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由于青海某贫硫金矿选厂磨矿钢球配比偏大,操作参数不合理,导致了磨矿分级系统磨矿效率低、处理量小、磨矿细度不够等问题。通过实验室前期试验并经球径半理论公式计算,确定现场补加球大小和比例。采用JKsimMet软件模拟工业试验流程,寻找磨矿分级回路最佳参数,进行工业试验。试验结果表明:JksimMet软件可以较好地模拟现场磨矿分级回路,为现场优化提供参考和方案;一段磨处理量提高了6.5 t/h,球耗降低了14.29%,排矿细度增加了27.9%,P80降低了60.91%;二段磨排矿细度增加了31.3%,P80降低了13.31%,实现了磨矿效率提高,处理量增加,节能降耗的目的,磨矿分级系统得到了优化。 相似文献
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磨矿新技术在一段中细粒磨矿流程设计和生产中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
在某铜矿改扩建设计中,通过采用磨矿新技术提高磨矿效率,达到一般情况下一段磨矿难以达到的磨矿细度,使一段磨矿的产品细度和产品质量达到与二段磨矿相近的效果。 相似文献
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宜春钽铌矿选厂设计为阶段磨矿(两段磨矿)阶段选别流程。其中一段闭路磨矿,二段为开路磨矿,由于二段磨矿为开路,远远达不到-0.2毫米粒级含量占85%以上的设计指标,严重影响了选别效果。广州有色金属研究院在1985年流程调试期间提出将细筛用于二段磨矿分级,使二段磨矿局部闭路。应用细筛后的效果:(1)改善了工艺 相似文献
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《湖南有色金属》2017,(6)
对南京某铁矿进行了实验室磨矿过程参数优化试验和工业应用。一段磨矿试验包括磨矿时间、磨矿浓度、磨机转速、磨机生产能力、钢球直径等单一影响因素试验。二段磨矿试验包括不同磨矿时间、磨矿浓度、介质充填率下的钢锻介质、钢球介质和钢球混合介质对比磨矿试验。根据研究结果可知,该铁矿磨矿产率与磨矿时间几乎成线性关系,属匀质矿、易碎磨。对该矿而言,混合钢球比单一钢锻、单一钢球的磨矿效率都要高,但钢锻在长时间磨矿过程中产生的过粉碎和磨矿产品的均匀度,却比单一钢球和混合钢球要好。一段二段现场磨矿浓度控制在73%、磨机转速率76%、充填率35%左右是较为合适。工业试验后比试验前二段分级溢流中-0.074~+0.037 mm粒级产率高出27.01%,-0.01 mm粒级产率减少21.70%,二段溢流产品质量得到明显改善。 相似文献
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磨矿浓度是影响磨矿产品粒度组成特性的关键因素.根据柿竹园矿石性质,在实验室和工业试验中分别考察不同浓度下一段磨和二段磨的产品粒度组成特性.结果表明,实验室条件下一段磨矿浓度在75 %、二段磨矿浓度在65 %时能获得均匀性好、合格产品粒度粗和有用磨矿耗能低的磨矿产品质量.工业试验条件下一段磨矿和二段磨矿产品中合格粒级产率分别增加2.23 %和3.96 %、平均粒度分别加粗1.13 μm和3.8 μm,过粉碎分别减轻0.88 %、1.35 %,磨矿过程技术效率分别增加2.79 %、4.86 %,能耗利用率分别增加4.39 %、6.12 %.同时,分级溢流产品中合格粒级产率增加0.72 %,平均粒度加粗1.4 μm,过粉碎减轻6.76 %,分级溢流产品质量得到全面优化.对选矿厂而言,稳定磨矿浓度非常有必要. 相似文献
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主要针对Ⅱ段磨矿分级作业旋流器在应用过程中存在的问题,通过开展系统除杂研究、给矿变频控制以及新型旋流器试验等措施,稳定了旋流器工作状态,提高了旋流器分级效率,同时也改善了Ⅱ段磨矿效果,优化了各项生产技术指标。 相似文献
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滑石—碳酸盐化硫化镍矿石浮选工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过一段磨矿、一段浮选、镍铜反浮选分离与两段磨矿、两段浮选流程处理滑石一碳酸盐化硫化镍矿石的研究和实践对比,发现后一种浮选流程的精矿镍品位、回收率均优于前者,而且药剂制度简单易行。 相似文献
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大红山矿选厂Ⅲ系列磨矿作业为一段闭路磨矿,针对磨矿产品存在粒度特性相对较差的问题,论文经过对比研究分析,发现两段闭路磨矿分级效果较好,改善了磨矿产品的粒级组成,可提高铜资源的回收率. 相似文献