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<正> 小冲头稳定性校校主要是确定冲头不发生失稳弯曲的最大长度Lmax。据目前资料介绍: 无导向装置的一般形状凸模不发生失稳的最大长度Lmax≤135(J/P)~(1/2) 有导向装置的一般形状凸模不发生失稳的最大长度Lrnax≤380(J/P)~(1/2) 其中J—凸模最小横断面惯性矩(毫米~4)。 P—冲裁力(公斤) 然而,在实际生产中,我们发现当凸模长度远超过上述公式所计算的极限值时,凸模仍不失稳而正常冲裁。本文就小冲头稳定性校核提出新的探讨。 相似文献
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我厂线切割使用的CKJ-2型纸带穿孔机,使用不久就产生穿孔不干净的故障。数码孔上的圆片状纸屑常连着那么一点掉不下来,象小舌头一样盖在孔上。经分析是穿孔针(冲头)和落料阴模变钝的原因。阴模从外部就可卸下,刃磨方法是用一平 相似文献
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双冲头压铸工艺的初步探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
《铸造》1976,(1)
在伟大领袖毛主席“工业学大庆”的光辉指示指引下,为发展我国压铸工艺和赶超世界先进水平,我厂压铸工人、干部和技术人员从1966年开始,为解决厚壁压铸件的气孔、缩孔、冷隔等固有缺陷,探索压铸工艺参数对 相似文献
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根据镦六角冲头的实际服役条件,采用温形变淬火,高温回火工艺艺代替原锻造后球化退火工艺,缩短了生产周期,降低了成本,且改善了碳化物形状及分布。再经渗铌复合和处理后淬火,回火,使头表面形成单一的碳化铌表层,从而提高了耐磨性,使冲头的使用寿命提高6-7倍。 相似文献
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介绍了一种储罐的倒装施工工艺,即储罐集油槽在罐底上制作完成,然后用电动倒链整体提升,实现整体就位。相比传统的搭设脚手架施工工艺,该项工艺避免了大量的高空作业,有效保证了施工质量、作业人员及设备设施的安全,施工工效是传统工艺的2~3倍。通过对储罐集油槽提升工艺安装过程中稳定性的效核,有效保证了储罐集油槽整体提升过程的安全性,该工艺可以在各类工艺储罐的安装和改造维修工程中推广应用。 相似文献
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压铸冲头润滑剂的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
采用天然油脂及某些功能添加剂,利用化学合成方法制取压铸冲头润滑剂,获得了性能优良的产品。本文论述了冲头润滑剂的合成工艺、试验内容、试验方法、性能指标及应用效果等。 相似文献
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主要研究了压铸冲头进行激光表面熔化处理的工艺过程,分析了熔化层表面残余应力的产生及裂纹形成的过程。根据压铸冲头与压室的实际磨损情况,进行了高温模拟试验。结果表明,经激光表面熔化处理的压铸冲头,其使用寿命提高近50倍,而且压室的磨损较小,能有效地防止熔化层裂纹的形成。 相似文献
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主要研究了压铸冲头进行激光表面熔化处理的工艺过程,分析了熔化层表面残余应力的产生及裂纹形成的过程。根据压铸冲头与压室的实际磨损情况,进行了高温模拟试验。结果表明,经激光表面熔化处理的压铸冲头,其使用寿命提高近50倍,而且压室的磨损较小,能有效地防止熔化层裂纹的形成。 相似文献
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修毓平 《特种铸造及有色合金》2006,26(3):171-171
冲头是压铸过程的耗品,直接影响压铸件的品质和成本。随着我国压铸工艺技术的不断进步,对冲头的认知程度相应提高。笔者根据多年工作经验与技术交流的积累,对影响冲头使用寿命的主要因素做粗浅的分析。 相似文献
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冷挤压冲头的损坏形式研究 总被引:2,自引:1,他引:2
在挤压模具的零件中,冲头的工作条件最恶劣。传统认为,冷挤压冲头损坏的主要原因是因为工件时金属变形抗力大,作用在冲头上的载荷大而集中所致。此文分析了冷挤压冲头的主要损坏形式,并对其产生原因及损坏形式进行了分析和讨论,提出冲头在交变应力的反复作用下引起的疲劳损伤,是冷挤压冲头容易损坏的主要原因,并就冲头的常见损坏形式提出了相应的解决措施。 相似文献
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钢质内浮顶整体提升工艺安装速度快,工艺简便,避免了传统浮顶施工过程中大量的高空作业。通过对钢质内浮顶整体提升工艺安装过程中稳定性的效核,有效保证了内浮顶整体提升过程的施工质量及安全性。 相似文献
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