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相似文献
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1.
《Planning》2016,(6)
萨北开发区北过一条带西区一类油层纵向非均质性强、水驱控制程度高、开采时间长,使得该区块投注聚后高含水井数比例大,厚油层底部低效无效循环严重,中、低渗透油层动用差,聚驱效率低。聚驱提效率试验研究成果表明,对非均质油层依次交替注入不同黏度的聚合物段塞,能够实现高、中、低渗透层聚合物段塞尽可能同步运移,改善非均质油层驱油效果;在进一步提高采收率的同时,降低聚合物用量,达到控水挖潜、节能降耗的目的。2013年该区块实施交替注聚,累积节约干粉110 t,累积增油0.25×10~4t,有效控制了低效无效注采,取得了较好的节能效果。  相似文献   

2.
《Planning》2019,(5)
S开发区块目前处于特高含水开采阶段,综合含水率高达94.97%,剩余油饱和度低且高度分散,弱水洗段与中、强水洗段交错分布,低效无效循环问题十分突出。因此有必要明确S开发区块特高含水开采阶段实现降本增效所需要采取的措施并对其应用效果进行分析。通过分析该区块目前开发效益状态,明确了进一步挖潜方向;综合应用油藏精细描述成果和动态数据资料,识别了优势渗流通道;通过调整优化注采方案、优化调剖注入参数、优化停注聚方式、实施分层配产、优化周期注水方式和停注周期等措施,控制了低效无效注采循环,最终从源头上实现了降本增效的目的。研究结果表明,S开发区块全年节约注水247.22×10~4m~3,节约聚合物干粉1 078 t,无效产液减少58.63×10~4t,成本节约3 000万元,实现了该区块的高效开发。  相似文献   

3.
《Planning》2017,(9)
针对致密油藏产能低,注水开发困难的现状,为提升致密油藏开发效果,选取鄂尔多斯盆地某区块致密油储层不同渗透率等级岩心平行样,进行注CO_2和N_2物理模拟实验,结合核磁共振技术,研究了岩心不同孔隙区间的占比和含油饱和度,以及2种气驱下不同渗透率等级岩心的采出程度和残余油分布。研究结果表明:对于致密油油藏,CO_2驱整体上好于N_2驱;对于渗透率在0.2×10~(-3)~1.4×10~(-3)μm~2的致密油岩心,渗透率越高,CO_2驱效果越好,渗透率越低,N_2驱效果越好;岩心的大、中孔隙贡献了大部分的采出原油,CO_2和N_2在大、中孔隙上的驱油效果较好。  相似文献   

4.
《Planning》2016,(1)
水、聚驱控制程度是影响油田开发效果的重要因素之一,同时也是评价油藏开发潜力的重要参数。针对目前的工作需求,开发了一款软件用来计算水聚驱控制程度。目前该款软件已进行全面使用阶段,其中对沉积相数据的预处理,以及对跨层数据的预处理均体现了较强的逻辑性和一定的技术难度。通过该软件的推广应用,可以大幅度减少人力物力,更好的指导方案调整和措施井层选择,可以有效控制低效无效注采。在北三西东北块二类油层指导方案调整156井次,累积减少低效注水24.97×10~4m~3;指导措施选井12口,累积多增油0.28×10~4t,创经济效益815.97万元。  相似文献   

5.
《Planning》2019,(7)
萨北开发区目前处于特高含水期开发阶段,随着含水上升、加密调整和聚驱规模的扩大,油水井总井数、产液量和注水量逐年增加,节能降耗形势非常严峻。为了延缓生产能耗呈上升的趋势,选取东部过渡带作为节能示范区,全过程分析区块能耗状况,从源头控制挖潜力,通过对目标潜力的分析,对地面系统中的油气集输、注水、污水、供配电等系统实施管理节能措施8项,实施节能技术措施8项,2017年措施实施后合计年节气288×104m3,节电601.54×104kWh,折合标煤6 260.6 t。  相似文献   

6.
《Planning》2016,(1)
大庆油田杏四~六面积聚驱注水系统由于区块北部注入水质为清水,南部注入水质为深度污水及区域水量需求与注水泵排量不匹配等原因,造成该区块注水单耗较高。通过注水泵减级、注入同一水质、优化启泵数量及管网改造等优化措施,使泵效提高了17.81%,注水单耗下降了1.49 kWh/m~3,区块年节电量达5.0×10~4kWh。  相似文献   

7.
《Planning》2017,(5)
针对老油田后续水驱阶段开发单元面临着高含水井比例大、平面注采不均衡、生产参数不合理及地面电动机配套设备能耗高和单元产量自然递减率大等问题,提出了采取限提并举调整单元产液结构、限制无效产液提升有效产液的注采一体化调整,以及配套更新地面拖动设备的优化方案,介绍了孤东四区3—4开发单元注采结构一体化调整节能示范区项目的主要内容、实施情况,并对项目实施效果和综合效益作了分析评价。实践证明,该方案实施后注采比保持在0.9~1.0之间,保证了开发单元平面注采均衡,开发单元年自然递减率下降了13.6%,单元油井系统效率达标率提高了24.7%,百米吨液单耗降低了0.1 k Wh,区域年节电能力达245.34×104k Wh,它的实施对于高孔、高渗油藏注聚单元后续水驱开发调整具有典型示范作用和推广价值。  相似文献   

8.
《Planning》2016,(3)
<正>据国土资源部消息,"十二五"期间,我国油气资源勘探开发保持良好发展势头,"十二五"前4年,我国石油累计新增探明储量50.1×10~8t,天然气累计新增探明储量3.24万亿方;从2010年起,我国原油产量连续5年保持2×10~8t以上水平;从2011年起,天然气产量连续4年保持1000×10~8m~3以上水平。此外,我国页岩气等非常规油气勘探开发取得显著进展。页岩气勘探率先在四川盆地取得突  相似文献   

9.
《Planning》2019,(2)
在高含水油田开发后期,注聚合物以及后续水驱注水开发是主要增产手段。但目前注入站传统的注入方式存在控制难度大、调控效率低,注入压力与注入量不匹配导致的系统能耗高的问题。针对注聚、配水主要环节,从流量精准调控配注出发,应用PLC进行流量计底数采集,通过上位机控制,优化自动调控程序,实现了母液注入量以及单井注入量的精准自动控制,提高了注入效率,降低了注入能耗。在提高注入效率、降低人为误差同时,年累计节电可达22.4×104kWh。  相似文献   

10.
《Planning》2017,(5)
东北管网各条新建管线逐步投用后,管道自然情况与运行方式也发生了一定的变化。通过对管线沿线的温度场、总传热系数以及管道运行压力等影响管线运行的有关数据的跟踪与分析,总结相应运行规律,并对管道的运行方式不断进行优化。2016年,东北管网共输送原油4 454.9×10~4t,实现周转里程287.37×108km。消耗燃料油32 459 t,与业绩指标相比节油6473 t;消耗天然气4375×10~4m3,与业绩指标相比节气358×10~4m3;耗电5.71×108k Wh,与业绩指标相比节电1121×10~4kWh。  相似文献   

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