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《精细化工原料及中间体》2019,(5)
<正>本发明的离子液体的回收方法,包括:过滤除杂:将待回收的离子液体进行过滤并去除杂质;浓缩处理:将离子液体加压并浓缩至(20~30)wt%浓度;盐析分离:加入浓度为(30~60)wt%的无机盐以分离成富离子液体相和富盐相,所述富离子液体相中离子液体的浓度大于70wt%;以及蒸发分离:将富离子液 相似文献
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陶瓷过滤器在我甲醇分厂实验总结 总被引:1,自引:0,他引:1
我厂合成氨净化脱硫系统采用 NHD吸收 ,溶液用石英砂加滤网过滤。从溶液状况看 ,基本没有达到过滤效果 ,进出口溶液均为黑色浑状悬浮液。经分析 :过滤器入口 NHD液悬浮物为0 .67% ,出口 NHD液悬浮物为 0 .42 %。针对目前溶液较脏的状况 ,我们用陶瓷过滤器实验机对溶液系统进行多次过滤实验。现将实验情况总结如下。1 陶瓷过滤器理化性能适应工作温度 :- 2 0~ 60 0℃耐酸度 :99.0 %耐碱度 :85 %适应工作压力 :0 .0 6~ 1 MPa适应反冲压力 :0 .1~ 0 .6MPa出渣含水浓度 :<60 %适应浓度 ( SS) :1 0 0~ 80 0 0 mg/L出液 (水 )过滤精度… 相似文献
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《煤炭转化》2019,(6)
为解决粉煤热解工艺中干馏气含尘量较大及颗粒床过滤器滤料再生问题,在颗粒床过滤器除尘实验装置上比较了半焦和石英砂两种滤料的过滤性能,分别采用单因素和正交实验法,考察了表观气速、滤料厚度、滤料粒径和粉尘进料浓度对颗粒床除尘性能的影响。结果表明:多孔介质半焦对粉尘的过滤效率明显高于石英砂;随着过滤时间的延长,除尘效率均呈现先增大后减小的趋势;从过滤质量因子角度考虑,当表观气速为0.35 m/s,滤料厚度为150 mm,滤料粒径为0.83 mm~1.25 mm时,颗粒床过滤器具有较高的过滤性能;粉尘进料浓度增加,在过滤前期除尘效率随之增大,但在过滤后期高进料浓度下除尘效率下降的速率较快。各因素对颗粒床过滤器最大除尘效率影响程度由大到小依次为:表观气速、滤料厚度、滤料粒径、粉尘进料浓度。当表观气速为0.25 m/s,粉尘进料浓度为10 g/m~3,床层厚度为150 mm,滤料粒径为0.38 mm~0.83 mm,除尘效率最大,为99.20%。 相似文献
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原理:在酸性溶液中,硝酸根离子与氮试剂作用,生成复合物而沉淀,将沉淀过滤、干燥和称重,计算出氮含量。反应式如下:C20H16N4 HNO3C20H16N4.HNO3 试剂仪器:28.5%(V/V)冰乙酸溶液(用水稀释285ml冰乙酸至1000ml);1 3硫酸;氮试剂(硝酸灵)100g/l溶液(溶解10g氮试剂于95ml水和5ml冰乙酸的混合液中,干滤,贮于棕色瓶内(注须用新配制的试剂,以免空白试验结果偏高);单刻度容量瓶,容量500ml;单刻度移液管,容量范围为5~50ml;玻璃过滤坩埚,孔径4~16mm(或4号玻璃过滤坩埚);干燥箱,能保持110°±2°的温度;烧瓶机械振动器,能旋转或往复的运动;冰… 相似文献
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聚醚酮合成反应时产生细小胶体杂质,原料、精制及干燥过程会带入诸如灰尘等杂质,另外熔体挤出造粒中,聚醚酮因长时间塑化和加热产生碳化。这些杂质进入挤出模具中,会造成流道堵塞或制品残缺,不同程度地影响聚醚酮的应用范围。采用挤出机熔融、加压,经熔体泵加压,再经过高目数过滤网,成功实现了聚醚酮熔体的连续过滤。由于产量扩大,原有过滤设备已满足不了生产需要。经过放大原有设备,生产运行表明:由于网片区域空间过大,难控制网片表面的温度。温度过高会使物料出现变性;网片面积大易变形,杂质逃逸,不能实现聚醚酮预定过滤目标。根据已成功实现过滤的经验,设计一种新型过滤装置,采用双柱,每柱双网。过滤条件为:加料速度175 kg/h;挤出机加热温度375℃;出口压力12 MPa;熔体泵出口压力22~40 MPa;过滤网304材质;网块直径200 mm、网区直径180 mm、网孔最小直径5μm;换网次数1次/55分针。测试结果为过滤后杂质粒径小于5μm,纯物料收率91.4%。 相似文献
