共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
深孔超声轴向振动钻削装置的设计与研究 总被引:1,自引:0,他引:1
根据振动切削机理对超声振动钻削和普通钻削进行了分析比较,设计出一种在摇臂钻床上加工小直径深孔的超声轴向振动钻削装置。并分析了超声振动钻削装置设计中的一些关键技术问题,为在摇臂钻床上加工小直径深孔提供了一种新的工艺途径。 相似文献
2.
3.
4.
随着我国经济的高速发展,科学技术的不断进步,工业技术的发展也得到了空前的提升,在这样的背景下如何提高组合钻床深孔加工质量成为当前工业企业首要考虑的问题。组合钻床深孔加工是一项较为特殊的工业技术,而且对与其相匹配的设备要求较高,并且对技术人员的专业水平也有较高的要求,因此,在经济高速发展背景下,提高组合钻床深孔加工质量成为当前工业企业发展的必然趋势。 相似文献
5.
6.
7.
基于深孔麻花钻使用范围不断扩大,但能够夹持深孔麻花钻的专用钻床种类不足的问题,将1台数控车床改造成能够夹持不同直径深孔麻花钻的深孔钻床,最终通过在该深孔钻床上加工出来的工件满足厂家相应要求,证明本次改造是行之有效的。 相似文献
8.
基于深孔麻花钻使用范围不断扩大,但能够夹持深孔麻花钻的专用钻床种类不足的问题,将1台数控车床改造成能够夹持不同直径深孔麻花钻的深孔钻床,最终通过在该深孔钻床上加工出来的工件满足厂家相应要求,证明本次改造是行之有效的. 相似文献
9.
10.
11.
对国内外最新的深孔加工技术进行了比较和深入的分析,在兼顾高效和经济的同时,选择了"麻花钻"作为加工某工程机械刹车制动夹钳,2-Φ6,深160油孔的加工方法。研究的结果,对工程技术人员进行铸铁类零件的深孔加工,具有参考意义。 相似文献
12.
13.
14.
15.
深孔的长径比(L/D)越大,钻削时加工难度也越大。为了提高深孔加工精度和工作效率,需要从刀具、工艺和控制等多方面加以改进。文章提出了一种基于伺服电机检测钻头扭矩、用PLC对加工过程进行自动控制、用人机屏实现人机交互的深孔钻加工系统。调试结果表明:采用该系统既能提高钻削效率和加工精度又能延长钻头的寿命。 相似文献
16.
17.
亚干式内排屑深孔钻削系统试验与分析 总被引:2,自引:0,他引:2
结合亚干式切削和内排屑深孔钻削加工的特点,提出亚干式内排屑深孔加工系统的设计思路。结果表明,该系统具有良好的排屑及冷却效果。同时,通过与湿式(BTA)钻削加工的试验对比及分析,在合理的切削用量下,亚干式钻削的切削性能在排屑及冷却方面要优于湿式(BTA)钻削。 相似文献
18.
针对传统浇注式内排屑深孔钻削加工方法(BTA或DF)存在着切削液消耗量大、生产成本高、污染环境及危害操作者身体健康等问题,本文提出了将MQL技术(最小润滑技术)应用于内排屑深孔加工的方法(即亚干式深孔加工),并对MQL切削加工中切削液的作用与效果进行了分析。通过亚干式深孔钻削试验,确定出水溶性切削液具有良好的雾化效果,并且加工系统具有良好的冷却及排屑效果。针对刀具磨损较大等问题,提出了采用油液混合雾化以及低温冷风的方法,以提高刀具的润滑性和冷却效果。 相似文献
19.
20.
Muhammad Pervej Jahan Yoke San Wong Mustafizur Rahman 《The International Journal of Advanced Manufacturing Technology》2010,46(9-12):1145-1160
Microelectro-discharge machining (micro-EDM) has become a widely accepted non-traditional material removal process for machining difficult-to-cut but conductive materials effectively and economically. The present study aims to investigate the feasibility of machining deep microholes in two difficult-to-cut materials: cemented carbide (WC-Co) and austenitic stainless steel (SUS 304) using the micro-EDM drilling. The effect of discharge energy and electro-thermal material properties on the performance of the two work materials during the micro-EDM drilling has also been investigated. The micro-EDM drilling performance of two materials has been assessed based on the quality and accuracy of the produced microholes, machining stability, material removal rate (MRR), and electrode wear ratio. The results show that deep-hole micro-EDM drilling is technically more feasible in WC-Co as it offers microholes with smooth and burr-free surfaces at the rim in addition to improved circularity and lower overcut than those provided by SUS 304. Moreover, WC-Co exhibits better machinability during the deep-hole micro-EDM drilling, providing relatively higher MRR and stable machining. 相似文献