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为了降低2500 t/d熟料生产线的煤耗,把着眼点放在分解炉性能的优化上。一是优化分解炉的供风,二是优化煤粉的燃烧和生料的均布,以实现煤粉的充分燃烧和碳酸钙更高的分解率。具体措施是:更换回转窑主减速机,提高烟室缩口实际的通风截面积,烟室及其缩口选用纳米隔热材料和抗结皮微晶板,调整煤管位置和分解炉进煤速度,优化分解炉撒料装置的结构和位置。改造后,熟料标煤耗降低5 kg以上。 相似文献
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在水泥生产当中,烧成系统中的篦冷机作为最为重要的生产机械组成部分,其对于水泥生产的质量控制与效率能够产生直接的影响。笔者结合实践工作经验,在本文当中对烧成系统中篦冷机进行了改造,希望能够实现更好发挥篦冷机生产功效的作用。 相似文献
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在烧成系统使用的传统耐火材料,由于受到水泥窑恶劣工艺条件和窑内风速、烟气成分及含尘量、颗粒硬度、温度波动等因素的影响,再加上相应的化学侵蚀、冲刷磨损、机械应力及热剥落,使用寿命一般不长。耐火预制件具有整体质量可控、安装方便、维修时间短、无需再现场烘烤可直接投入使用等优点。将耐火预制件用于水泥熟料生产线的窑尾烟室及分解炉锥体、三次风闸阀、篦冷机喉部、篦冷机矮墙等部位,使用效果良好,大大提高了烧成系统的运转率,降低了系统的运行成本,在节能改造中取得了良好的效益。 相似文献
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采用新型窑外分解技术改造已经相对落后的泾阳型、邗江型、宝山型、立筒预热器窑及其它窑已经成为一种趋势。在这一改造过程中,北京四方联科技有限责任公司以赵静山窑外分解技术为核心,配套实施一系列专利技术形成了一套先进、可靠、完整、独具特色的“四方联方案”。一、窑尾预分解系统1.RSF分解炉分解炉是预分解系统的核心设备。RSF分解炉设计采用合理的长径比和充分的容积,使得从炉底部喂入的煤充分燃烧和料在炉内进行混合分解。炉内燃烧稳定,没有局部高温,不易发生粘结,分解完全充分。不会有未燃烧的成分进入最下一级旋风筒… 相似文献
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正0前言红河紫燕水泥有限责任公司是云南水泥建材集团有限公司下属的全资子公司,位于云南省红河州建水县,海拔1?390m,项目规模为2?000t/d熟料+3.5MW发电+80万吨水泥粉磨,于2010年2月建成投产。回转窑煅烧是水泥生产线中比较关键的环节,煤、电成本占全厂生产成本的60%~70%。而自投产以来,窑产量偏低,平均日产2?061t,实物煤耗较高达到240kg/t。2012年8月委托某公司对烧成系统的C1~C3换热管道、增湿塔外保温、煤粉计量秤、 相似文献
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分析现有烧成电炉存在的问题.提出提高热效率的措施:采用新型布电阻丝方式,提高电阻丝法线方向的热辐射;减少电阻丝与工件的距离.增大工件受热面的热源,采用新型炉顶结构.提高炉膛空间的有效利用率。 相似文献
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1 余热发电烧成窑头结构 在现有水泥生产线中新增余热发电工程,窑头锅炉通常放在烧成窑头旁边。锅炉从窑头篦冷机中段取热,在锅炉内部经过一系列的热交换,最后排气至废气管道。为了实现工艺流程,结构需新增许多管道支架和支座基础落在烧成窑头各楼层上,且局部荷载相当大,图1为烧成窑头、AQC炉进出风管工艺提资图。结构专业根据工艺所提资料,各楼层开孔穿管,增加支架或支座基础,对原烧成窑头原结构进行复核计算和改造设计。 相似文献
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姚志会 《陶瓷研究与职业教育》1991,(1)
唐山日用陶瓷烧成用燃料除一小部分重油外主要是煤。陶瓷烧成煤气化,就烧成工序讲可以大幅度节能。但是,干燥系统尚需大量能源,特别是北方地区。因此,干燥系统的节能不容忽视。为此,综合了唐山市五个重点日用陶瓷企业的有关测试数据,进行了全面评价后得出如下结论。烧成实现煤气化而干燥系统不随之进行彻底的改造,整个陶瓷生产系统的能耗并不会明显降低。经济效 相似文献
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