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从硫铁矿制酸烧渣中提取系列氧化铁红产品试验研究 总被引:2,自引:2,他引:0
对硫铁矿制酸烧渣进行了工艺矿物学研究,根据其工艺矿物学结果,重点研究了硫铁矿制酸烧渣通过筛分→漂洗→细磨→选择性絮凝→反浮选等工艺可回收不同质量和用途的系列铁红产品。 相似文献
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根据某铜冶炼企业铂钯精矿的特点,钯提纯工艺设计为"洗矿→盐酸酸浸除杂→氯化浸出→亚硫酸钠还原金→铂钯沉淀→铂钯分离→钯还原",铂提纯工艺设计为"氯铂酸铵还原→氯化浸出→氯化铵沉铂→煅烧",并进行提纯工艺匹配设备选型与产业化设计,在生产实践基础上进行经济效益简析.结果表明,铂、钯回收率分别为95.0%、98.5%以上,年... 相似文献
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比较“铁水预处理→BOF→RH→LF→板坯连铸机”和“铁水预处理→BOF→LF→RH→板坯连铸机”两种工艺路线生产管线钢精炼过程的增氮控制.结果表明,LF→RH比RH→LF生产工艺在精炼时增氮减少约5×10-6.因此从控制增氮角度上,生产管线钢优先选择LF→RH精炼工艺. 相似文献
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半连续铸造法生产T2A紫铜的工艺是:配料→加料→熔化→加Cu-P中间合金→熔化→铸造→吊锭→半成品摆放。此工艺虽较成熟,但是所生产的铸锭尚存在密度达不到指标、裂纹、夹渣及漏挂等一系列质量问题,尤其是生产T2AФ210的铸锭,问题更为严重。通过对工艺的摸索与试验,得出一些解决的措施,并且已取得良好的效果。 相似文献
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1 前言目前,LD31合金型材的生产工艺流程有两种。一种是熔铸→均匀化→以适当速度冷却到室温→加热→挤压;另一种是熔铸→加热→挤压。第一种工艺是获得高质量产品和高生产效率的合理工艺;而采取挤压前不均匀化的工艺,往往是由于对均匀化的作用不甚了解或者为节省能源。 相似文献
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BFe10-1-1铸锭生产工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过配料→加料→熔化→化学成分分析→铸造工艺试验,以及对铸锭生产工艺参数的不断调整和铸造模具结构的改进,摸索出生产Ф165mmBFe10-1-1白铜铸锭的最佳工艺参数和操作规程,以及解决铸锭缺陷的一些措施。 相似文献
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分析了武钢90t顶底复吹转炉冶炼<0.005%C,≤0.005%N超低碳、氮钢的两种冶炼工艺技术,即常规工艺:KR脱S→LD→RHKTB→CC和双联工艺:KR脱S→LD脱Si、P→LD复吹脱碳→RHKTB→CC。实践表明,常规工艺冶炼时中间包钢水平均C含量为25.5×10-6、平均N含量为18.5×10-6;双联工艺冶炼时,中间包钢水平均C含量为16×10-6、平均N含量为19×10-6,双联工艺吹炼终点[P](60×10-6)比常规工艺(110×10-6)低。 相似文献
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热成型钢及热成型技术 总被引:2,自引:0,他引:2
对热成型钢的成分设计、热成型工艺过程以及表面氧化的处理进行了论述。热成型工艺可以通过直接热成型或者间接热成型实现;热成型钢都是含硼钢,硼能抑制成型过程中铁素体形核;通过锰、铬和钼等提高淬透性防止珠光体形成;一般热成型钢中含有0.2%左右的碳。热成型钢可通过喷丸的方法消除表面氧化层或者镀层技术保护其表面不受氧化。 相似文献
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镀铝08Al冷轧薄板冲裂原因分析 总被引:2,自引:0,他引:2
针对08Al薄板镀Al后在冲压成形过程中开裂原因,进行化学成分,宏观缺陷及为口特征、金相检验等分析,认为造成此冲压件冲裂的直接原因一是冲压模具在使用磨损,破坏正常成形;二是先镀后冲的工艺程序所造成的冷轧镀Al薄板冲压开裂. 相似文献
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The main target of hot stamping is to combine accurate forming, low forming forces and high material strength in complex steel components. In the present study, the hot stamping process is simulated by means of simultaneous forming and quenching experiments. This is performed by uniaxial compression tests at high temperatures using a dilatometer. The effects of process parameters like strain, strain rate, initial deformation temperature, austenization time and applied forces on the martensitic transformation of the boron steel 27MnCrB5 are investigated. It is concluded that with increasing strain rate and initial deformation temperature, martensite content, hardness and martensite start temperature (Ms) are increased. On the contrary, when applying larger deformations, the above mentioned properties are decreased. It is also concluded that, regardless of the process parameters, higher applied forces retard the successful martensitic transformation during hot stamping. 相似文献
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Hot stamping of steel sheets using water or nitrogen cooling media was studied on a laboratory scale. Sheets of grade 22MnB5 boron steels in three different thicknesses were investigated and the results of experimental hot stamping tests were considered. Microstructural analysis, linear and surface hardness profiling as well as tensile tests of formed samples were carried out. After hot stamping, mostly fully martensitic microstructures, which yield ultra high strength levels, were produced. It is concluded that die cooling media, i.e., water or nitrogen, have a significant effect on material properties after hot stamping. Using liquid nitrogen as coolant in the punch instead of water increases yield strength by 50 to 65MPa. Moreover, the evolution of the temperature and force during the hot stamping process was simulated by using a coupled thermomechanical FEM program. The results of numerical simulation and experimental results are in good agreement. 相似文献
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本设计解决了利用260t高冲程压砖机替代手工成型浇钢砖的技术难题,完成了脱模过提高了砖的质量、产量,降低了成本,提高了效率. 相似文献
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采用 OM 和 SEM 对 700 MPa 级高强度大梁钢冲压开裂原因进行了分析。结果表明,在高强度大梁钢冲压过程中出现的纵梁穿线孔裂纹主要为连冲工艺不当导致;纵梁端部折弯角部裂纹主要是由于原板坯存在内裂纹和大尺寸 TiN 夹杂物,在冲压过程中外表面受到拉应力产生裂纹,裂纹沿横纵向扩展导致。通过将钛质量分数由 0.10% 降至 0.07%,将氮质量分数控制在不大于 0.004% 的范围内,降低大尺寸TiN析出量。化学成分调整后,力学性能满足供货技术条件要求,对钢板进行冲压验证,端部完好,未见折弯裂纹存在,彻底解决了该缺陷。 相似文献