月综合燃料比445kg/t铁,其中冶金焦(>25mm)270kg/t铁,碎焦25kg/t铁;煤粉180kg/t铁(煤焦置换比0.83),创下了高炉喷吹煤粉量的世界纪录。取得这一成绩的主要条件是:①炉况稳定顺行。在1990年5~7月间,日产量介于8500~9000t,利用系数2.4t/(m~3·d)。尽管喷煤量增加,高炉透气性指数(按炉腹煤气量计算)依然保持在4000左右,透气性良好,炉料呈有规律下降;热量损失也比较稳定,并且与按照恒定边缘气流计算的目标相一致(这是按炉墙上仍残留有耐火内衬考虑的)。采取对炉缸渣铁排放和煤气分布的控制亦有利于高炉操作的稳定;②鼓风条件 相似文献
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2016年8月初宣钢2#高炉(容积2 500 m3)出现上部温度波动幅度大、中心气流减弱、崩料、悬料现象,风量从4 700 m3/min逐步萎缩至3 800 m3/min,加风困难,最终导致炉况失常。通过强化中心气流引风量、调整风口面积、提高动能、化炉缸、全风口作业等操作思路,风量从3 800 m3/min加至4 500m3/min;建立中心主气流后,采取加重焦炭负荷、扩大矿批、逐步优化装料制度等措施,充分发挥中心"漏斗"作用,高炉炉况逐步恢复正常。 相似文献