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矿山质量发生变化,石灰石SiO2含量高,导致生产困难。通过在矿山开采、生料配料、熟料煅烧等环节加强管控与技术创新,不需外购石灰石,全用自有矿山高硅石灰石(SiO2含量12%)配料,能够稳定生产熟料硅酸率达到3.1左右的优质硅酸盐水泥熟料(3 d抗压强度29.0 MPa,28 d抗压强度59.0 MPa)。 相似文献
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TYDY水泥有限公司5 000 t/d熟料线Ф4.8 m×72 m预分解窑生产线采用石灰石、砂岩、粉煤灰和钢渣四组份配料。其中,石灰石自备矿山早期开采中,石灰石品位较差,钙低镁高,且不稳定。为此该公司对低钙高镁石灰石从矿山开采、科学搭配和合理利用、到进厂检验、优化配料、熟料煅烧进行了严格管理,层层落实,结果生产的熟料质量、产量都高于和优于设计要求,取得了良好的经济效益。 相似文献
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某公司现有三条日产4 000 t熟料的新型干法生产线,采用石灰石、砂岩、硫酸渣和粉煤灰(或燃煤炉渣)配料,每年需要600万t左右的石灰石。矿山有两台破碎机,破碎后的石灰石经过长皮带分别进入3个石灰石均化棚。经过十几年的开采,优质石灰石资源逐渐枯竭。现在矿山各矿点石灰石CaO含量在36.0%~46.0%之间波动,MgO含量2.10%左右。为延长矿山使用寿命,公司决定整合矿山资源,将下山石灰石CaO控制在44.0%±0.5%,生料石灰石配比由原来的90.0%~92.0%提高至94.0%~96.0%,经过一段时间的生产,出现熟料结粒差、强度低的现象,尤其是28 d强度,一度下降至51.0 MPa左右,给销售造成一定程度的影响。为扭转这一不利影响,公司通过提高入窑生料合格率、优化配料方案等一系列措施,摸索出一套合适的配料方案及煅烧参数,取得了较好效果。 相似文献
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我公司2000t/d熟料生产线,采用石灰石、黏土、粉煤灰和铁矿石4组分配料。石灰石通过窄轨铁路送人厂内,粉煤灰、黏土通过汽车运至厂内。生料配料采用矩形堆场预均化配料方式,预均化采用石灰石、黏土和粉煤灰3组分配料或采用石灰石、黏土配料或采用石灰石、粉煤灰配料。生料配料站由混合料(预均化堆场的料)、铁矿石和校正料(石灰石)组成,配比由中控室操作。 相似文献
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浅谈低钙高镁石灰石在预分解窑的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司1000t/dΦ3.2m×46m预分解窑生产线于1995年10月投产,采用石灰石、型砂、粉煤灰和铁粉四组分配料。其中,石灰石为自备矿山开采,储量丰富,但因石灰石矿构造较复杂,矿石夹层较多,不易剔除,造成石灰石品位较低,且不稳定,但因用量不大,在开采过程中,可进行适度挑选搭配,入磨石灰石品 相似文献
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为了解决石灰石品位低及辅助配料水分含量高带来的质量波动及产量降低的问题,从开采、过程控制、生产工序采取相应措施:(1)矿山开采过程,做到每孔必检,每炮必检、每车必搭,保证矿石搭配供应。(2)质控方面:采取调整控制指标、运用控制工具,加强生产中均化、配料、煅烧质量控制。(3)储、送设备改进措施,解决黏湿料在生产中蓬仓、断料、挂壁等问题。(4)辅材储库增加均化设备,提高辅助原料均化效果。低品位矿石被搭配使用,减少因湿黏断料情况,熟料产、质量显著提高。 相似文献
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我公司2000t/d水泥熟料生产线,原采用石灰石、粘土、铁粉3组分配料,从1998年开始使用湿粉煤灰代替部分粘土进行4组分配料,经过一段时间的摸索、调整,取得了良好的效果,本文主要就粉煤灰配料对烧成系统的影响作一简介。1生料配料原料化学成分见表1,原料配比为:石灰石53%,粘土7.5 相似文献
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1原燃料情况我公司新型干法水泥熟料生产线采用石灰石、砂岩、粉煤灰、铁粉四组份配料生产(原燃材料的化学分析见表1,煤的工业分析见表2),因原石灰石矿山资源紧张而进行新矿开采,但新矿石灰石的品质 相似文献
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耒阳南方水泥有限公司2500t/d生产线(回转窑:04×60m,篦冷机:LYBLJ3.2×21.6m,有效面积64.26m2)于2007年7月建成点火投产。自有矿山石灰石品位低(CaO约44%~47%),难以配料生产,时有100%石灰石配比都难满足配料要求,一直以来熟料28天抗压强度在48-52MPa。 相似文献
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正0前言我公司Φ3.5 m×56 m新型干法旋窑,2008年投产以来,熟料28 d抗压强度由56.6 MPa提升到59.10MPa。近两年若再提高,效果都不明显。针对这一问题,公司于2017年4月成立了以"提高熟料强度"为课题的攻关小组,从加强窑内通风、改善生料易烧性、优化调整喷煤管火焰长度、优化熟料配料方案四方面入手,有效提高了熟料强度,近6个月28d抗压强度达61.5MPa,提高了2.4MPa。 相似文献
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我公司2500t/d生产线生料配料采用石灰石、铁粉、砂岩和粉煤灰四组分配料。2007年9月份回转窑系统检修(主要是对烧成带耐火材料进行了更换),投产后,熟料产质量一直不好。 相似文献
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