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分析了回转窑筒体中心线偏差产生的原因 ,指出筒体、轮带、托轮之间的几何尺寸、工作温度和托轮受力大小是影响回转窑筒体中心线偏差的主要因素 ,提出了回转窑筒体中心线偏差的计算公式 ,建立了调整回转窑筒体中心线偏差的优化模型 ,并通过计算机仿真进行了验证。 相似文献
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采取横分层、纵分段的方法,建立了回转窑支承载荷分配的有限元模型。通过将筒体轴线偏差转化为回转窑支承载荷分配中的给定位移,灵活地计入了轴线偏差对支承载荷分配的影响。通过对数值计算结果进行回归分析,得出了回转窑支承载荷与轴线偏差的关系式,这些关系式为掌握回转窑的运行状态及优化调窑,提供了依据。 相似文献
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应用“横刚纵柔”这一回转窑筒体设计原则,其目的是为了提高回转窑在生产中的运转率,降低加工制造回转窑的原材料消耗。本文在分析了回转窑筒体在运行中各部位的受力特点的同时,提出了实施该原则的具体方法,即筒体各部位钢板厚度的选取,及各支承跨距的合理配置。 相似文献
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主要研究不同预紧系数下超高压绕丝式容器绕丝截面类型对其疲劳寿命的影响.首先基于第三强度理论计算筒体等效应力最小预紧系数ηp,并在大于ηp基础上等差选取5个预紧系数,分别计算出相应的筒体尺寸,研究预紧系数对筒体尺寸的影响;其次建立绕丝筒体结构三维有限元模型,其中针对3种钢丝截面(扁形,圆形,菱形),按照等剪应力缠绕方式计... 相似文献
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使用有限元软件ANSYS对缩套式超高压容器的筒体在预应力下的应力分布和施加载荷过程中筒体的应力分布进行了仿真,有限元的仿真结果与理论计算结果的比较证明有限元模拟仿真是正确的. 相似文献
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回转窑是工业上广泛使用的庞大热工设备。简体是它的基体,其强度计算十分重要。新设计回转窑时,强度计算的目的主要是寻求简体合适的支点数和跨度值,需要进行探索性计算,极为耗费时间。作者从与实际情况颇为接近的简化载荷图出发,归纳出了一整套强度计算公式、并采用FORTRAN语言编制了回转窑及类似回转圆筒类设备的筒体强度计算通用程序。该程序已成功地应用于回转窑的工程设计实践。计算结果精确、可靠、计算速度快,取得了理想效果。 相似文献
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金属3D打印是增材制造技术中最有潜力的加工方法,但成型产品存在孔隙率高、强度硬度低等问题。为了通过后处理工序提高制件的综合性能,设计一套集"加热、加压、表面喷砂"等功能于一体的多功能复合腔体,并对内筒体在20°C和400°C的两种条件下进行受力分析,通过经验公式计算和有限元分析表明,两种条件下等效应力均为58.09MPa,且小于对应温度下筒体材料的许用应力,在弹性范围内筒体的等效应变随着温度的升高而增加,多功能复合腔体工作顺序调整的临界温度为400°C。 相似文献
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介绍了90MN单动卧式铝挤压机的主要技术参数和结构特点,对挤压机前后梁进行了有限元数值模拟优化分析,得到了前后梁的应力应变分布;对挤压筒进行了热力耦合有限元仿真分析;介绍了液压控制系统的集成技术,介绍了电气控制系统的主要组成。实验表明前后梁应力分布合理,挤压筒受力状况良好,液压电气控制系统稳定可靠。 相似文献
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对两个规格完全相同的换热器壳程筒体分别开制内坡口和外坡口,在接管与筒体施焊前后用红外线测距仪测量其内径得出筒体的变形量。利用Ansys有限元应力分析软件分别建立内坡口和外坡口接管与壳体之间焊接接头的三维模型,模拟不同类型的坡口的应力分布和变形情况,并对比内外坡口形式所对应的等效应力和变形。结果表明,实际测量的壳程筒体变形量与Ansys有限元分析的筒体变形结果基本一致,外坡口对应等效应力整体上大于内坡口对应的等效应力,内坡口对应的壳程筒体变形量比外坡口对应的变形量小,所以筒体在开制坡口时应优先选用内坡口。 相似文献
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在压水堆核电设备的强度计算校核中,经常需要对圆筒型容器上的接管进行评估。本研究分别采用有限元壳体单元和实体单元模型以及公式法预估对筒体的接管进行单变量作用下的应力分析。结果表明运用有限元壳体模型得到的结果是保守的,典型载荷下内压对接管最大应力强度的影响是最为显著的。公式法预估最大应力强度应在使用厚壁壳体公式基础上乘以一定的应力集中系数。这些结果将为以后涉及设备接管应力强度的估计及评定提供参考。 相似文献
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《焊接技术》2017,(5)
以筒体直径为114 mm的三元催化器筒段环缝为研究对象,根据三元催化器实际设计结构,运用MSC.marc软件对三元催化器筒体与上、下盖环缝焊接进行有限元模拟分析,分别采用1 000,2 000,3 000,4 000 W热输入功率模拟计算,得到了焊接过程的温度场分布及最终残余应力场分布,结果表明,随着热输入功率增大,残余应力场面积也随之增大,在热输入功率为1 000 W时,2个结构的最大残余应力分别为290 MPa和285 MPa。在筒体弯曲部分出现了很大的变形,主要原因是筒体材料使用的是409不锈钢,该不锈钢在室温下屈服强度为240 MPa,焊接残余应力太大,引起弯曲位置变形较大。根据焊接模拟结果,本次模拟为实际焊接夹具设计和焊接工艺参数的制订提供了理论指导。 相似文献
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利用计算机分析回转窑筒体变形及轴线弯曲状况 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍利用计算机处理筒体跳动值数据。绘制出各测量点筒体的截面圆形,分析其重心偏移及筒体的变形情况。最后自动绘制出六组(6个对称方向)筒体轴线偏提示意图形,并标明偏摆方向和偏摆量,筒体的最大弯曲点等,为回转窑筒体的更换和校直提供准确可靠的数量依据。绘制的三维立体筒体图形更能生动形象地看出筒体弯曲状况。 相似文献