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对萍乡萍钢炼铁厂2号、3号高炉大修放残铁的过程进行分析,总结放残铁的工艺控制心得,为今后高炉安全、顺畅、干净放残铁提供借鉴。 相似文献
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详细介绍了长钢8号高炉如何确定残铁口位置的经过,同时对放残铁的效果作了简要说明,为公司在日后的停炉放残铁工作方面积攒了一定的经验。 相似文献
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近两年多来,一号高炉由于炉体破损严重,依靠打水特护艰难维持生产。1996年10月中旬进行了中修,决定八炉缺放残铁,正确确定残铁口标高位置,事关安全炉和中修能否如期完成。 相似文献
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安钢2号2800m~3高炉大修放残铁时克服了残铁孔位置空间狭小、残铁沟障碍物多及残铁孔标高与铁水罐高差小等不利因素,研究开发了一种大型高炉放残铁使用的水平摆动溜槽,解决了高炉大修时放残铁的难题,为高炉大修工期及投资控制探索出新思路。 相似文献
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杭钢3号高炉(497 m3)于2010年5月17日停炉中修改造,停炉采用炉顶打水空料线(降料面)停炉法,并进行残铁排放。经过周密的准备,安全、顺利地做好了降料面、停炉和放残铁等各项工作,本文总结了这次安全快速停炉、放残铁的过程及相关经验。 相似文献
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济钢1#1 750 m3高炉因炉缸侧壁温度持续偏高,借系统停产检修之机,对高炉实施停炉大修。结合现场实际、高炉操作及炉缸侵蚀情况,采用残铁落地方式排放残铁,残铁口在15#—16#风口方向,标高7.4 m,向上15°,并在地面修建专用盛铁池。由于准备工作充分,残铁排放干净且过程安全顺利,历时近10 h,排放残铁576 t。 相似文献
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莱钢1^#750m^3高炉安全服役12年,采用空料线打水回收煤气停炉,整个过程安全、顺利、快速停炉。残铁口位置选定准确,残铁基本放净,为高炉大修创造了良好条件。 相似文献
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摘要:莱钢炼铁厂2^#750m^3高炉采用降料线停炉,整个过程实现了安全、顺利、快速停炉。残铁口位置选定准确,残铁基本放净,为高炉大修创造了良好条件。 相似文献
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长钢9号高炉第一代炉龄结束,大修过程中面临放残铁作业,考虑到近年来环保及安全管控升级,传统放残铁作业方式在这两方面均有欠缺,因此长钢首次引进绳锯在线切割工艺对残铁进行整体切割。主要介绍了绳锯在线切割工艺的工艺要求及各项数据记录,为以后高炉大修的残铁处理方式总结经验。 相似文献