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通过对某水泥厂5 000 t/d生产线石灰石受料坑喷雾抑尘系统的介绍,探讨了设计的基本思路和具体的工艺过程。结果表明,通过设计受料坑喷雾抑尘系统能够很好地解决受料坑的除尘问题,能够响应政府的环保要求,解决企业环保治理的难点,具有很好的参考价值。 相似文献
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通过对缅甸MCL水泥项目石灰石圆堆喷水除尘系统的设计,探讨了其设计的基本原理和思路,并与布袋除尘系统做对比分析。结果表明,通过设计自动喷水除尘系统能够很好地解决石灰石圆堆的环境问题,通过与布袋除尘系统对比后发现,喷水除尘的效果好于布袋除尘,其安装成本也比较低,综合能耗也低于布袋除尘。 相似文献
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<正>我公司2009年5月投产的生产线日需石灰石6 000t。中控给定板式喂料机(功率800kW)频率35Hz,台时产量仅为440~480t/h,离800t/h的设计产量差得很远,破碎机每天需要运转14h。为此,对板式喂料机系统进行了分析与改造。1问题分析石灰石破碎系统工艺如下:矿山运输石灰石的车辆自卸至卸料坑,通过板式喂料机调整给料到石灰石破碎机,破碎后的石灰石由皮带输送机输送至圆堆堆场。中控启动设备过程为圆堆堆料机→皮带输送机→ 相似文献
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1989年以前,我厂破碎系统使用自行设计制作的电收尘器收尘。由于受诸多因素影响,经常停停开开,效果欠佳。后来,我们受机立窑料封卸料的启迪,于1990年研制“料封缓冲仓-布袋”除尘装置,用在破碎系统获得成功,除尘效果十分显著,解决了破碎系统粉尘污染问题,经信丰县环境保护办公室粉尘测试与验收表明:岗位和排放粉尘浓度均大幅度降低。岗位粉尘浓度为2.38毫克/米~3,排放粉尘浓度为31.65毫克/米~3,除尘效率达到99.8%,粉尘浓度低于国家工业卫生标准。一、料封缓冲仓-布袋除尘的工艺原理及设计结构 相似文献
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在水泥生产过程中,首先遇到的问题就是石灰石破碎。我厂经过多次试验、改造,研制出PWC系列锤式破碎机。该机将破碎工艺一次完成,进料粒度达到500~600mm,出料粒度小于6mm,1副锤头破碎能力达到3万t以上,1套筛板可破碎30万t石灰石,粉状物料达到50%以上。1工作原理PWC系列破碎机的结构示意见图1。电动机带动转子,转子带动锤头,大块料被锤头撞击后,在破碎腔内形成自打,细粉料由直筛板溢出。一些大块石料入机后,在受到锤头撞击的同时又受到物料筛分托架的阻挡,减少了石块与锤头的接触面积。被击石块撞击反击板… 相似文献
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我公司2条2500t/d新型干法水泥生产线的石灰石破碎系统中,石灰石通过卸车坑、板式喂料机喂入单段锤式破碎机,破碎后由胶带输送机送至石灰石预均化堆场,破碎机下料口及转运点共用一台气箱式脉冲袋除尘器。自投产以来,该除尘器收尘效果甚微。1原因分析1)进厂石灰石较干燥(含水率< 相似文献
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某10 000 t/d新型干法熟料水泥生产线项目使用的石灰石原料中结晶硅(燧石)含量较多,SiO2含量高时可达10%以上。超高含量的SiO2对石灰石破碎机的寿命及破碎系统能力、各储库及相关设备的防磨措施选择、原料粉磨系统能力及产品细度、烧成系统产量及熟料质量都是十分严峻的考验。本文从设计角度出发,结合某万吨线项目分析介绍高硅石灰石原料在水泥生产过程中破碎、输送、储存、粉磨及烧成等环节可能产生的影响并推荐相关解决方案。 相似文献
