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相似文献
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1.
我公司第一条年产10万t矿渣粉生产线于2002年底建成投产,其烘干系统采用Ф3m×20m回转式烘干机(选型时考虑两条线的产量).该系统自投产以来,烘干机台时产量一直徘徊在30~40 t/h之间.2005年5月,第二条年产10万t矿渣粉生产线建成投产;再加上近年来对磨机进行了多次技术改造,磨机台时产量大幅度提高,干渣需求量达到35t/h左右.由于烘干系统多年未进行大修和改造,沸腾炉和除尘器存在的问题逐渐显现出来,不断地检修,影响了烘干机的产量;尤其在雨季,烘干机产量明显降低,满足不了2台磨机的产量需求.2006年,针对烘干系统存在的问题,对其进行了多项技术改造.改造后烘干机台时产量提高了一倍,达到60t/h以上,系统电耗和煤耗降低,经济效益显著.  相似文献   

2.
我公司第一条年产10万t矿渣粉生产线于2002年底建成投产,其烘干系统采用φ3m×20m回转式烘干机(选型时考虑两条线的产量)。该系统自投产以来,烘干机台时产量一直徘徊在30-40t/h之间。2005年5月,第二条年产10万t矿渣粉生产线建成投产;再加上近年来对磨机进行了多次技术改造,磨机台时产量大幅度提高,  相似文献   

3.
我厂烘干矿渣、炉渣等物料的~#1烘干机为φ2.4m×18.35m直接传热顺流式回转烘干机(设计产量14~25t/h),实际产量为20t/h。该烘干机采用二级除尘,其中一级为2台并联的φ1410旋风除  相似文献   

4.
《水泥》2007,(11)
我公司第一条年产10万t矿渣粉生产线于2002年底建成投产,其烘干系统采用Φ3m×20m回转式烘干机(选型时考虑两条线的产量)。该系统自投产以来,烘干机台时产量一直徘徊在30~40t/h之间。2005年5月,第二条年产10万t矿渣粉生产线建成投产;  相似文献   

5.
0前言我厂一台Φ2.2×14m烘干机,为适应市场的要求,降低生产成本,提高台时产量,曾多次对烘干机及燃烧炉进行了改造,目前生产能力具体为:矿渣18t/h、粘土12t/h、无烟煤15t/h。随着烘干产量增加其废气排放量也随之增大(约从15000m3/h增至27000m3/h),原配除尘系统为一台旋风和二台管式静电除尘组成,它已无法满足实际生产的需要,除尘系统处于瘫痪状态,厂内外大气环境遭到严重污染,因此除尘系统的改造势在必行。1方案的确立烘干机除尘技术一直是我国水泥工业除尘技术的难题之一,一是单机烘干多品种物料;二是温度波动较大。采用旋风收尘器远不能满…  相似文献   

6.
1 前言 我厂机械化立窑生产线黄土烘干车间建成于1970年。设计有2台Φ1.5×12m回转式烘干机,采用顺流式烘干工艺。由于原烘干工艺系统设计于60年代,限于当时的工艺技术水平和生产条件,投产以后烘干机台时产量长期只达到3~4t/h,出机水分也不够稳定,直接影响了生料磨产质量的提高。  相似文献   

7.
林才强 《水泥》2007,(7):47-48
某厂改为Ф4m×8.5m立窑后,台时产量由8t/h增加到25t/h。为此,通过技改以及加强操作管理,Ф2.2m×7m闭路生料磨台时产量由22-25t/h提高到39~42t/h。  相似文献   

