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现代间歇式陶瓷窑炉热工性能分析及发展前景讨论 总被引:1,自引:0,他引:1
本文针对当前关于陶瓷间歇窑有些片面的报道及国内过快的增长势头.分析了现代间歇式陶瓷窑炉的热工性能.结合本地实际,从能耗、投资,经济性等诸方面与连续窑炉进行了对比,认为:能用连续窑烧成的应限制使用间歇窑,不能用连续窑烧成的应限制使用热工性能不太高的间歇窑,发展的重点是全纤维窑且要充分挖掘窑具、烧成周期、烟气余热回收利用方面的潜力. 相似文献
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我国自推广隧道窑至今,窑体结构变化不大,工艺条件也基本相同,普遍存在预热带上下温差较大(120~130℃),窑内温度分布不均匀等问题,导致制品不能快速、均匀的升温与降温,严重制约着产品的质量和产量.为此,必须认真总结传统隧道窑设计、施工及使用经验,广泛吸收引进窑炉的优点,对窑体结构进行大胆改革,不断提高我国窑炉设计水平. 相似文献
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我国国内第一座1800℃超高温隧道窑在上海第二耐火材料厂诞生,并于1988年10月30日通过了上海市冶金局组织的鉴定。 该窑不仅可进行1800℃超高温烧成。而且热工参数调节灵活、操作方便,适应于耐火材料厂的多品种烧制,是一种节能效果很好的小断面超高温窑炉,也是全国所有窑炉中的佼佼者,甚至与国外引进的同类型窑炉相比,也处于领先地位。 该窑设计上广泛地吸取了国内陶瓷、耐火材料、电子元件等行业窑炉的先进经验,力求设备精简、高效,全部采用国产材料设备,是一座具有中国传统和特色的窑炉。 相似文献
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一、近年来隧道窑发展的概况近年来隧道窑在我国发展的速度是很快的,特别是轻工业系统,据不完全统计,从1965至1985年的二十年内,新建的大小不同类型的隧道窑约有400余座。这么多隧道窑的出现,当然相应的也就淘汰了一部分古老的窑(如龙窑、阶梯窑、馒头窑等)和一些热效率极低的倒焰式窑。古窑中以柴为燃料的,其经济价值极不合理,自不待言。古窑 相似文献
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抽屉窑是一种简便灵活,技术先进的间歇式窑.它具有能耗小,产量大,烧成周期短,窑内温度均匀,温差小和产品质量高等优点.是80年代在我国电瓷行业中发展起来的一种新型窑炉,得到了广泛应用.目前,这种新型窑炉逐渐应用于其他行业.1993年,我院为某砂轮厂设计建造了一座用天然气焙烧砂轮的30立方米全自动高速烧嘴抽屉窑,当年11月热态调式,12月正式投产运行.现将该窑的设计与应用作一论述,仅供参考. 相似文献
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隧道窑是硅酸盐工业的一种大型连续性窑炉,在我国已广泛用于电瓷、日用瓷、建筑卫生瓷、陶瓷、砂轮、耐火材料等行业。研究其结构的改进,不仅有益于提高产品质量和产量,而且也能更有效地利用能源。本文介绍一种新的隧道窑气幕的设计。实践证明,这种被称为水平喷射气幕的结构,能有效地缩小窑截面温差,取得了良好的实践效果。用它代替一般热风气幕,还可节省能源。 相似文献
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介绍了上海第二耐火材料厂自行设计建造和从日本引进的超高温节能型隧道窑的构造特点和节能效益。从综合节能和烧成工序成本比较,自建窑的吨位产品综合能耗和建设资分别为引进窑的5/6和1/3。 相似文献
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由武钢耐火材料公司自行设计,武钢建安公司承建的36m高温隧道窑于1990年6月建成投产,运行3年多运转正常,达到了设计要求,3年多来的生产实践显示了窑炉的先进性,灵活性,但也暴露出设计中存在的问题,本文从36m高温隧窑(以下简称36m)的概况入手,继而对其特点和缺陷加以分析,以总结小型高温隧道窑设计中应注意的一些问题。 相似文献
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一、前言热管是一种具有高导热性能的传热元件,用它来组成各种规格换热量的热管换热器,可广泛应用于工业锅炉、高炉热风炉、轧钢加热炉、锻造炉、热处理炉、隧道窑和干燥窑等工业炉窑的中低温烟气余热回收,用以预热炉窑燃料燃烧所需要的助燃空气、煤气或水等,以提高炉子的热效率和燃料利用率,降低能耗、降低成本、提高炉子的生产率。这是企业节能工作的有效手段之一。 85年以来,我们就对重力式热管及热管换热器进行了研究和设计工作,87年11月,重力式碳钢—水热管换热器通过了省级技术鉴定。研制成功后的碳钢—水热管换热器曾先后在工业锅炉、高炉热风炉、加热炉、热处理炉和化工炉等多种炉窑上推广应用,取得了较大的经济效益和社会效益。本文将着重 相似文献
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我院设计的唐山高压电瓷厂80m~3煤气高速烧嘴抽屉窑,从84年接受设计(包括厂房,窑炉及配套设施)在厂院共同努力下,于88年7月份点火试生产,经过3个月的调试,窑炉运转良好,达到和超过了预期目标。该窑结构先进,操作方使,易于控制,从而达到了窑内温差小(加热期<5℃),燃料消耗量低(低于国内引进贝克菜窑实际水 相似文献
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1.改造性大修前窑体的变革我厂157.5米隧道窑是原苏联五十年代的窑型,它用来生产硅砖。这种窑型一般是窑车与窑车衔接简单(见图1),因此窑体密封不良,容易窜火。1972年后我厂不再生产硅砖,而用硅砖157.5米隧道窑来焙烧镁砖与镁铝砖,最终烧成温度由烧成硅砖的1370~1390℃,提高到烧成镁砖的1560~1580℃。因此,原硅砖砌筑的窑顶不断发生熔蚀,不适应烧成镁砖的操作要求。 1974年9月,157.5米隧道窑进行了一次大修,大修中按照一般烧成镁砖的要求,参照一般镁砖隧道窑砌筑情况,取消了硅砖内衬与窑顶,采用了镁铬砖内衬和镁铝砖拱吊顶。三年后,实践证明采用拱吊顶效果很好,保持了窑顶拱型完整,即使在窑顶一环 相似文献
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我厂自一九七四年开始在以重油为燃料的隧道窑上安装了自调仪表,通过摸索隧道的热工规律,不断完善现行的窑温自动调节方案,收到了比较好的经济效果:每年可节约重油500吨,综合成品率可提高2—3%,一级品率亦有所提高,扩大了制品的品种,减轻了操作工人的体力劳动,基本上有效地控制了空气污染。隧道窑系采用DDZ—1型仪表,对予热带压力、冷却带压力、热风压力、燃料 相似文献