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相似文献
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1.
为了解决石化用水量大,水资源短缺的问题,本文叙述了对石化污水进行深度处理已达到回用标准的方法,主要有:活性炭吸附法,高级氧化法,膜分离法,其它方法如生物回用技术也是有效的方法。经深度处理后的废水可进行回用。  相似文献   

2.
3.
朱维廷 《广东化工》2013,(15):142-144
利用微电解-Fenton氧化法深度处理某石化企业含油废水。正交实验结果表明,进水含油量为20~30 mg/L时,在Fe/Cu/C质量比为2∶1∶1条件下,三元微电解最佳工艺参数:初始pH为5,液固比为2∶1,反应时间为75 min;单因素实验确定Fenton氧化法最佳工艺参数:H2O2投加量为1.0 mL/L,废水pH为5,反应时间为40 min。在以上条件下,总除油率可达96%~98%,出水含油量可达工业回用水标准,实现废水循环利用目的。  相似文献   

4.
印染废水深度处理及回用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对印染纺织废水稳定回用系统的浓水处理和脱盐问题,选用预处理系统(臭氧-曝气生物滤池一体化装置+曝气生物滤池)和膜系统(超滤+反渗透)的组合工艺,对印染纺织废水进行深度处理及回用。预处理较佳的工艺运行参数为:曝气生物滤池气水比为5,有机负荷分别约为2.1、1.0 kg(COD)/m3.d,溶解氧质量浓度为3.8 mg/L,水温35~40℃;臭氧投加量为20~30 mg/L。二级生化出水经预处理系统后,出水COD质量浓度平均值可降至27.4 mg/L,浊度为4.2 NTU,SS为3.0 mg/L,氨氮0.7 mg/L,色度2倍,再经过膜系统深度处理,淡水出水pH7.4~7.9,电导率50~200μs/cm,总硬度2~10 mg/L,总碱度25~60 mg/L,膜系统产水达到回用标准。测定浓水pH7.3~8.3,色度32倍,CODCr45.7~97.9 mg/L,可直接达标排放,保证系统稳定运行。  相似文献   

5.
印染废水的深度处理及回用   总被引:14,自引:0,他引:14  
印染废水经"无极紫外光催化氧化 微波等离子体强化活性炭吸附"工艺深度处理后,水质达到了车间用水要求,回用水与自来水的水质特性无明显差异,使用回用水和新鲜水染色,两者在特性和质量上没有明显的差异.  相似文献   

6.
屈建海 《工业水处理》2014,(10):81-82,87
为改善废水资源回用率低的现状,某尼龙化工有限公司采用"固定化微生物曝气滤池(3T-BAF)+混凝沉淀+砂滤+消毒"的处理工艺对尼龙化工生产废水进行深度处理并回用。结果表明,该工艺运行稳定,产水各项指标均满足该公司对回用水的要求,具有显著的环境效益。  相似文献   

7.
焦化废水经生化处理后虽能达标排放,但仍对水体造成污染。若再经深度处理循环用于工业生产,则具有重大的经济效益和环境效益。通过从有机物的去除和盐分的去除两方面综述了焦化废水深度处理的方法、原理、进展以及优缺点。提出了今后发展的方向。  相似文献   

8.
农药废水经常规生化处理后虽能达到排放标准,但仍存有高毒性物质和盐分残留,造成水体污染。若经深度处理回用于工业生产项目,则有重大的环境和经济效益。通过从有机物的去除和无机盐的去除两方面综述了农药废水深度处理的方法、原理、优缺点以及研究进展。提出了今后农药废水深度处理的发展方向。  相似文献   

9.
SBR共代谢工艺深度处理石化废水   总被引:1,自引:0,他引:1  
郭静波  陈微  王亮  马放 《化工进展》2013,32(11):2768
以实现石化废水深度处理为目的,考察采用序批式活性污泥工艺(sequencing batch reactor,SBR)生物共代谢深度处理石化废水效果的营养及工艺运行条件。结果表明:最佳共代谢基质为淀粉,当其投加量为30 mg/L、摇床转速为120 r/min、温度为25 ℃、MLSS为2320 mg/L时,经12 h处理后的二级出水COD下降了79.58%,臭、氨氮、BOD5等指标也有所改善。SBR的最佳工艺条件为运行周期6 h、曝气强度30 L/h、淀粉投加量30 mg/L、缺氧/好氧运行时间比例1/2。此外,生活污水可替代淀粉作为共代谢基质,剩余污泥的持续添加不会影响污染物的降解效果。因此,SBR生物共代谢工艺可实现石化废水的深度处理、生活污水的同步处理及剩余污泥的减量。  相似文献   

10.
废水深度处理后的中水达到生产回用水质要求,外排废水符合行业超低排放标准要求。利用经过二级处理后已达标排放的废水经过深度处理后85%以上回用,符合国家的产业政策,社会效益、环保效益、经济效益明显。  相似文献   

