共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
既能生产高芳烃潜含量的重整原料 ,又能同时生产高十六烷值柴油及优质乙烯裂解原料的中压加氢裂化技术在中国石化股份有限公司北京燕山分公司获得成功应用 ,并通过中国石化股份有限公司科技开发部的鉴定。中压加氢裂化工艺研究及工业应用是中国石化“十条龙”攻关项目 ,由石油化工科学研究院、燕山分公司、中国石化工程建设公司共同完成 ,采用石油化工科学研究院的中压加氢裂化技术和新催化剂 ,中国石化工程建设公司承担工艺包的编制和工程设计 ,对燕山分公司原 1 .0 0Mt/a中压加氢改质装置进行改造 ,在原装置主设备不作大的改动的前提下… 相似文献
9.
10.
11.
12.
炼油装置低温余热回收节能改造及效果 总被引:2,自引:1,他引:1
对中国石化安庆分公司的常减压装置、催化裂化装置、延迟焦化装置进行低温余热回收节能改造.其方案为:增设1台低温余热热水站,收集各装置的低温余热,送气分装置使用.低温余热回收系统投用后,装置总能耗下降约200 MJ/t;在装置运行8 400 h的条件下,总经济效益为2 789万元. 相似文献
13.
炼油化工企业硫平衡的计算及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
对中国石化青岛炼油化工有限责任公司(青岛炼化公司)1 200万t/a常减压蒸馏装置和290万t/a延迟焦化装置以及炼油化工装置集群(包括催化裂化、催化重整、蜡油加氢、硫磺回收和上述2套装置等)进行了硫平衡计算,并将计算结果应用于设备防腐、清洁生产和全厂生产的平衡。结果表明,经过常减压蒸馏装置加工,原油中的硫,45.70%进入减压渣油中,19.52%进入减二线抽出油中,16.73%进入减三线抽出油中;在延迟焦化装置,焦化原料中的硫,28.68%进入干气中,44.29%进入石油焦中;以整个炼化装置集群为研究对象,原油中的硫,73.36%被硫磺回收装置回收,15.34%进入相关产品中。 相似文献
14.
15.
2012年5月上旬,燕山石化公司炼油废气制氢气装置顺利中交。装置投产后,将改变以往炼油废气只能做燃料烧掉的现状,每年可加工废气112 kt,氢气回收率达79%,预计年增效超过8 000×104RMB$。据悉,该装置以炼油二厂各临氢装置的废气为原料, 相似文献
16.
8月7日,大连石化公司加氢裂化装置顺利投产。大连石化原油配套加工能力达到2050万吨/年,成为国内最大炼油基地,向国际一流炼化企业迈出了坚实步伐。 相似文献
17.
北京燕山分公司“回收炼油厂乙烯资源成套工业化技术”已通过中国石化集团公司的项目鉴定。据悉,该技术由北京燕山分公司、四川天一科技股份有限公司和中国石化工程建设公司联合开发,采用二段法变压吸附浓缩催化裂化干气中的乙烯等组分。该技术与深冷法及油吸收法比较,具有投资少、消耗低、对现有乙烯装置影响小的优点。 相似文献
18.
19.