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相似文献
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1.
侯善峰 《水泥》2013,(10):42
我公司5 000t/d生产线生料粉磨采用两台MLS3726立磨,投运初期,磨机经常异常振动,液压系统有故障,先后出现过掉刮板和磨辊以及立磨减速机立轴、三件套损坏返厂检修的设备事故,严重影响了生产的正常进行。  相似文献   

2.
减速机是连接电机和主机设备的重要传动装置,在水泥生产线中应用非常广泛,特别是大型减速机的应用更是屡见不鲜,有立磨减速机、辊压机减速机、管磨减速机、窑减速机等,可以说大型减速机是带动着水泥生产线运转的关键设备。随着冀东水泥集团的迅猛发展,减速机维修业务量不断增加,专门成立了减速机维修中心,主要负责立磨  相似文献   

3.
周太峰 《水泥》2017,(8):44
<正>我公司技改矿粉生产线设计的立磨型号为LGMS5725,是2010年生产制造的国产大型水泥矿渣两用立磨,配套的主电动机型号YRKK1000-6,5 000 kW,减速机为立式行星减速机及生产系统辅机设备。该立磨主体部件体积和单重大,基础框架承受的静载荷约1 550 t,在我们集团的其他分公司投产使用1年有余,重要的部件基本完好。为集中优势产能,加大我公司矿粉生产能力,决定将其移机安  相似文献   

4.
鄂刚 《水泥》2015,(6):42
<正>湖北省崇阳县昌化实业有限公司生料粉磨采用JLM-40A.4立磨,立磨选粉机采用固定导风叶片组和笼式转子结构的组合形式,选粉电动机采用变频电动机,调频为0~50Hz。2014年10月立磨单机调试时,选粉机出现以下症状:变频电动机在10Hz时,整体振动较小;20Hz时,选粉机减速机振动明显增加;30Hz时,减速机出现明显抖动;40Hz时,减速机出现大幅度抖动,减速机与主轴部分联轴器处出现椭圆形的旋转轨迹。期间转子未出现明显剐蹭,声音未现明显异  相似文献   

5.
刘生 《水泥》2013,(5):34
我公司利用电石渣2 500t/d生产线配套的HRM28/34生料立磨是合肥中亚建材装备有限责任公司以HRM2800立磨为基础,配套HRM3400立磨分离器选粉系统,专用于粉磨添加电石渣的生料立磨,磨盘Φ2 800mm,磨辊Φ1 700mm,磨盘转速32 r/min,磨辊3个,主电动机YRKK6304-6 IP54,10kV,1 250kW,主减速机MLX110,速比31,分离器转速30~80r/min(实际使用~60r/min)。设备性能参数见表1。  相似文献   

6.
<正>VC1100测振装置是ATOX立磨上重要的振动检测仪表。在立磨运行过程中如果检测到振动值超限,会提醒操作员采取措施减小立磨的振动或根据自动连锁停止立磨运行,以期达到保护立磨减速机、磨辊轴承以及液压缸的目的。因而使用好测振装置对立磨的长期稳定运行非常关键。1 VC1100测振装置简介VC1100测振装置由VC1100测振仪表、振动传感器及接线盒组成。VC1100振动监控仪表具有可连接两个传感器的  相似文献   

7.
丁浩 《水泥工程》2016,29(4):68-69
正0前言四川国大水泥有限公司5000t/d水泥生产线的原料粉磨选用了两台MLS3626型立磨。该磨机由压力框架来稳定3个磨辊,并传递加载力,但磨辊不能实现提升功能。因而磨机开机前须进行人工布料,工作环境恶劣,工人的劳动强度大;无法实现磨机轻载启动以及在紧急情况下的迅速抬辊等功能,对主减速机,磨辊衬板,磨盘衬板瞬时冲击较大,大大减少了其使用寿命,降低了磨机的运转率。为了解决以上问题,停窑检修对两台立磨进行抬辊功能技术改造。  相似文献   

8.
0前言目前国产5000t/d水泥熟料生产线建设大量选用立磨,而减速机是立磨驱动系统的关键设备,是典型的低速重载齿轮装置,功率大、转速低、扭矩大,正常工况冲击载荷大,要求可靠性高、寿命长,因此立磨减速机的使用性能要求很高,制造、安装的技术难  相似文献   

9.
刘新民 《水泥工程》2014,27(2):41-42
<正>LGM5024原料立磨是中信重工机械股份有限公司2008年设计制造,它是为5000t/d水泥生产线配套主要设备,先后在亚泰集团、内蒙古蒙西集团、红狮集团等全国多个水泥集团公司广泛应用。该设备的主要特点是:集烘干、研磨与选粉为一体,占地面积小、维护方便、设备振动小,且产量高、产品电耗低等。本文就该磨的设备结构、安装和使用,作一全面解析,供参考。1设备结构LGM5024原料立磨总高约20580mm,磨盘直径D=50000mm主减速机30800~402000kW,四个独立对称磨辊为锥形体,中径d=203600mm辊皮宽  相似文献   

10.
徐剑 《水泥》2016,(7):71
我公司粉磨车间1号CLF170-100辊压机在2014年3月4日正常生产时突然出现异常情况,表现为:动辊右侧轴承座在上机架和下机架中上下跳动,幅度达到约20mm;动辊减速机除正常随辊缝拉大或缩小而出现的左右移动外,出现上下振动并发出异常声响;定辊减速机和扭力支承架也随着上下振动。此时两台减速机温度、油位及辊轴承温度都在正常控制范围,辊缝、压力、物料也都在正常操作状态。停料空载运转检查,动辊减速机和动辊右侧轴承座异常情况消失。检查各环节无异常后,重新进料检查。当工作压力到达7.5~8MPa时,辊缝拉开至18mm(原始辊缝12mm),异常情况再次出现。  相似文献   

