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克拉2气田作为西气东输的主力气田,因地质原因部分气井已经出水,严重影响气井产能和最终采收率,亟需采取排水采气工艺措施以维持气井稳定生产和边底水均匀推进。对常用排水采气工艺适应性进行了对比,指出克拉2气田目前最合适的排水采气工艺为井口增压和优选管柱,并对其开展了应用效果评价。结果表明:优选管柱和井口增压两种工艺可作为克拉2气田的排水采气工艺;对于出水气井而言,下入油管最优尺寸为62 mm,可有效携液生产并延长自喷生产时间;井口增压工艺可有效降低井口压力,释放地层能量,在井口压力降低6 MPa的情况下,自喷结束对应地层压力降低幅度可达10 MPa左右,大幅度延长了气井自喷周期。研究结果表明,井口增压可作为克拉2气田首选排水采气工艺,优选管柱可作为备选工艺。 相似文献
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某气田针对近年来开发的水平气井井筒积液严重导致生产无法保持的持续正常的情况,采用了化排、气举、系统增压等排水采气工艺措施。由于水平井特殊的井身结构,现有的排水采气工艺措施有效率大大降低,有些工艺措施已不能继续使气井维持正常生产。仅依靠引进成熟的工艺技术已不能满足气田的进一步开发,必须开展排水采气新工艺技术攻关,确保气田的稳产、增产。开展毛细管排水采气和技术攻关,有望在短期内获得突破,并能尽快应用于生产。通过两口井的生产试验,毛细管排水采气实现平均日增产天然气约0.6×104 m3,排水增产效果显著。生产试验表明毛细管排水采气工艺可以作为四川某气田水平井排水采气的有效措施。 相似文献
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凝析气田开发后期处理厂工艺改进 总被引:2,自引:2,他引:0
凝析气田处理厂通过节流制冷脱水脱烃来控制天然气的露点,气田开采中后期由于压力逐年递减,导致外输气不能满足烃露点要求。通过HYSYS软件模拟计算和工艺比较,得出"JT阀前增压+丙烷制冷脱水脱烃工艺"可以满足气田中后期的外输气烃露点要求。 相似文献
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盆5气田天然气处理工艺采用注乙二醇防止水合物,节流制冷控制天然气的露点,该气田开采已进入中后期,产量和压力日益下降,工艺已不能满足外输气压力和露点的要求。为了提高天然气外输压力和降低天然气露点,提出J-T阀前、后增压方案和丙烷制冷改造方案。利用HYSYS软件计算出三个方案中低温分离器天然气相图,对相图进行分析,最后得出丙烷制冷和J-T阀后增压方案并选用燃驱往复式压缩机组,可满足该气田未来10年天然气外输压力和天然气露点要求,具有较好的经济效益,对其它凝析气田后期工艺改造具有一定的借鉴作用。 相似文献
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刘汉斌 《天然气勘探与开发》2018,(2)
随着大牛地气田的不断开发,地层压力逐渐降低,部分低压低产井因井筒积液导致井口压力低于管网输气压力,很多气井面临间歇生产甚至水淹停产。为维持气井的生产,现场通常采用站内地面放空的方式来扩大生产压差,提升气井激和能量的方式来排出井筒积液。但放空的方式带来了天然气的浪费,并污染了环境。大牛地气田开展同步回转采气工艺试验,旨在解决低压低产井的生产问题和减少天然气的排放。从同步回转采气工艺介绍、工艺适用条件、试验选井依据、工艺制度制定及优化方法、效果评价等几个方面进行阐述,为该项工艺的后期应用和气田部分气井负压开采提供了工艺技术支撑。 相似文献
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某气田开发已进入开发晚期,绝大部分气井进入了排水采气阶段。针对不同类型的气井,某气田采用了化排、气举、电潜泵、系统增压等工艺措施。由于气井地层能量的进一步减弱,现有的排水采气工艺措施有效率大大降低,有些工艺措施已不能继续使气井维持正常生产。仅依靠引进成熟的工艺技术已不能满足气田老区的进一步开发,必须开展排水采气新工艺技术攻关,确保气田的稳产、增产。开展螺杆泵排水采气和技术攻关,有望在短期内获得突破,并能尽快应用于生产。通过两口井的试验,不断改进和完善螺杆泵系统,检泵周期已经达到了4个月,是气田机抽排水采气的平均检泵周期的2倍。试验证明螺杆泵通过改进也可以应用于气井排水采气 相似文献
