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相似文献
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1.
《Planning》2017,(9)
葡萄花油田储层非均质性严重,注水开发驱油效率低,无效水循环现象普遍,以往应用的化学堵水技术封堵半径有限,且封堵效果逐渐下降。聚合物微球可遇水膨胀,具有注得进、堵得住、能深部运移的特点,且成本较低,应用聚合物微球进行油井堵水可以增大封堵半径,进而有效地封堵高渗透油层,改善产液剖面,提高注水开发效果。现场应用5口井,累积增油699.7 t,累积降液2.083×10~4t,应用效果较好。  相似文献   

2.
《Planning》2019,(7)
聚合物驱油转入后续水驱开发阶段,由于油水井之间低效无效循环条带的存在,开发效益整体变差。低初黏调堵剂是一种新型凝胶调剖剂,与常规凝胶调剖剂相比,其具有初始黏度低,成胶时间人为可控的特点,可以实现油层深部的封堵。该项技术应用于某区块26口注入井,高渗透率油层得到有效封堵,控制了低效无效循环。技术应用后,已累积增油0.066×10~4t,实现了控水增油的目标。  相似文献   

3.
《Planning》2016,(1)
萨北开发区由于聚驱的开发对象由一类油层转向二类油层,聚合物用量逐年加大,油层动用比例降低,开发效果和效益逐渐变差。为了降低聚驱成本,提高开发效果,选取10个典型井组,应用多段塞交替注入技术,建立不同渗透率油层有效的驱替段塞,实施后低渗透油层的动用比例增加了6.4%,创造经济效益140.544万元,实现了降本增效的目的。  相似文献   

4.
《Planning》2017,(10)
聚驱进入后期开发阶段,低渗透率油层动用比例降低,聚合物溶液沿厚油层的底部产生"舌进"现象,油井含水回升速度快。为了有效地控制含水回升,改善注聚后期开采效果,选取5个以注入井为中心的典型井组。对厚油层实施周期停层,利用停层后渗流压力场重新分布,使高低渗透率油层之间产生压差,驱动低渗透率油层剩余油向高渗透率油层流动,提高驱油效率。方案实施后,取得了一定的经济效益。  相似文献   

5.
《Planning》2019,(5)
S开发区块目前处于特高含水开采阶段,综合含水率高达94.97%,剩余油饱和度低且高度分散,弱水洗段与中、强水洗段交错分布,低效无效循环问题十分突出。因此有必要明确S开发区块特高含水开采阶段实现降本增效所需要采取的措施并对其应用效果进行分析。通过分析该区块目前开发效益状态,明确了进一步挖潜方向;综合应用油藏精细描述成果和动态数据资料,识别了优势渗流通道;通过调整优化注采方案、优化调剖注入参数、优化停注聚方式、实施分层配产、优化周期注水方式和停注周期等措施,控制了低效无效注采循环,最终从源头上实现了降本增效的目的。研究结果表明,S开发区块全年节约注水247.22×10~4m~3,节约聚合物干粉1 078 t,无效产液减少58.63×10~4t,成本节约3 000万元,实现了该区块的高效开发。  相似文献   

6.
《Planning》2016,(1)
水、聚驱控制程度是影响油田开发效果的重要因素之一,同时也是评价油藏开发潜力的重要参数。针对目前的工作需求,开发了一款软件用来计算水聚驱控制程度。目前该款软件已进行全面使用阶段,其中对沉积相数据的预处理,以及对跨层数据的预处理均体现了较强的逻辑性和一定的技术难度。通过该软件的推广应用,可以大幅度减少人力物力,更好的指导方案调整和措施井层选择,可以有效控制低效无效注采。在北三西东北块二类油层指导方案调整156井次,累积减少低效注水24.97×10~4m~3;指导措施选井12口,累积多增油0.28×10~4t,创经济效益815.97万元。  相似文献   

7.
《Planning》2013,(8)
随着油田开发的不断深入,高含水层、高含水井点逐渐增多,油层平面差异大、层间干扰严重,如何调整高低含水层注采关系,合理控制低效无效循环是目前油田开发中急需解决的问题。针对上述问题,采用了油水井立体调整技术,实现了高、低含水层的区分对待,有效控制了低效无效注采,降低了注采系统能耗。现场应用4个井组,通过调整前后对比,平均井组产液降低29.2 t,产油增加0.5 t,年控制无效产液0.96×104t,减少无效注水53 m3,年控制无效注水1.75×104m3,当年投入产出比达到1∶2.24。  相似文献   

8.
《Planning》2016,(1)
目前萨北开发区已处于特高含水阶段,高含水井比例不断增加,低效、无效循环严重。为控制含水上升,提高注水效率,需要从源头上控制能耗。2012年应用数值模拟方法,在北二区优选了17口井26个层实施周期注水,累积节约注水10.92×10~4m~3,累积少产液2.019×10~4t,累积增油0.185×10~4t。有效控制了低效、无效注采,取得了较好的节能效果。  相似文献   

9.
《Planning》2022,(1):100-102
海洋油田狭窄的开发环境与高开发成本,促进了水平井开发方式在海上油田注水开发中广泛应用。针对中国海上油田储层多为三角洲碎屑岩沉积,储层非均质性强,目前采用平行水平井网注水开发效果欠佳,大量剩余油存在的实际情况,采用水驱油物理模拟实验方法,研究了驱替速度和储层非均质性对平行水平井网水驱剩余油分布规律的影响。实验结果表明,均质储层中的采出程度较非均质储层高,剩余油分布于采油井趾部附近;驱替速度的变化不会影响均质储层剩余油分布位置;在渗透率级差不同的平面非均质储层中,级差大、储层高渗透带的渗透率较小的非均质储层见水晚,最终采出程度和平均驱油效率略高于级差小、渗透率较高的储层,剩余油均主要位于中、低渗透区采油井跟部中部附近区域;级差小,渗透率高的储层中剩余油分布于低渗透区采油井跟部附近区域。平行井网更适合在较低的驱替速度;平行水平井网更适合于级差较大、储层渗透率最大值较小的非均质储层,该研究为油田水平井井网设计方案提供了理论和技术支持。  相似文献   

10.
《Planning》2013,(4):401-403
旅大5-2油田经过多年开发,东二上段部分井区储层非均质性强、油水流度比大,造成该区块层间动用不平衡。为改善注水井吸液剖面,抑制注入水突进,增加中低渗透层原油储量动用程度,减缓2号块东二上段含水上升速度,对旅大5-2油田2号块东二上段开展弱凝胶调驱技术室内研究及现场实施。结果表明,弱凝胶调驱收到了较好的效果,为海上油田提高原油采收率提供了新的思路和方法。  相似文献   

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