11.
0 前言 目前国产5000t/d水泥熟料生产线建设大量选用立磨,而减速机是立磨驱动系统的关键设备,是典型的低速重载齿轮装置,功率大、转速低、扭矩大,正常工况冲击载荷大,要求可靠性高、寿命长,因此立磨减速机的使用性能要求很高,制造、安装的技术难度大.  相似文献   

12.
我公司有4台矿渣立磨,其中#2立磨为莱歇公司生产的LM56.3+3型立磨,于2007年建成投产,至今已运行13年有余。自2011年以来,曾多次出现过立磨主减速机高速轴断齿、主电机前瓦异常振动瓦温升高等故障。2018年在更换立磨主减速机时,以主减速机地板为基准,测量主电机基础水平情况,发现主电机基础存在沉降情况,导致主电机在找正、紧固螺栓后,其非负荷端左侧地脚螺栓存在“软脚”的情况,从而导致电机的异常振动,同时,会传递给减速机输入轴一个非正常负载,导致减速机高速轴部位齿轮及轴瓦容易出现问题。因此,需处理主电机基础沉降的问题,从而从根本上解决主减速机及主电机运行过程中的异常情况。  相似文献   

13.
王旭  韩光耀 《四川水泥》2011,(4):104-105
淮海中联水泥有限公司1#水泥生产线MPS5000B辊式立磨主减速机高速端为圆锥齿轮传动,2010年12月8日由于小齿轮轴上23160CC/W33C3轴承烧坏。在更换轴承装配过程中,需要调整圆锥齿轮啮合的齿侧间隙到0.38mm以下,  相似文献   

14.
1 立磨振动导致停机过程及主要原因分析 我公司2000t/d新型干法生产线的生料立磨是德国进口的MPS3750B磨。2007年8月3日立磨振动加剧,振动值已超过2.5mm/s且振动呈周期性,磨辊每转一圈振动一次。在调整无效的情况下只得停机检查,结果发现#1,#2磨辊辊皮下陷共六块,拆下后发现辊子母体也已下陷10~20mm,磨辊紧固螺丝断了一根。分析主要是由以下原因造成:  相似文献   

15.
<正>1立磨振动故障原因及处理措施影响立磨运转最主要的因素就是振动。立磨的振动是用减速机振动传感器(减速机上安装横向、纵向两种)检测的。它测量出的数值将被转换成电信号,传入电脑。但是如果调整不好,振幅一旦超出额定值,就会自动报警直到停磨。  相似文献   

16.
姜财金  刘杰 《水泥工程》2018,31(2):60-60
正0前言磨辊是立磨主要组成部件,磨辊为锥形辊形式,辊套有铸造本体和堆焊耐磨层相结合的结构。辊套属于易磨损件,耐磨层堆焊周期1700~2000h,随着耐磨层的磨损,立磨粉磨效率降低。公司两条矿粉生产线,自投产以来,发生立磨磨辊大端R区磨损严重问题,立磨粉磨效率骤降,单位生产能耗高。物料入磨还出现偏磨现象[1],布料不均,影响设备的使用周期和运行稳定性。1物料偏磨和料层低问题及解决实施方案  相似文献   

17.
正立磨作为矿渣粉磨设备,磨辊是立磨主要组成部件,磨辊为锥形辊形式,辊套有铸造本体和堆焊耐磨层相结合的结构。辊套属于易磨损件,耐磨层堆焊周期1700h~2 000h,随着耐磨层的磨损,立磨粉磨效率降低。本公司两条矿粉生产线,自投产以来,发生立磨磨辊大端R区磨损严重问题,立磨粉磨效率骤降,单位生产能耗高。物料入磨出现偏磨现象~([1]),布料不均,影响设备的使用周期和运行稳定性。  相似文献   

18.
1 基本参数 我公司一条1200t/d熟料生产线的生料粉磨系统采用MLS2619立磨系统,立磨设计生产能力为90t/h。此磨于2009年5月投入试生产,在试生产中,由于没有经验,立磨经常因料层太厚或太薄而产生较大振动并跳停,且吐料较多;此后配套的减速机也出现了几个较大的问题,使得试生产断断续续进行了一个多月才得以正常进行。  相似文献   

19.
0 前言 我公司2000t/d熟料生产线配套的生料磨机为德国产的MPS3350B立式辊磨,在一次检修中,发现立磨选粉机主轴轴承落架.该生产线生料粉磨系统2002年投入生产以来,除了检修更换易磨损件之外,一直运转较好,但在2008年我们发现立式辊磨的选粉机转子与减速机联轴器的胶垫磨损较快,由于更换不及时,使得联轴器两半体磨损严重,经常更换.  相似文献   

20.
陈杰  邓亮  肖建襄 《水泥》2016,(11):65
我公司4 000t/d熟料生产线于2010年12月建成投产,生料粉磨采用CLF200140-D-SD型辊压机终粉磨系统。该辊压机输入轴与减速机输出轴套(材质为QT600-3型球墨铸铁件)通过锁紧盘锥套连接,在轴与轴套间产生摩擦力带动辊子转动,所以锁紧盘锥套螺栓的紧固力是关键。2012年5月,在生产中动辊锁紧盘螺栓松动,减速机输出轴套与辊压机输入轴之间产生相对运动,由于发现不及时,造成辊压机输入轴的轴伸端磨损严重,局部拉毛,减速机轴套内孔磨大,现场检测辊压机输入轴尺寸比原始尺寸(Φ520mm)小0.5~1.2mm。  相似文献   

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