共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
介绍了用于制备抽油杆扶正器的聚k胺复合材料、聚四氟乙烯复合材料及超高分子量聚乙烯复合材料的研究进展,比较分析了这三种复合材料的综合性能,指出改善耐磨损性能和耐化学药品性能将成为今后抽油杆扶正器的重点研究方向. 相似文献
3.
改型自旋式尼龙扶正器在油井防偏磨中的研究应用 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对八面河油田有杆泵井杆管偏磨现状的调查,针对目前现场所用的抽油杆插板式、扭卡式扶正器存在的不足,改进了一种带锯齿状的自旋式尼龙扭卡扶正器。该扶正器在扶正的同时实现旋转,使扶正体磨损均匀。该扶正器适用范围广,可用于玻璃钢杆和防腐杆等特种抽油杆。 相似文献
4.
5.
抽油杆扶正器制造简单,扶正力大,能有效缓解因杆管偏磨造成的抽油杆断脱及油管漏失,延长检泵周期。本文从目前油田常用抽油杆扶正器入手,通过分析各种扶正器的优缺点,来探讨其适用性问题,并针对偏磨井治理工作提出几点建议。 相似文献
6.
统计分析龙虎泡2009年至2012年油井作业原因,发现抽油机井杆管偏磨问题严重,呈逐年增加的趋势,已经成为影响检泵率的主要因素之一。本文通过分析抽油杆受力情况,确定发生杆管偏磨的影响因素,结合实际情况给出减少杆管偏磨的解决办法。 相似文献
7.
张亮 《中国石油和化工标准与质量》2014,(6):136
临南油藏类型多、地质构造复杂,油藏埋深2300-4000m,油层薄、物性差,经过多年的开采目前已进人开发中后期,地层压力逐年下降,油井平均动液面在2100m以下,而注水效果差或无注水井的油井动液面更低,达到2500m以深,传统的有杆泵采油工艺由于存在着泵挂浅、沉没度低,使用连续抽油杆可以有效缓解。 相似文献
8.
有杆泵抽油杆柱偏磨是造成抽油杆柱和油管柱失效的最主要因素,针对有杆泵抽油杆柱面临的偏磨问题,从抽油杆柱、油管、井身结构等因素出发,开展抽油杆柱偏磨原因分析。得出井身结构、封隔器坐封力、生产参数、油管弯曲和抽油杆柱弯曲是造成有杆泵采油井抽油杆柱偏磨的主要原因。在此基础上提出了防偏磨杆柱设计方法,并提出了抽油杆柱扶正器配置方法,通过优化抽油杆柱组合、合理配置扶正器等措施来防止或减少抽油杆柱偏磨,有效保障了有杆抽油系统的安全高效运行。 相似文献
9.
10.
抽油杆偏磨机理及扶正器校正理论研究 总被引:2,自引:0,他引:2
锦州采油厂有偏磨油井将近100口,经常发生倒井现象,本文针对这一问题,首先研究了产生偏磨的影响因素,对产生偏磨的机理进行分析,对抽油杆的受力情况进行了详细的分析,并计算出了受力的力学模型,找出受力的边界条件,计算了配置扶正器后的力学模型,给出了扶正器的合理间距及安放位置,从而达到减少管杆偏磨现象的发生,增加有效生产时间,使油井正产生产。 相似文献
11.
为解决中深井杆管偏磨问题,在分析抽油杆受力的基础上,找出了抽油杆偏磨的原因,提出了使用旋转抽油杆保护器治理偏磨的方法。现场应用表明旋转抽油杆保护器使抽油杆管的固定点磨损变成圆周面磨损,有效延长了抽油机检泵周期;旋转抽油杆保护器可作为抽油机偏磨配套治理技术使用。 相似文献
12.
王春雨 《中国石油和化工标准与质量》2011,31(7):155
本文通过对抽油杆扶正器下入井生产过程中的跟踪,统计分析了影响正常生产的原因,对其反映出来的现象进行阐述,提出现场管理过程中的一些观点和认识,并针对实际发生的问题实施解决办法。 相似文献
13.
抽油杆扶正器对下入井的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
本文通过对抽油杆扶正器下入井生产过程中的跟踪,统计分析了影响正常生产的原因,对其反映出来的现象进行阐述,提出现场管理过程中的一些观点和认识,并针对实际发生的问题实施解决办法。 相似文献
14.
抽油杆发生故障会对油田的正常工作产生影响,从疲劳、偏磨、腐蚀状况、脱扣等方面,研究了抽油杆断脱的相关问题,并针对这个问题提出了相应的解决办法。 相似文献
15.
16.
彭勇 《中国石油和化工标准与质量》2013,(2):132
本文首先根据油井井斜数据应用三维绘图软件绘制井眼轨迹三维图象,然后有针对性地进行力学计算、分析,依据计算结果进行油井综合防偏磨设计。 相似文献
17.
方超 《中国石油和化工标准与质量》2014,(1):93
抽油机井在正常抽汲生产过程中,由于井本身特征以及地面地下参数匹配等因素的影响,抽油杆和油管会发生不同程度的偏磨,严重时会造成泵况变差,检泵周期缩短。本文从理论上分析杆管偏磨的原因,并结合本队治理偏磨的管理措施进行探讨,得出结论。这些结论虽不能从根本上解决偏磨问题,但是可以有效地减缓偏磨程度,对延长检泵周期具有指导作用。 相似文献
18.
19.
本文介绍了一种新防偏磨技术——双向保护抽油杆接箍防偏磨技术。在油井生产中我们发现抽油杆接箍使用寿命和本体使用寿命严重不匹配。检泵作业时发现抽油杆完好而接箍已腐蚀的面目全非。2005年由于抽油杆接箍失效造成的作业井有45井次,抽油杆接箍腐蚀相当严重,直接经济损失达120万元。 相似文献