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介绍了纯氧曝气装置在处理石化行业高浓度有机废水中的应用及运行特点,并分析了在运行过程中出现的浮渣过多、高温水冲击、终沉池泡沫、污泥膨胀等各种异常现象,提出了采取投加絮凝剂、调整出水落差、延长停留时间、降低装置负荷、投加消化污泥、分质处理等解决办法。 相似文献
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介绍了采用射流曝气来供氧的活性污泥法处理印染和衬布废水的情况。主要介绍了试车中发现的问题、对原设备及工艺流程进行的改造、培菌过程及主要控制参数,并对改造后的调节池的净化作用进行了分析说明,论述了运行过程中出现的异常现象及采取的措施。 相似文献
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加压纯氧曝气生化法处理亚铵法木浆中段水的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了采用加压纯氧曝气生化法对较难生化的亚铵法木浆中段水的处理研究,在加压纯氧曝气时生化负荷可以达到通常情况的3-5倍,COD去除率可达到75%,得到了较理想的生化效果。对实验结果进行了分析和探讨。 相似文献
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微纳米气泡曝气技术在生活污水处理中的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
微纳米气泡曝气作为一种新型的曝气技术,已被逐渐运用在水处理中。本文从实际出发,对比研究了微气泡曝气和底部曝气对生活污水的处理效果。实验结果表明,在相同的曝气强度下,微气泡曝气技术对污水中CODCr的降解效率要明显高于底部曝气,前者的去除率为90.8%,后者仅为86.4%。使用微气泡曝气时,SS的浓度在8 h内达到最低值,去除率为96.3%,而使用底部曝气时,污水中的SS在第12 h才达到最低值,去除率仅为89%。使用微气泡曝气时,污水中氨氮的浓度在14 h左右(底部曝气需20 h)基本达到最低值,去除率为82%,比同时间段使用底部曝气时水中氨氮的去除率要高约15%,低温时更要高出20%以上。此外,使用微气泡曝气对TN和TP的最大去除率分别比底部曝气高7.5%和6%。 相似文献
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曝气微电解-曝气絮凝法处理高铅锌含量冶炼废水 总被引:2,自引:0,他引:2
采用"曝气微电解-曝气自絮凝沉淀法"处理高铅锌含量冶炼烟气制酸废水,研究了微电解进水pH、铁炭质量比、HRT、絮凝pH、絮凝曝气时间等反应条件对废水中铅、锌等离子去除率的影响,并用电镜扫描(SEM)和能谱分析(EDS)分析了铁炭表面反应机理和絮凝体特点。结果表明,在其优化条件微电解进水pH为3、铁炭质量比为2:1、HRT为40 min,絮凝pH为9、絮凝曝气时间为90 min时,废水中Pb2+、Cu2+、Zn2+、Cd2+、F-和总As的总去除率分别达到99.91%、97.64%、99.83%、99.78%、98.30%、98.92%,均达到GB 8978-1996中的一级排放标准要求。 相似文献
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深井曝气活性污泥法处理皂化废水的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
论述了深井曝气活性污泥法处理环氧丙烷皂化废水的运行效果。将该工艺的特性参数与一般的活性污泥法进行了比较,认为深井曝气法处理皂化废水不仅在技术方法上具有效率高、耐冲击负荷、污泥产生量少等技术特征,而且在社会效益和经济效益方面具有投资少、运行费用低、占地省等优势。 相似文献
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设计利用曝气生物法处理经过两级接触氧化的制药废水,研究了曝气生物滤池的启动和水力停留时间、水力负荷及进水COD对废水中COD、NH4+-N去除率的影响。结果表明,在气水体积比为10:1,水力停留时间为12 h时,COD去除率最大;进水COD在320~780 mg/L,COD去除率随进COD的增加而增加;在进水COD为320~780 mg/L,水力停留时间12 h,水力负荷0.23 L/h,气水体积比10:1的条件下,NH4+-N的去除率稳定在45%~56%。出水达到国家生活杂用水标准。 相似文献
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采用曝气微电解对焦化废水进行预处理,试验结果表明:当焦化废水调节pH值2~3,反应停留时间120min,H_2O_2(30%)投加量500mg/L,铁屑与炭料之比为1.5:1时,进水COD_G为24800mg/L,NH_3-N为12000mg/L,色度为225倍时,出水COD_G为11360mg/L,NH_3-N为6924mg/L,色度为30倍。反应器的COD_G去除负荷达到88.76kg/ m~3·d,NH_3-N去除负荷达到33.52kg/m~3·d,废水的可生化性得到提高,BOD_5/COD_G由0.14提高到0.35。 相似文献
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铁碳微电解-曝气生物滤池处理聚醚废水 总被引:2,自引:0,他引:2
采用铁碳微电解-曝气生物滤池处缝聚醚废水,研究了该工艺相关因素对处理效果的影响,结果表明,采用在该工艺最佳条件下处理聚醚废水,CODCr总去除率达到98%以上。 相似文献
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以酸/碱改性和Cu负载活性炭为催化剂,采用微气泡催化臭氧氧化深度处理化工园区废水。结果表明,经该工艺处理后,出水COD降至20 mg/L以下,发光抑制率降至-1.2%~-7.3%,B/C升至0.29~0.37,消除了废水生物毒性,并提高了废水可生化性。硝酸改性并负载Cu组分活性炭具有更强的催化活性,COD去除率和去除负荷分别可达70.8%和0.478 kg/(m~3·d),臭氧利用率为97.5%,催化臭氧氧化反应效率为0.554 mg COD/mgO_3。 相似文献
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在传统的循环微电解工艺基础上进行多层曝气处理,考察了对焦化废水预处理的效果。实验结果表明:在曝气量为5m3/h、循环时间4 h、进水pH值为3、循环流速1 L/min的最佳条件下,焦化废水的色度及COD去除率分别达到100%和77.6%。此外,废水B/C从0.18上升至0.38,其可生化性大大提高。 相似文献
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随着“双碳”目标的制定以及造纸废水重复利用政策的颁布,开发清洁高效、无二次污染的造纸废水深度处理技术意义重大。研究通过干湿交替-曝气氧化的技术方案制备了铁基催化剂,XRD、XPS等表征结果显示该催化剂的表层负载物为纤铁矿(γ-FeOOH)。建立了γ-FeOOH催化臭氧微气泡的反应体系,并系统研究了该体系对造纸废水生化出水中CODCr的去除效果。试验结果显示,当pH值为7、催化剂投加量为300 g/L、臭氧投加量为9.9 mg/min时,该体系对CODCr的去除率约为58%。基于上述结果,进一步建立γ-FeOOH催化剂-臭氧微气泡催化与曝气生物滤池(BAF)的联合降解体系,该联合体系连续运行时,对造纸废水生化出水中CODCr去除率为60%~70%。该联合体系在有效降解有机污染物的同时,无二次污染产生,无总盐引入,有利于造纸废水的循环利用,践行了“双碳”理念。 相似文献