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1事故经过2009年1月14日,仙衣滩电厂运行人员在巡视GIS开关站时,发现从2号主变至开关站的110kV电缆接人编号为1024的隔离开关电缆头C相有异味并冒烟,立即返回中控室停机进行处理。停机后,再次返回GIS开关站,发现该电缆头已经出现明火,马上使用灭火器扑灭。灭火后仔细观察,GIS电缆终端金属尾管与电缆外护套的连接处已被烧穿。 相似文献
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我厂于1990年以后投产了2台125 MW机组。根据当时的设计方案,厂用高压电缆普遍采用上海电缆厂生产的型号为ZQ22-3*120-6油浸纸绝缘电缆。油浸纸绝缘电缆有一个极大的缺点就是长期服役后,电缆终端容易渗漏油。电缆长期漏油,会导致绝缘干枯,绝缘性能下降。现将本厂对循泵电机动力电缆电机侧电缆头渗漏油采取的一些处理措施介绍如下。1 渗油部位的确定 油浸纸绝缘电力电缆由于绝缘层中含有大量的电缆油,因此在运行中会有一定的内油压,其产生原因一般有以下三方面:一是线路敷设存在的高低位差而引起的静压力;二是通电发热引起的热… 相似文献
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针对南澳多端柔性直流输电系统在运行中发生的电缆终端渗漏油现象,基于该电缆终端的结构特点开展分析,得出终端内部油压较大、密封精度不能满足要求导致该电缆终端绝缘油渗漏。采取更换压力箱开关处的密封件即在轴向密封位置增加一道角向密封、将压力箱整定压力由0.16 MPa调至理论值(0.1±0.01)MPa等措施处理缺陷。消除缺陷后经5年的实际运行,未再发生渗漏油情况。 相似文献
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为保证电缆供电系统的安全稳定运行,需正确选择和使用电缆终端用绝缘油。基于工程中高压电缆充油终端实际运行中的常见问题,文中详细介绍了电缆终端用硅油/聚异丁烯的物理、化学及电气等方面的关键指标,并明确了绝缘油的主要性质与选择标准间的关系;基于现有绝缘油标准和部分实验结果,结合电缆终端所在区域的气候条件、运行环境、与固体绝缘介质间的相容性等方面,提出了绝缘油的选用原则;结合电缆终端现场制作可能遇到的环境条件,归纳了新油到货验收与现场注油等方面需重点关注的事项。文中所提出的绝缘油选用方法与准则,可为规范电缆终端绝缘油的选择与应用行为、提高电缆终端的运行可靠性提供参考。 相似文献
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1引言 湛江发电厂2号主变型号为SFP9-360000/220,容量为360MVA,电压为(242±2×2.5%)/20kV,1993年出厂,1994年12月投入运行.主变的220kV侧高压出线采用整体密封式内充变压器油的结构.2003年1月,2号主变油浸封闭式出线装置(见图1)中C相电缆终端头爆炸起火.事故后,立即组织人员抢修,于2003年2月下旬抢修完毕并投入运行. 相似文献
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1 前言 某电厂1号主变型号为SFP9-360000/220,1993年出厂,1994年12月投入运行.主变的220kV侧高压出线采用整体密封式内充变压器油的结构,高压套管型号为BRL2-220/1250. 相似文献
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充油电缆是我国110kV及以上的高压电缆的主要品种。它利用补充浸渍原理来消除绝缘层中形成的空气间隙,借助于供油系统的油压来防止潮气侵入电缆内部,并消除普通粘性浸渍电缆中由于温度变化引起的热涨冷缩产生的气隙,从而提高电缆工作电场强度。由于电缆的内部压力大于外部,又能及时发现电缆缺陷,并可通过试验电缆油来监视电缆的绝缘好坏。 相似文献
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1引言 湛江电力有限公司2号主变,型号为SFP9-360000/220,容量为360 000kVA,电压为(242±2×2.5%)/20kV,原沈阳变压器厂制造,1993年出产,1994年12月投入运行.主变的220kV侧高压出线采用整体密封式内充变压器油的结构.2003年1月7日,2号主变油浸封闭式出线装置(见图1)中C相电缆终端头爆炸起火.事故后立即组织人员抢修,并联系原沈阳变压器厂、日本古河电气、广州电缆所、广东中试所等专家来现场指导.变压器于2003年2月下旬抢修完毕并投入运行. 相似文献
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为解决电缆终端内绝缘带溶胀导致的渗漏油问题,以退运充油终端内以及未使用的同型号绝缘带、绝缘油为研究对象,基于运行要求设计了相容性试验,并进行了红外光谱、失重率、击穿电压等对比测试,分析了溶胀发生的原因以及防治措施。测试结果表明硫化不充分会导致橡胶材料更容易与聚异丁烯绝缘油反应,绝缘带与绝缘油加速热老化后绝缘带质量、绝缘油击穿性能均有明显降低。使用该批次橡胶绝缘带的电缆终端投运后,浸泡在绝缘油中的绝缘带溶胀甚至软化开裂,会导致密封失效发生渗漏油,同时绝缘油击穿性能下降,需尽快更换相应电缆终端。目前并无适用的电缆附件内材料相容性试验和高黏度绝缘油击穿电压测试方法标准,基于已开展的多组对比试验结果,明确了电缆终端内绝缘带与绝缘油相容性试验的关键参数和评价指标,提出适用于高黏度绝缘油的击穿电压测试方法,为同型号充油终端的检查和更换措施提供技术支持,避免了批次性故障的发生。 相似文献
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1前言某电厂1号主变型号为SFP9—360000/220,1993年出厂,1994年12月投入运行。主变的220kV侧高压出线采用整体密封式内充变压器油的结构,高压套管型号为BRL2—220/1250。 相似文献
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事故现象 1999年7月16日18时,我厂热电站高压开关室发生了一起电缆头着火燃烧,引起继电保护动作跳闸,导致全厂停电的事故。后经检查发现事故是发生在主变10kV侧的高压控制屏内,其三相瓷瓶和1、3两相电流互感器及电缆AB段的A端(见附图)电缆头三相表面均已烧焦。 事故原因 我厂用电系由系统10kV电源经电缆引进高压开关室,经主变压器将10kV电压变成6kV电压后与自备发电机联网运行。 主变压器和各路负载及发电机的控制屏均集中设在零米层的高压开关室内。 相似文献
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用油流法测定充油电缆漏油点 总被引:1,自引:1,他引:0
目前我国采用的高压电缆,均为铅护套自容式充油电缆。这种电缆本身具有优良的电气性能,它的损坏,绝大多数是因铅包开裂漏油,使电缆内油压降低,潮气侵入而引起的。因此,如何迅速、准确地测定漏油点,并及时对漏油电缆进行处理,确保安全可靠供 相似文献