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本文介绍了水泥厂内无组织排放粉尘的种类,危害及治理难点,进而提出相应的治理措施:生产工艺优化设计,产尘环节封闭处理,收尘器收集处理,水雾喷淋处理,云雾(干雾)抑尘处理,生物纳膜抑尘处理等新型技术处理方式。与传统的除尘方式相比,以新型技术为核心的综合治理方式节电可达75%,节水可达95%,抑尘率达到98%以上。 相似文献
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立窑水泥在中国依然占据半壁江山,其粉尘污染严重,超标排放的现象很普遍,除尘设计不合理是其中的关键因素.水泥立窑粉尘浓度波动大、粒度小,除尘难度大,旋风除尘器等无法达标,静电除尘投资较大,运行维护繁琐.反吹风玻纤袋式除尘工艺是有别于目前流行的长袋低压脉冲袋式除尘器,采用其对水泥立窑进行除尘,投资相肘较小,除尘效果良好,运行稳定,操作方便. 相似文献
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随着社会环保意识的增强,大气污染物的排放标准也日益严格,这给环保工程带来了极大的潜在市场。脱硝反应器设计作为SCR脱硝工艺中除了催化剂的另一核心,在水泥行业没有更好的催化剂被研发出来之前,想要脱硝设备的性能得到极佳的发挥,在高温高尘区布置除尘+脱硝设备已经是工程上的一个选择,而在高尘区要保证催化剂的稳定、高效运行,流场的优化必不可少。本文针对某水泥行业除尘+脱硝项目,采用CFD软件对其流场进行数值模拟,并给出导流板的优化设计方案。结果表明:在电除尘器上进气口布置合适的导流板,使得进入电场的烟气分布均匀;同时在整流格栅前添加导流板,脱硝反应器内的流场也得到了极大改善。因此,采用CFD软件数值模拟对水泥行业除尘+脱硝有着重要的意义。 相似文献
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煤热解工艺中挥发分除尘技术的现状分析及建议 总被引:1,自引:0,他引:1
针对粉煤热解多联产工艺中热解挥发分除尘的技术难题,阐述了热解挥发分所含粉焦及煤灰颗粒的特性、热解工艺对除尘器的要求,对热解挥发分除尘技术的研究现状进行分析并提出建议,认为煤热解工艺中挥发分除尘技术应该从热解工艺本身出发,采用加氢(催化)热解方式,促进热解气中重质焦油组分裂解,使热解产物轻质化,从而降低煤热解挥发分的除尘难度。此外,可以采用多种除尘设备有机组合的方式并辅以分离前对细小粉尘进行预团聚等手段,强化除尘效果、提高煤热解工艺中挥发分的除尘效率。 相似文献
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针对反吹风袋式除尘器在新型干法水泥工艺及生产过程中暴露出来的清灰压力低,清灰效果不理想,且容易形成死角,清灰不均匀,造成除尘器压力损失过大等设计缺陷,通过分析论证,改造内部结构和控制系统,解决设备阻力偏高、电耗过大等实际问题,并达到超低排放目标。 相似文献
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在水泥厂的生产过程中会产生大量的废气,废气中夹带着一定量的粉尘,一个2000t/d级的水泥厂一天要向大气中排放约2000万m3(标)以上的废气(不同配置的水泥厂会有一些差异),即使水泥厂是达标排放,按100mg/m3(标)的排放浓度计,一天要向大气中排放2000kg的粉尘,如果按50mg/m3(标)的排放浓度计,一天也要向大气中排放1000kg的粉尘,也就是说一年要向大气中排放310t以上的粉尘。 从水泥生产的特点看,水泥厂是个产尘的企业。在水泥的生产过程中,进厂的大块原料首先要被破碎成小颗粒状… 相似文献
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Silicon - Recycling the solid wastes like cement dust and limestone dust and using in the manufacturing of glass and glass - ceramics are strongly needed. These glasses fabricated by melt-quench... 相似文献