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<正>0引言我公司二线A水泥立磨CKP-240由日本川崎重工制造,选用的是德国RENK公司KPAV-180型减速机。先后于1998年更换了减速机输入轴齿轮及轴承;2008年更换太阳轮,修复导向轴承并修磨推力瓦;2013年更换输入轴轴承;2014年7月24日,中控立磨主电机电流由206A瞬间高至356A,报警停车。再次开机时发现减速机内部有异音,打开检查门,发现减速机底部有大块铁质掉块,大齿圈及行星轮未见异常,高速齿及螺伞未见异常。为彻底解决减速机内部异音掉块,避免事态进一步扩大,我公司决定拆出减速机,并到修复中心解体修复。 相似文献
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<正>1发现问题我公司水泥磨为辊压机+打散机+水泥磨联合粉磨系统,自2010年8月投产以来,主机设备运行稳定。2014年5月,水泥磨主减速机(型号为MFY280A)在运行时声音异常。经辨识分析认为,高速轴轴承可能由于电蚀现象而使滚道或滚子产生点蚀、麻点等缺陷。2015年2月,公司利用检修时机派人进入主减速机内部进行检查,发现高速轴内侧轴承上半圈出现均匀的条槽凹凸触感。因无法进行修复,公司决 相似文献
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<正>1事故情况我公司5000t/d熟料生产线配套的原料磨为中信重工生产的LGM5024立磨。该原料立磨主传动减速机选用MZL370减速机(输入转速980~995r/min、传动比37.6、输入功率3600~4200kW),主电机选用YRKK900-6型主电机(功率4000kW,转速980r/min、电压等级10kV)2014年2月15日对立磨主减速机大修后,停机对立磨主减速机与磨盘链接螺栓以及主减速机地脚螺栓进行复紧处理。处理后于当日15:30开机,但开 相似文献
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1984年我厂从丹麦FLS公司引进两台TSX—1400A减速机,分别配置在厂部及福州粉磨站Φ3.6×12m的康必丹水泥磨上.经过一年多运行,先后发现齿轮齿面点蚀,进而严重磨损,产生剧烈振动,被迫减负荷运行.为此,1994年4月,福州粉磨站只得将水泥磨及减速机反转,使减速机非工作齿面变为工作齿面,而厂部水泥磨减速机则于1994年7月更换一套新齿轮.现将该减速机齿轮损坏原因及更换后的运转情况作一介绍.2 减速机的结构及主要参数TSX—1400A减速机的结构如图1所示.高速轴齿轮与装在中间轴上的两个中间齿轮相啮合,而中间轴上的两个人字轴齿轮与一个平衡齿轮相啮合.高速轴齿轮和两个中间齿轮是斜齿轮,中间轴齿轮和平衡齿轮是人字齿轮. 相似文献
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正0前言本公司生料粉磨设备是德国莱歇公司生产的LM48.4立磨,磨机生产综合台时360t/h,生料分布电耗20k Wh/t左右,配套磨盘直径4?800mm,磨辊形式为锥辊,数量4个,磨盘衬板形式为平盘,磨盘转速26.09r/min。2016年11月经过近6年时间的运转,在运转时由于主电机非负荷侧瓦温高造成系统连锁停机,经检查发现减速机输入轴小螺旋伞齿打齿,被迫停机。该减速机为Flander公司产品,如 相似文献
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<正>1改造原因和改造方案我公司#4矿渣立磨为CRM4622型立磨,减速机采用重齿JLP330B,减速机尺寸为3200×3300×2990(长×宽×高)。该磨机的喂料楼与皮带通廊支撑之间最大距离仅有3 270 mm,喂料楼一层7 000 mm平面为混凝土结构,当立磨减速机出现问题需更换时,会出现拆除空间不足的现象;且由于皮带通廊支撑的存在,无法正常使用吊车对移出的减速机进行吊装,严重影响了立磨减速机及主电机需要维护及更换时的外拖工作。原喂料楼及皮带通廊支撑的结构关系见图1。经过对现场环境的考察和对设 相似文献
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1故障情况
我公司于2002年引进德国Loesche公司生产的LM56.2+2S矿渣立磨,年产100万t矿渣水泥.自投产以来,主辊液压系统运行一直很平稳,但在2012年5月出现了反向压力自动降低,液压泵频繁启动现象,导致生产操作很不稳定.具体故障情况是:开始配料后,工作压力设定并主辊开始加压时,反相压力开始连续下降,超过系统设定低位值后,液压泵自动启动加压;然后反向压力又下降,达到限位后液压泵再次开始工作,如此循环往复.因液压系统是立磨设备的核心部件之一,出现问题如不及时解决将会对电机、油泵、油阀、液压缸及液压元气件等造成损害,从而严重影响立磨设备的安全运行. 相似文献
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立磨行星齿轮主减速机是立磨运行的核心设备,巡检发现一运行2000h的JLP330B行星齿轮减速机出现的偏载问题,分析减速机的二级平行斜齿轮副啮合出现问题,分步骤排查出减速机的二级传动部位,主动平行斜齿轴轴系和从动斜齿轴轴系中心线不平行,成功排除故障。 相似文献
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1检修前情况F370密炼机组是我公司从美国Farel公司引进的生产关键设备之一,1996年12月投入生产,至今有一年半的时间,在这期间,该机的运行情况不算理想,先后发生主电机损坏,钢结构平台运行时震动较大,更换电机时发现减速机高速轴有2mm的窜动等等... 相似文献
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1基本情况
天瑞集团汝州水泥公司拥有二台Ф3.8×13m水泥磨,2007年3月份,2^#水泥磨主减速机高速轴电机端轴承烧坏,高速轴轴承部位严重磨损,粘连物剥离后轴径最深损伤达4mm,在不能及时得到配件的情况下,为了尽快恢复生产,我们采取堆焊修复的方法,取得了良好效果。 相似文献
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冀东水泥厂第二条是日产 4000t水泥熟料生产线,在水泥粉磨系统中,采用了预粉磨立磨与球磨机相结合的先进生产工艺。其中预粉磨立磨是从日本川崎重工引进的主机设备,该磨主减速机是德国 RENK公司制造的 KPAV- 180型减速机,传动方式为一对螺旋伞齿轮和一行星齿轮系。 1997年试生产期间,该减速机输入轴轴承曾被烧毁、输入轴严重变形,下面就该事故发生的原因及处理情况分析如下: 1.事故发生经过及检查结果 1.1减速机主要技术参数 输入功率: P=2100kW 输入转速: n1=980kpm 输出转速: n2=33.5kpm 速比:ⅰ =29.25 1.2事故发生经过… 相似文献
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2008年4月、2011年9月我公司水泥部2号水泥磨JS-130C主减速机运行过程中出现了异常噪声,经开箱检查未发现问题,将所有紧固螺栓紧固一遍后,投入运行。但噪声异常未改变,迫不得已,停机再次开 相似文献
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我公司5 000t/d生产线生料粉磨采用两台MLS3726立磨,投运初期,磨机经常异常振动,液压系统有故障,先后出现过掉刮板和磨辊以及立磨减速机立轴、三件套损坏返厂检修的设备事故,严重影响了生产的正常进行。 相似文献