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由开封空分设备厂生产的我国第一台全板式1500标米~3/时空分设备,在我厂安装以来,1973年曾生产七个多月,由于还有一些问题,氧气量只有900标米~3/时左右。后来在开封空分设备厂的帮助下,我们于1975年对设备进行了一些改进和检修,并于1976年5月9日投产,氧产量达到1500米~3/时以上,运行以来,工况稳定,效果良好。现将改进与操作的情况介绍如下。 相似文献
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解放以前我国制氧工业十分落后,国内没有制造过一台制氧机。氧气的生产只局限于沿海的几个主要城市。全国制氧设备总拥有量据不完全统计在500—1000米~3/时左右,其中大部分是几米~3/时或几十米~3/时的小型设备,技术水平很低。 相似文献
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在冶金和其它工业部门中,氧气被广泛地用来强化各种工艺过程。氧气中含水量是其重要的质量指标之一。氧气所含的水蒸汽、或有时所含的滴状水,不仅给氧气输送造成困难(特别是在冬季),而且在许多情况下还会影响主要产品的质量。在工艺氧中含水量达3~4克/标准米3时,就会影响到若干种电炉炼钢的质量。不同生产过程中运用的氧气中允许含水量为0.01~3克/标准米3,在许多生产过程中,对压缩空气、氮气或其它气体也有类似的要求。氧气中的水份来自氧气蓄冷器和将氧气压缩到16计示大气压输送至用户的活塞式氧压机,因为活塞式氧压机气缸是用肥皂水进行润滑的。另外,由于氧气是用湿式气柜贮存,也会使氧气受到潮湿。压缩工艺氧中的总含水量一般为1~3克/标准米3。 相似文献
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一、改装前简况:我厂150米3/时空分设备及2.5米3/时氩分馏设备都是杭氧产品,于1973年试车投产。氧气的产量质量都可以达到设计要求,生产氧气也好操作。制氩系统经过十余次试车,累计运行达一千余小时。先后多次请兄弟单位的同志进行调试,结果是粗氩产量在1.5~3米3/时 相似文献
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<正>为了尽快给用户提供具有多功能的新型小型空分设备,邯郸制氧机厂设计并试制了KZON-20/100-1型空分设备。该设备生产100标米~3/时,纯度99.9995%以上的氮气,20标米~3/时,纯度99.5%以上的氧气。氮气产品压力7~8公斤/厘 相似文献
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<正>FL-130型空分塔,原设计能力为125~130米3/时氧(该塔原为 50米3/时分溜塔变型产品,原设计加工空气量为760米3/时,下塔操作压力 7公斤/厘米2──编者),经十多年生产,只能达到100~120米3/时氧。而我们实际送入的空气量是900米3/时,应产150米3/时氧,但由于空分塔氧提取率低(只有63.3%),造成大量氧气随氮气跑掉,致使氮气纯度降低。如何解决这一问题?通过上塔精馏段的计算,发现塔板阻力太大。每块塔板阻力有57.5毫米水柱,比一般规定的25~35毫米水柱高一倍,容易产生液泛。此外,塔板孔眼蒸汽最小 相似文献
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本文介绍13—860型制氧机140/600型分馏塔上塔经改进后(主要是增加四块塔板),在原来相同的空气量下,提高氧气提取率,每小时增产氧气10.4米~3,而生产总成本不变。 相似文献
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我们是一个百人小厂,为解决全市氧气供不应求的矛盾,1971年承担了会战150米~3/时制氧机的任务。我们坚持自力更生,艰苦奋斗的精神,自己动手制造了两台150米~3/时分馏塔、膨胀空气过滤器、分子筛空气净化器以及空压机与膨胀机的部分另件。并且自己动手安装了设备。1972年12月第一台150米~3/时制氧机一次试车成功,7小时出氧,纯度99.2%O_2。投产以来,运转情况良好。 相似文献
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<正>我厂23—300型空分设备自1964年安装投产后,产品数量和纯度一直达到设计要求。1978年11月我们将1—5/55型空压机转数由165转/分提高到195转/分,氧气产量达到60米~3/时。但1979年3月初氧气产量突然下降到40米~3/时,经整个系统检查,发现第一热交换器氧气出口严重泄漏。由于氧气出口与高压空气进口混在第一热交换器顶部,而高压空气的七根紫铜管又通过氧气出口,加之紫铜管之间间隙极小,几乎各种工具都不能很好的施行锡焊,以致几次都不能解决问题。 相似文献
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我厂有两种型式的制氧设备:一种是日本制的高压林德式30米~3/时制氧设备,一种是国产50米~3/时中压制氧设备。随着工农业生产的迅速发展,氧气用量日益增大。如何在现有设备的基础上提高设备的出率呢?我站广大革命职工努力学习毛主席著作,群策群力、集思广益,积极想办法,找窍门,大搞技术革新,并且取得了一些成绩。下面谈谈我们的体会: 相似文献
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在伟大的领袖和导师毛主席逝世的巨大悲痛中,我们化悲痛为力量,使国产1000米~3/时制氧机于9月12日胜利投产(液氧泵未投产),并且一直稳定运转。产品纯度完全达到设计标准:氧气99.6%O_2,纯氮气99.99%N_2。氧气产量保持每小时1000~1100米~3,提取率也达到设计要求。全套设备的安装设计、施工及调试都由我厂承担。下面谈一些体会和经验教 相似文献
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以重油为原料制取合成氨时,采用加压部分氧化法造气(在国外,采用谢耳、德士古或巴登技术),需消耗相当数量的氧气。所消耗的氧量,约是重油完全燃烧时理论耗氧量的1/3。在大多数情况下,气化1公斤重油消耗1.05~1.2公斤氧,或0.735~0.84标米~3氧(折合成100%O_2),并生成3.0~2.7标米~3CO H_2。当采用富氧空气部分氧化重油制取合成氨原料气时,气化每公斤重油,约需供给纯度98%左右的氧气0.6标米~3及1.06标米~3空气,并生成约2.65标米~3CO H_2。 相似文献
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