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1.1液体精密过滤的现状及其存在的问题 化工生产中液固分离包括沉降和过滤分离2类,是常见的操作单元。由于前者要求液固两相必须有一定的密度差,而后者不受限制,因此过滤分离应用较广。液固过滤分为粗级过滤(〉100μm)、亚精密过滤(10~100μm)、精密过滤(1~10μm)、超精密过滤(0.1~1μm)、超滤、纳滤及反渗透(〈0.1μm)。对于大多数化工液体而言,须要进行精密过滤。 相似文献
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考察高速纤维过滤技术对污水处理厂二级出水的深度处理效果,以及研究在不同加药量、滤速条件下的处理效果。结果表明,该污水处理厂的深度处理工艺宜采用混凝沉淀-过滤工艺; PAC投加量应保证Al与污水中TP的质量比不低于4.4;在滤速为25.00~41.67 m/h时,高速纤维过滤塔的水头损失在0.003~0.005 MPa范围波动;处理出水TP质量浓度基本在0.5 mg/L以下,高速纤维过滤塔对SS的去除率基本在90%以上。混凝沉淀和高速纤维过滤技术可作为该污水处理厂提标扩建的深度处理工艺。 相似文献
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研究了亲水性聚偏氟乙烯(PVDF)微滤膜的结构、过滤性能、亲水性和清水反冲洗效果。膜结构由SEM照片和泡点-流速法测定的膜孔径分布表征,通过过滤双蒸水和BSA缓冲液来表征膜的通量、过滤衰减和清洗恢复性能,并对BSA液过滤前后膜结构进行了对比分析,膜亲水性由水接触角表征。试验结果表明,膜孔径分布范围在0.22~0.27μm之间;初始静态水接触角为61.5°,水滴在80 s内渗入膜中;膜初始水通量为1 651.0 L.m-2.h-1,过滤浓度1 g.L-1pH=7.0的BSA液时膜通量随着过滤时间的延长而不断减小,最后达到一稳定的平衡通量229.3 L.m-2.h-1;平均过滤阻力构成分别为:Rp占70.0%,Rm占19.5%,Ri占7.3%,Re占3.1%;污染膜可通过清水反冲洗来恢复,4次循环后膜通量可恢复至1 008.9 L.m-2.h-1,膜通量恢复率达到61.1%。 相似文献
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纤维束直接过滤微絮凝原水的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用纤维束滤料对微絮凝的中浊度原水进行了直接过滤的试验研究。试验结果表明 ,在原水浊度为 2 0~ 4 0NTU ,PAC投加量为 18mg·L-1,滤速为 2 0~ 30m·h-1时 ,纤维束滤料直接过滤技术具有出水水质好、过滤水头损失小、截污量大、运行工况稳定的特点 相似文献
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为提高纯碱产品质量降低水不溶物含量采用R2 型净化过滤试验机对母Ⅱ进行了低温过滤试验。试验条件 :进料浊度 1 0 0 0~ 1 40 0ppm ,母液温度 1 5.5~ 1 7.5℃ ,流量 8~ 2 .2L/min ,过滤后滤液浊度基本保持在 2 0ppm以下 ,试验是成功的。 相似文献
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《煤炭加工与综合利用》1992,(2):39-42
<正> 加压过滤是在真空过滤的基础上,加大压力差,过滤介质由压缩空气取代原真空抽吸,即空气压缩机代替真空泵,使滤饼两面的压力差由原来的0.3~0.6bar,增至2~6bar。排挤能力较大,其固液分离效果远好于真空过滤。与真空过滤相比,具有产品水分低,处理量大,耗能低等优点。现介绍奥地利的安德列茨公司制造的加压过滤机。该压滤机是在圆盘真空过滤机基础上改进的,应用前景广阔。 相似文献