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井下套管阀的机械机构设计与试验 总被引:1,自引:1,他引:0
鉴于国外公司的井下套管阀技术比较先进,但其服务费用极其昂贵,引进该设备将会使钻井成本大幅提高的问题,研制出功能完善且技术指标满足使用要求的井下套管阀。整套系统由地面控制系统及井下阀体系统组成。地面液压控制系统通过较长的控制线远程控制套管阀井下阀体,由双控液压、控制线输出液压能,未控制井下阀体内液压缸的往复动作,从而间接控制阀体内瓣阀的开关,实现井下封井及打开作业。现场试验情况表明,该井下套管阀实现了实时压力检测,液压站工作稳定,满足现场施工要求。 相似文献
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全过程欠平衡钻井井下套管阀结构改进及优化 总被引:1,自引:1,他引:0
针对套管阀的开关动作可靠性和密封性存在的问题,对套管阀结构进行了部分改进,运用ANSYS Workbench软件对密封结构进行优化,对提高套管阀的整体性能具有重要意义。 相似文献
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本文对在气层应用套管阀实现液体介质欠平衡起下钻中可能出现的气泡上升导致的压力附加问题,分析了可能造成的危害,提出了解决的对策,以便套管阀的合理应用及应用套管阀实现全过程欠平衡钻井技术的推广。 相似文献
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水平油气井尤其是大位移水平油气井固井时套管下入困难,单纯依靠垂直井段套管的自重难以下入套管至预定位置。在分析总结已有资料及相关经验的基础上,针对现有下套管工具压迫式驱动套管下入传统方法的缺陷及结构的局限性,研制了一种能促使套管在水平井段顺利前行的新型工具。其工作原理为:在下套管固井作业中,它连接于下入套管的最前端,首先对套管内的低密度钻井液加压,促使活塞右行,当活塞停止前进时,增大加在低密度钻井液上的压力,以克服作用于球阀上的弹簧预紧力而推开球阀,低密度钻井液进入卡盘,推动卡齿伸出、卡紧井壁,而后卸去作用在低密度钻井液上的压力,由高、低密度钻井液之间的压力差在套管前端产生牵引力,牵引套管前行直至预定深度。该工具结构简单、易于操作,只需控制地面钻井液泵泵压的大小即可,解决了水平井套管下入难的问题。 相似文献
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防止清蜡热液渗入地层的新型井下阀装置主要由阀门、阀座、活塞、弹簧和连杆等组成。整个装置接在丢手封隔器下端,由井筒中清蜡热液液柱压力自动控制关闭与打开。热洗清蜡开始,当油套管环空液面升到一定高度时,阀门关闭;热洗结束后,当环空液面降到一定高度时,阀门打开。阀通径大,生产时井液阻力小,在保证井中液柱高度小于使阀关闭时的液柱高度时,井下工具或仪器可通过阀下入井中。 相似文献
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针对胜利油田打通道修复套管弯曲井时,由于磨铣工具单一,操作不规范造成的打通道效果不佳的问题,改进了磨铣工具,设计了找眼、扩铣、取直3种工艺管柱,形成套管弯曲井机械磨铣打通道技术。该技术首先利用高效领眼铣锥进行找眼和初始磨铣.然后使用多级高效锥面铣锥由小到大逐步扩铣变形段,最后将高效铣锥短节和铣锥组合使用对变形段进行强制取直。现场施工中,通过对施工管柱必要的校核计算,确定合理的操作参数,可以有效减少打通道施工中常见的套管开窗和管柱断裂等事故。胜利油田应用该技术对24口套管弯曲井进行了修复,23口井获得成功,成功率95.8%。机械磨铣打通道技术是修复套管弯曲井的一种有效的技术手段。 相似文献