11.
本实用新型是一种废水处理回用装置,尤其是一种处理成本低廉的制浆造纸废水深度处理回用装置。装置组成主要包括:储水池、磁捕捉器、磁化器、一级混凝沉淀池、二级混凝沉淀池、生物碳池、过滤器、清水池组成,处理过程将磁整理技术、梯度反应混凝技术和固定化微生物技术有机的结合起来处理的出水可回用于制浆造纸全过程。  相似文献   

12.
焦化废水深度处理回用研究   总被引:11,自引:1,他引:11  
焦化厂蒸氨废水经生化处理后,再用高温炉渣过滤,然后调节废水PH为6.5,用南开牌H-103大孔吸附树脂室温下以4倍体积/h流速进行吸附处理,原废水含酚5.0mg/L,CODCr280mg/L,处理后出水酚含量≤0.01mg/L,CODCr≤30mgL,悬浮物小于50mg/L,硬度达到稳定要求,控制泄漏点为0.01mg/L,树脂工作吸酚量为16mg/mL,处理体积为3000倍(体积),树脂脱附再生。  相似文献   

13.
详细介绍了印染废水深度处理及回用技术如吸附技术、强化混凝技术、高级氧化技术、生物技术和膜分离技术等研究进展,并分析了目前该领域中存在的问题与对策。  相似文献   

14.
综述了印染废水深度处理及回用技术的研究现状,介绍了常规处理技术的工艺原理、优缺点和研究应用情况.由于印染废水水质复杂,废水回用光靠单一技术难以实现,强调各种技术有机结合的集成处理工艺,提出了膜技术与其他技术相结合是印染废水深度处理重要研究方向.  相似文献   

15.
董建威 《广东化工》2014,(1):106-107
文章在分析印染废水水质特征的基础上,着重介绍了近年来国内外该类废水处理过程中常用的各种物化法、化学法、生化法及其他组合工艺技术,同时进行了分析比较,提出了印染废水深度处理及回用中需解决的问题。  相似文献   

16.
浙江某印染企业采用超滤-反渗透深度处理二级生化处理出水,深度处理出水水质达到HJ 471—2009《纺织染整工业废水治理工程技术规范》推荐的染色用水水质标准后,回用于生产中。工程运行结果表明,在平均进水ρ(CODCr)、ρ(SS)、色度、电导率分别为80 mg/L、15 mg/L、26倍、2 750μS/cm的情况下,出水ρ(CODCr)、ρ(SS)、色度、电导率分别为7.5 mg/L、未检出、2倍、32μS/cm,水质达到或优于设计要求,并且回用率达到60%以上。  相似文献   

17.
焦化废水虽经生化处理,废水中的有机污染物、悬浮物、色度、含盐量等仍较高,必须采用有效的深度处理技术去除或降低其中的大量污染物,才能将其回用。本文介绍了当前焦化废水深度处理及回用技术的研究情况和存在问题并进行展望。  相似文献   

18.
采用曝气生物滤池(BAF)+微涡流高效沉淀+流砂过滤器+超滤+反渗透工艺用于煤化工废水深度处理及回用。实际运行结果表明,进水电导率在1.8~3.5 m S/cm时,RO产水电导平均为65μS/cm,脱盐率在96%以上,所有指标满足中石油《炼油化工企业污水回用管理导则》优质再生水的相关标准。RO浓水采用异相催化氧化+高效生化工艺,出水COD≤50 mg/L,NH_3-N、SS的质量浓度分别≤12、≤30 mg/L,满足DB 61/224-2011一级标准,达标排放。直接运行费用合计1.83元/m~3。  相似文献   

19.
以山东某大型焦化厂焦化废水常规生化处理出水为原水,采用多介质过滤器—中空纤维超滤膜—DEC吸附树脂过滤器—反渗透膜工艺进行深度处理。结果表明:DEC吸附树脂过滤器出水COD小于60 mg/L,COD去除率大于69%,总氰化物0.2 mg/L,NH_3-N5 mg/L,SS5 mg/L,色度20倍,稳定运行周期大于36 h,出水满足GB16171—2012《炼焦化学工业污染物排放标准》排放要求。DEC吸附树脂过滤器冲洗和再生废水采用纳滤膜回收,产水用于DEC冲洗和树脂再生补水。反渗透膜处理系统水回收率大于65%,稳定运行周期大于70 d。产水电导率小于100μS/cm,浊度小于0.1 NTU,COD小于10 mg/L,满足《污水再生利用工程设计规范》(GB 50335—2002)中循环水冷却水补水水质标准要求,可回用焦化生产。  相似文献   

20.
石油化工废水深度处理及回用工程实例   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用曝气生物滤池-臭氧氧化-膜反应器相结合的深度处理工艺处理石油化工二级处理出水。工程运行结果表明,该组合工艺可有效去除有机物、石油类、NH3-N等污染物,降低水中总硬度,经过处理后的废水水质达到初级再生水水质标准,并且出水水质稳定,回用至循环冷却水系统后节约了新鲜补水量,同时还降低了循环水系统的浓缩倍数。  相似文献   

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