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无水低压气田后期开采不再难1996年4月8日,川西南矿区邓井关气田负压采气工艺试验喜获成功。34号井日增产气2000m3。近两年该矿勘探生产效果不理想、天然气生产后劲不足,矿区在坚持对有水气田实施气举、机抽、泡排等采气工艺,大搞老井挖潜提高气田采收率... 相似文献
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利用天然气压缩机气举采气和增压输气,是解决四川中晚期气田因井压下降造成采输困难的办法。由于气田工况变化对压缩机性能有所影响,因此必须通过对压缩机进行转速调节,余隙调节,单作用运行,换缸,更换机种等方式来适应压缩机的非额定工况,并指出,为了满足气为工况的要求,必须解决好压缩机选型和正确使用问题。 相似文献
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文23气田现已进入开采后期,地层压力明显下降,产量递减加速,只有采用降压采气技术才能进一步提高气田采收率.通过分析论证,在文23气田实施降压采气技术完全可行,可提高低压低产气井生产时率和气田最终采收率,大大提高开发效果. 相似文献
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《石油化工应用》2021,(8)
随着气井生产时间的延长,储层压力逐渐降低,气井产量下降,井筒携液能力降低,甚至积液关停,严重影响气井的有效开发。目前现有排水采气工艺均需要气井具有一定自喷能力,存在一定的局限性。针对一些自喷能力弱的低产低效气井,本文提出了一种新型安装在气井井口的井口气混输增压及气举一体化装置,对油管进行气液混输抽吸增压,降低井口压力,同时可将气体回注,增大生产压差,带出大量积液达到增产目的。现场试验表明:井口气混输增压及气举一体化装置技术可靠,现场工艺可行,运行稳定,能对低产低效井进行有效的排水采气,提高天然气产量,实现挖潜增效,同时为苏里格气田增产稳定提供一定的技术保障。 相似文献
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致密气藏低成本地面工艺优化简化技术——以苏里格气田为例 总被引:1,自引:0,他引:1
中国石油长庆油田公司苏里格气田是中国致密砂岩气田的代表,具有单井产量低、地面投资控制难度大、单井压降速率快、稳产能力差等特点。为了进一步有效降低致密气藏的开发投资费用,满足致密气藏低成本规模开发的要求,研发并应用新设备、新工艺、新材料对该气田地面集输工艺进行了优化简化:①对地面集气装置一体化集成并组合成橇,研发了天然气阀组一体化集成装置,优化了串接工艺,把原来的井间串接改为阀组间串接,井口天然气通过采气支管输送到阀组,再通过采气干管输送到集气增压站增压,最后通过集气支干线输送至天然气处理厂集中处理;②研发了井组增压一体化集成装置,降低了井口废弃压力,提高了单井的累计产气量;③采用气液分输工艺,24h连续输送,增加了防冻措施,稳定了运行工况;④应用非金属管道,降低了地面开发成本和运行费用。这4项致密气藏低成本地面工艺优化简化技术带来了该气田的经济、高效开发,也将给国内其他类似气藏提供了成熟的建设思路和技术储备。 相似文献
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在天然气生产环节中,降压开采增压输送工艺已作为一项成熟技术得到广泛应用,但是作为后期开采的负压开采技术未能得到推广。针对这种现状,开展了井口增压与泡排组合开采工艺方面的研究,并在黄家场、隆昌等气田开展应用试验,取得显著经济效益,文中就选并原则和典型井家19井应用情况进行细致分析。 相似文献
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针对气田开采中后期压力逐年递减、不能满足"节流制冷脱水脱烃工艺"的节流压差要求而导致外输气水、烃露点不达标的问题,需对原节流制冷工艺进行技术改造。对"节流阀前增压+节流制冷""节流阀前增压+丙烷制冷""节流制冷+节流阀后增压"和"丙烷制冷+节流阀后增压"4种改造工艺的流程进行了详细介绍,从工艺可行性、能耗、投资等方面作了对比分析,得出"节流阀前增压+丙烷制冷工艺"优于其他3种改造工艺。并以某凝析气田为例进行模拟计算,由计算结果可知"节流阀前增压+丙烷制冷工艺"可以满足该气田外输气水、烃露点和外输压力的要求。 相似文献
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