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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
锰铁合金脱磷的新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文综述了近十年来国内外对锰铁合金脱磷的研究成果。研宄工作表明 BaO 系是锰铁合金氧化脱磷的最有效渣系之一,还原脱磷有很高的脱磷率,但必须预脱碳。  相似文献   

2.
低磷钢是纯净钢生产的重要部分,从钢包回磷控制和脱磷、锰铁合金脱磷两方面开展低磷钢冶炼的相关理论及工艺研究.结果表明控制钢液脱磷和回磷的CaO基钢包顶渣存在一个临界碱度和临界氧化性,而锰铁合金氧化脱磷存在一个临界碳含量[%C]*,它对应着最大磷分配比LP和最小锰分配比LMn,采用BaO基渣系对锰铁合金脱硅脱磷联动处理获得45%~50%的脱磷率.  相似文献   

3.
刘寿昌  杨希富 《铁合金》2001,32(4):8-11
对高碳锰铁合金用CaO渣系进行了氧化脱磷的热力学研究,认为合适的氧位,选好渣系,降低P2O5活度,会取得较好的保锰脱磷效果,且经济效益显著。  相似文献   

4.
研究了在真空感应炉中锰铁合金氧化脱磷过程的脱磷和合金成分变化。结果表明,采用BaCO3基熔渣对锰铁合金真空氧化脱磷时,在实验的脱磷渣组成和真空度10kPa条件下,随着锰铁合金硅含量的增加,脱磷率和锰损下降;随着脱磷渣量的增加,锰铁脱碳量、脱磷率升高,锰损下降,最大脱磷率达42.60%,对应锰铁损为-0.30%,可达到锰铁合金的氧化脱磷保锰的目的。  相似文献   

5.
锰铁合金用BaO—卤化物渣系脱磷的实验   总被引:3,自引:0,他引:3  
郭上型  董元篪 《钢铁》1998,33(1):26-28,52
通过BaO-卤化物渣系和锰铁合金之间磷的分配平均实验,测定了实验渣系的磷酸盐容量。结果表明,脱磷剂中不同卤化物的加入对增大渣系脱磷能力的影响程度不同,按大小顺序为BaF2〉BaCl2〉CaF2〉CaCl2,实验得到CaO替代BaO,MnO2替代BaF2时对渣系脱磷能力的影响关系。在此基础上,用BaO-BaF2系熔剂对锰铁合金进行氧化脱磷工艺性实验,实验发现,采用56%BaO-24%BaF2-10%  相似文献   

6.
郭上型  董元篪 《钢铁》1998,33(1):26-28,52
通过BaO-卤化物渣系和锰铁合金之间磷的分配平均实验,测定了实验渣系的磷酸盐容量。结果表明,脱磷剂中不同卤化物的加入对增大渣系脱磷能力的影响程度不同,按大小顺序为BaF2〉BaCl2〉CaF2〉CaCl2,实验得到CaO替代BaO,MnO2替代BaF2时对渣系脱磷能力的影响关系。在此基础上,用BaO-BaF2系熔剂对锰铁合金进行氧化脱磷工艺性实验,实验发现,采用56%BaO-24%BaF2-10%  相似文献   

7.
通过BaO-卤化物渣系和锰铁合金之间磷的分配平衡实验,测定了实验渣系的磷酸盐容量.结果表明,脱磷剂中不同卤化物的加入对增大渣系脱磷能力的影响程度不同,按大小顺序为BaF2>BaCl2>CaF2>CaCl2,实验得到CaO替代BaO,MnO2替代BaF2时对渣系脱磷能力的影响关系.在此基础上,用BaO-BaF2系熔剂对锰铁合金进行氧化脱磷工艺性实验,实验发现,采用56 %BaO-24 %BaF2-10 %Fe2O3-10 %MnO2熔剂,熔剂添加量为10 g/100 g合金,温度1573 K,脱磷率达到62 %,温度升高到1673 K,脱磷率降低到30 %.  相似文献   

8.
介绍了还原脱磷技术用于铁合金生产的工艺流程,解决了适用于低碳锰硅合金及微碳锰硅合金脱磷的芯粉配方选择和防回磷保护渣选择及脱磷渣无害化处理方法选择的问题,为生产低成本的低磷低碳锰硅合金及微碳锰硅合金开辟出了一条新路。  相似文献   

9.
常朝  王海娟  王勇 《河南冶金》2021,29(6):5-8,52
系统研究了在CaO-MgO-SiO2渣系条件下,磷铁合金在气体吹炼过程中的脱钛、锰、钒的反应热力学.计算结果表明,在1500~1700 K条件下,氧气吹炼法可将合金中的钛、锰、钒氧化,并生成相应的氧化物转移至渣相,且温度越低越有利于杂质元素氧化.精炼时氧分压对于磷的氧化影响较大,合理控制氧分压或改变氧化剂类型可有效控制...  相似文献   

