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针对氨-酸法硫酸尾气脱硫系统中生产固体硫酸铵采用的传统工艺和负压强制循环蒸发工艺中存在问题,提出了利用硫酸尾气废热生产固体硫酸铵新工艺并从理论上进行了可行性分析。介绍了新工艺的流程及关键设备蒸发结晶塔的设计,采用该工艺可简化工艺流程、减少设备投资、降低能耗,并且有利于尾气脱硫。 相似文献
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由南通三圣石墨设备科技有限公司研究开发的“钛白粉生产废硫酸回收新工艺及装置”项目,日前通过了江苏省科技厅在南京主持召开的科技成果鉴定。本项目首次研制了聚四氟乙烯石墨复合新材料、提浓石墨塔装置以及管式过滤器;设计了利用炉窑尾气余热预浓缩和三效真空浓缩工艺,对废硫酸进行回收利用;采用熟化槽分段降温晶体培养长大后过滤分离的工艺,解决了废酸中晶体析出堵塞设备等问题。 相似文献
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本文通过对硫酸法钛白粉厂副产稀硫酸用于磷肥生产的现状分析,提出了“稀酸一段浓缩与加酸调浓净化”的稀硫酸预处理方案设想。并进行了技术经济分析,说明钛白废酸用于磷肥生产,在技术上是可能的,经济上是合理的。 相似文献
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8月16日国家工信部发布钛白粉行业清洁生产技术推广方案。其中应用技术有:沸腾氯化法钛白粉生产技术,钛矿连续酸解技术,利用联产硫酸与钛白粉生产过程产生的废热将硫酸法钛白粉副产的废酸浓缩,硫钛联产节能和废副处理(废酸浓缩渣或硫酸亚铁与硫精砂或硫磺混合制酸)技术, 相似文献
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《硫酸工业》2013,(3):53-55
2013039稀酸在浓缩过程中去除无机盐的方法及专用装置一种稀酸在浓缩过程中去除无机盐的方法及专用装置,将硫酸盐法生产二氧化钛时伴生的稀酸,依次经串联的三段蒸发器和加热器相连的外置强制循环装置蒸发处理,再经过熟化槽后,进入压滤机压滤,得到回收酸液;其中在第二段外置强制循环装置处理时,在由蒸发器酸进出口、循环管、加热器组成的循环通道中,将酸送入压滤机,在经压滤机压滤后,酸液被再送回由蒸发器酸进出口、循环管、加热器组成的循环通道中。本发明当酸浓度达68%时,无机盐含量仅为10%~20%,再经沸化槽冷却结晶后经压滤机压滤分离无机盐,得到清洁酸(无机盐含量小于0.5%),保证了设备的正常运行。(公开号:CNl01157446,申请人:冯圣君) 相似文献
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介绍了尾气净化工艺系统,在设计中利用喷雾除沫装置,清洗碱吸收尾气,同时预先将尾气与废热锅炉工艺气体进行热量交换,在既保证了净化效果的同时,又大大缩短了电加热器的使用时间,节省了电能,优化了整个稀硝酸、两钠生产装置工艺系统,降低了生产成本。 相似文献
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介绍了韦乐瓦Fertiberia装置的磷酸预浓缩系列利用硫酸生产中低温废热的情况。该工艺非常简单:1台中间吸收塔+酸冷却器,通过脱离子水封闭循环的方式与磷酸浓缩装置的换热器相连接。该装置到现在已运行15年,其设备很少更换或维修,有较强的适应性。 相似文献
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关于“九五”期间硫酸装置技改的几点意见 总被引:3,自引:1,他引:2
分析两年全国硫酸生产及消费情况,提出硫酸技术改造的几点意见;采用酸洗净化和两转两吸工艺,加强废热利用,根据国情达到经济规模,积极消化吸收国外先进技术,选择较先进合理的设备,提高硫酸行为总体水平。 相似文献
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介绍40kt/a硫酸装置的技术改造。其项目包括:增设废热锅炉生产中压蒸汽,减压后供磷肥装置使用;将水洗净化工艺改为稀酸洗净化工艺;干吸工段采用阳极保护酸冷却器代替铸铁排管冷却器,干燥塔增设丝网捕沫器。改造后,提高了装置的热能利用率,减轻了环境污染,改善了工艺指标,提高了系统开车率,增加了硫酸产量,成效显著。 相似文献
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硫酸法钛白生产中的环保治理措施 总被引:1,自引:0,他引:1
系统总结了硫酸法钛白工程设计中,酸解、煅烧的尾气治理,废酸浓缩和酸性废水中和处理等项技术及其新的技术应用成果。如130m^3大型酸解罐采用水喷淋处理酸解尾气,设计合理的反应空间和气液分布状态,能达到良好的处理效果;煅烧尾气处理采用结构合理的干法回收装置,余热用于废酸的初浓缩,以及水喷淋降温洗涤和静电除酸雾等措施,做到经济和环保双效应;废酸浓缩工业生产已初见成效,废酸经二段真空浓缩至质量浓度70%-72%,可回用;酸性废水经石灰乳中和处理和压滤之后含滤液废清液可部分回用,其余达标排放。滤饼红石膏可做水泥辅料.经配料可用做生产水泥。 相似文献
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韶关冶炼厂(以下简称韶冶)有两套烟气制酸系统,与ISP铅冶炼系统配套,硫酸总产量(Ⅱ系统改造前)达到约300kt/a。2001年硫酸Ⅰ系统改造改为两转两吸工艺,二氧化硫总转化率提高到99.8%。硫酸Ⅱ系统于1996年底投入生产,采用空塔-填料塔-级间冷器-级电除雾器-二级间冷器-二级电除雾器稀酸洗净化、-转-吸-尾气吸收(氨酸法)工艺流程。 相似文献
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300kt/a铜冶炼烟气制酸装置干吸工序生产实践 总被引:1,自引:1,他引:0
盛强 《硫磷设计与粉体工程》2010,(3):42-47
介绍金昌冶炼厂300kt/a铜冶炼烟气制酸装置干吸工序在生产过程中出现的一些情况,通过对该工序吸收塔循环酸泵由小改大,吸收酸冷器由板式改为阳极保护管壳式和对吸收塔循环酸槽加水管的改造等项目的实施,使工序中设备运行的可靠性大大地提高。通过对干燥塔循环酸槽溢流排放管路的改造,从而避免因操作不当而引起的满槽溢流硫酸污染环境的现象。通过对吸收塔上酸量等参数的优化控制,从而减少出塔气体雾沫夹带,减轻了下游管道等设备的腐蚀。 相似文献
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