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气藏水体主要以边水、底水、凝析水等方式存在,有水气藏在开发过程中见水后,会致使气井水淹,甚至停产,大量天然气滞留地下,严重影响了气藏的采收率。本文通过建立模型进行分析并结合几口典型气井开发动态,在气藏静态地质特征和动态开发特征相结合的基础上,对有水气藏的出水机理进行分析。 相似文献
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针对合川气田开发产量低、递减快,气井普遍产水且水气比高,投产气井95.2%产水,部分气井水淹停产,经济效益差的实际,通过天然气压缩机气举技术对水淹井复产,对水气比高的气井提高单井产量,为今后的气藏开发方式提供技术路线,确保实现气田效益开发 相似文献
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川西坳陷须家河组气藏埋藏深,气藏一般具有压力高,温度高,产量高的特点,产出流体成分一般含有二氧化硫、二氧化碳等腐蚀性气体,井内管柱负荷大,受力情况复杂。对须家河组气藏气井的完井工艺提出了更严格、更高的要求。本文对须二气藏现有完井方式进行了总结,提出了适于须二气藏的完井方式;对比分析了合兴场和新场气田须二气藏气井的腐蚀原因,根据气井腐蚀机理对气井完井管材提出了要求,并通过气井的节点分析计算优选了须家河组气藏完井管柱,提出了适合川西须家河组气藏开发的合理完井工艺。对目前川西坳陷须家河组气藏的开发有一定的参考价值。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2013,(16)
徐深气田开采的气藏构造复杂、气水关系复杂,部分气井在生产一段时间后产出地层水,并出现井底积液现象、甚至水淹停产的现象。本文主要列举了徐深气田在几种排水采气方法上的应用和摸索,并对这几种排水采气方法进行研究,希望对气田的下一步开发能够起到指导作用。 相似文献
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应力敏感气藏流入动态分析 总被引:1,自引:1,他引:0
磨溪气田嘉二气藏压力系数高达2.2,属于典型的异常高压气藏。对于异常高压气藏,由于开发过程中压力变化范围大,从而导致储层岩石变形,随着储层岩石变形,储层渗透率会发生较大变化,这就是渗透率的应力敏感效应,而渗透率的变化又要影响气井的产能,因此,异常高压气藏中气井的产能方程就与常规气井的产能方程不相同。本文利用实验建立了岩石渗透率与地层压力的关系,利用此关系,由渗流力学原理出发,导出了磨溪气田嘉二气藏气井的产能方程,利用该方程作出了气井的流入动态关系曲线,分析了应力敏感性对嘉二气藏气井产能的影响。本文的研究为嘉二气藏气井的产能分析奠定了基础。 相似文献
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周子淳 《中国石油和化工标准与质量》2013,(1):192-193
随着气田开发时间的延长,气井压力和产量不断下降,排水难度加大,部分气井采取排水措施无效果,积液逐渐聚集影响产量甚至水淹。本文通过大量现场试验和总结分析,总结出适合大牛地气田低产低压气井的排水采气工艺技术、积液井和水淹停产井的复产工艺技术,期以对低压低产气井排水、因积液减产的气井以及水淹气井的复产有所指导。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2014,(4)
凝析气藏在开发过程中,随着地层压力下降,气井表现出不同的见水特征。采用Cl-、含水率、矿化度等资料将气井产水划分为凝析水和地层水两类。通过分析气井的含水、矿化度、水气比、氯根等变化特征,研究不同见水类型对气藏开发的影响,并结合气藏的地质特征,提出气井的控水、治水对策。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2013,(22)
气井的产能是气藏工程分析中的重要参数,当气田(或气藏)投入开发时,就需要对气田(或气藏)的产能进行了解,而对气田(或气藏)产能的了解是通过气井来完成的,因此测试和分析气井的产能具有重要的意义。本文主要探讨低渗透气井下试气技术及其应用。 相似文献
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濮城油田沙二下油藏属于多油层非均质油藏。在长期的注水开发过程中,注水井油层近井地带均受到堵塞、结垢、污染等伤害,严重制约油田的高效开发。针对此问题,我们运用降压增注技术,通过在井网注采关系完善区。选择在生产过程中由于污染、结垢、堵塞造成注水量下降或注水压力上升的水井,整体实施,收到良好效果。该工艺不仅能达到较好的降压、增注的目的,而且有效期长,是改善非均质油层注水开发技术的主要措施之一,具有广泛的应用前景。 相似文献
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针对濮城油田进入高含水开发后期地层污染堵塞严重的特点,采取了井下电脉冲处理油层新技术,通过25口油、水井的现场实践表明,此技术可以有效地解除地层堵塞.并且投资少,见效快,工艺简单,经济效益好。 相似文献
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根据国内外排水采气实践,并不是所有的排水采气工艺都可以应用到任何产水气井的,排水采气工艺方法的主要评价依据包括:气藏气井的特征、产水气井的生产状态、经济投入情况等.在进行排水采气工艺技术优选前应先从苏里格气田的特点、气田的开发政策、每口产水井的生产动态情况及经济投入,全面的去研究选择合适的工艺技术. 相似文献
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针对试验区块M低孔低渗、物性差及井间连通状况差等导致水驱效果差,产量递减较快等问题,为提高区块产量,考虑构造、井网完善程度的影响,利用撬装站作为注入平台,优选3口井实施减氧空气驱试验,取得了较好效果:试验区总产油量上升,注气后日产油增加0.3t,最高日增0.68t,含水率先上升后下降,由注气初期的2.3%下降至目前的1.9%,注气时能量恢复,产量上升;停注后能量下降,产量下降。持续稳定注气是井组稳产关键。气驱见效后,泵充满度提高,泵效提高,工况改善。综上,减氧空气驱相比较水驱开发具有优越性,对同类油藏开发具有一定指导意义。 相似文献