10.
本文就如何提高CaO-BaO-CaF2渣系对锰铁合金氧化脱磷的效果进行了实验研究。通过向熔剂中配加适量的Fe2O3、MnO2或BaCO3等氧化剂,能获得较为满意的脱磷、保锰效果。  相似文献   

11.
利用锰硅合金破碎产生的残粉作为生产低磷中碳锰铁的主要原材料,通过分析电硅热法(冷装法)生产中碳锰铁存在的问题和产品碳高、磷高的质量状况,提出了“二步法”脱磷、“二步法”脱硅生产中低碳锰铁的新工艺。根据拟定的工艺实验方案,完成了台架实验和现场模拟实验。实验表明:采用脱磷合金和No.3造渣剂,可以实现MnSi合金同时脱磷、脱碳,合金中磷含量降至0.15%、碳含量降至1.40%以下;脱磷合金用量6%~14%,脱磷率约为18.5%~43.1%;低磷富锰渣预脱硅和锰矿终脱硅的“二步法”熔炼工艺能满足生产低磷中碳锰铁的技术要求。  相似文献   

12.
Thedephosphorizationofferoaloysisfarmoredificultthanthatofsteels,whilePcontentofferoaloyshasdirectinfluenceonthatofsteelprod-...  相似文献   

13.
热力学分析表明,以氧化钡为主的脱磷剂,在满足扩散动力学的条件下,温度愈低,脱磷率愈高;硅含量愈低,愈有利于脱磷;碳含量降低,锰活度将增加,不利于氧化脱磷和保锰。碳含量高将抑制钙的还原脱磷作用。对高碳锰铁,宜采用氧化脱磷。对精炼锰铁,宜采用还原脱磷。  相似文献   

14.
谢志彬  王晓勇 《特殊钢》1998,19(3):23-26
通过W9Mo3Cr4V高速钢在25kg中频感应炉内的氧化脱磷试验,研究分析了高速钢氧化脱磷渣系的效果及影响因素。结果表明,用BaO系渣在钢液低硅,低钒以及熔渣具有适合的碱度和氧活度时,脱磷率可达30%以上。  相似文献   

15.
为了达到节能降耗的目的,脱磷炉采用回吃脱碳炉返回渣的工艺。主要研究了脱碳炉渣的熔化特性以及作为炉料在脱磷炉中的应用效果。结果表明,通过每炉次加入约3.5t的脱碳炉渣,可平均节约1.01t石灰,4.71kg/t钢铁料消耗,脱磷炉终点炉渣的岩相组成主要由硅酸二钙、RO相、玻璃相和少量的金属铁粒组成。加入返回渣后脱磷炉终点炉渣中硅酸二钙和铁酸二钙含量有所增加,玻璃相含量降低,炉渣碱度有所升高,脱磷炉终点钢水成分控制水平有所提高。由此表明,采用脱碳炉渣返回脱磷炉循环利用减少了石灰等原辅料和钢铁料消耗,同时达到了预期的脱磷效果。  相似文献   

16.
随着钢铁工业的发展,锰铁合金渣排放量逐年增大,利用率低、大量弃置堆积,严重污染环境。对锰铁合金渣进行处理,变废为宝,已经成为重要的研究课题。文章总结分析锰铁合金渣制备胶凝材料的研究现状,指出锰铁合金渣应用在胶凝材料中不仅节约天然资源和能源,而且为合理利用锰铁合金渣提供了有效途径。  相似文献   

17.
磷在钢中作为一种有害元素会危害钢材的塑性、韧性和可焊性等性能,如何高效地降低钢中的磷含量一直成为国内外钢铁企业的研究重点.总结并分析了转炉冶炼中造渣料、氧枪控制、底吹控制、冶炼温度和转炉渣成分对脱磷的影响,并以此为基础,对转炉脱磷技术的发展进行了展望,为钢铁企业的脱磷工艺提供理论依据和技术参考.  相似文献   

18.
张润灏  杨健  叶格凡  孙晗  杨文魁 《炼钢》2022,38(1):1-13
转炉脱磷工艺利用了转炉容积大的特点,可以实现转炉前期快速高效低碱度脱磷.脱碳渣的循环利用降低了石灰等辅料消耗和渣量.在低温低碱度转炉脱磷的条件下,低温在热力学上有利于脱磷,但温度过低会使渣过于粘稠而影响动力学条件并使倒渣困难;适当提高碱度,脱磷效果较好.随着渣中氧化铁含量的上升,脱磷效果先上升后下降.转炉脱磷渣中固液两...  相似文献   

19.
在分析了复吹转炉脱磷的热力学与动力学条件的基础上,通过延长吹炼前期温度在1 400~1 500℃的冶炼时间,实现钢—渣充分脱磷、前期双渣后进行少渣冶炼、出钢碳按0.15%~0.40%控制,实现了复吹转炉吹炼前期高效脱磷,为82B系列产品批量生产提供了质量保证。  相似文献   

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