8.
<正>1系统问题及其分析我公司原有水泥粉磨系统分为两部分组成:(1)矿渣粉生产(#1线):矿渣通过烘干机烘干入库搭配部分粉煤灰经计量后进入Φ3m×11m圈流球磨机粉磨后入矿渣粉库,年设计生产能力10万t;该矿渣磨台时产量仅为20 t/h,而电耗却高达70 kWh/t以上。(2)熟料粉生产(#2线):熟料入库后搭配部分粉煤灰、石膏或石屑计量后,进入Φ2.6m×13m开流球磨机粉磨后输送入熟料粉库,年设计生产能力30万t,且实际台时产量仅30t/h左右。显然,这样的水泥粉磨系统存在问题突出,其生产工艺以及设备落后,系统产量低且能耗非常高,已远远不能适应公司发展需要,不能达到国家节能降耗要求。而且,近些年来  相似文献   

9.
我厂烘干铁粉采用一台φ1.5×16m单筒逆流式烘干机。该机自1978年投入使用以来,当进料水分15%~20%,出料水分≤4%时,产量一直在5t/h(设计能力6t/h)左右。近几年,我厂新增三条生产线,年产量翻了两番,铁粉烘干量不能满足生产需求,为此,我们于1994年对铁粉烘干机进行了改造,取得了明显的效果。1 改造前的设备状况 φ1.5×16m单筒逆流式烘干机配备154-φ0.3×4m玻纤袋收尘器,其排风机型号为4—72—No8D。  相似文献   

10.
我厂是一个年产4.4万吨的立窑水泥厂,主机有(?)1.83×7m生料、水泥磨,(?)2.2×8.5塔式机立窑、(?)1.5×1.2m转筒烘干机、ZHC—2重力烘干机各一台,1994年6月投产,1995年水泥年产量4.8万吨,产品质量优良。 我厂(?)1.83×7m水泥磨经一系列改造后,台时产量稳定在8.5t/h,最高达9t/h,出磨水泥细度平均<9%(开流作业),取得了增产节能的良好效果,现将我们的基本做法总结如下。  相似文献   

11.
蒋太正 《水泥》2000,(10):25-26
我厂拥有年产 30万 t普通水泥两条生产线,其中Φ 2 4m× 13m开流水泥磨担负着 2号生产线 3台窑熟料粉磨任务。由于台时产量一直徘徊在 24t/ h左右,综合电耗为 34 kWh/ t水泥,为此 1999年我们采取了一系列措施,台时产量已稳定在 26t/ h以上,成品细度稳定在 4%± 1  相似文献   

12.
巢湖水泥厂Φ2.4m×18m矿渣烘干机原采用SZ17m2电除尘器,使用初期效果较好,由于工艺系统的缺陷,烘干机的废气温度与露点温度相差甚小,当废气温度降至露点温度或低于露点温度时,废气与粉尘发生反应,对电除尘器的配件产生电化学腐蚀。因此电除尘器配件的使用寿命较短,一般在1~1.5年,最短时仅10个月。针对存在问题,2002年对其进行改造,取得了良好的效果。1腐蚀的产生及危害1)由于烘干机应用了新型扬料板和新式热风炉技术,其热效率不断提高,产量由原先的18t/h提高到30t/h,从而使进入电除尘器的烟气量和含尘浓度增大,加大了电除尘器的负荷,造成…  相似文献   

13.
王久生 《水泥》2002,(9):55-57
0引言我厂1000t/d新型干法熟料生产线的生料粉磨采用1台Φ3.8m×7.8m风扫磨,设计台时产量为85t/h。自投产以来,产量一直在75t/h左右,未能达到设计要求。为配合1200t/d回转窑技改,生料磨产量需达到85t/h以上。为此,2000年6月对生料磨进行了部分改造。改造后生料磨月均台时产量达93.1t/h,最高时达95.6t/h,超过了原设计,取得了显著成效。1工艺流程生料粉磨工艺流程见图1,生料组分、配比及入磨石灰石粒度见表1。图1生料粉磨工艺流程表1生料组分、配比及入磨石灰石粒度时间生料组分生料…  相似文献   

14.
卢涛 《四川水泥》2010,(1):19-20
博乐南岗建材有限责任公司Ф2.2×6.5m闭路磨和中1.83×6.12m开路磨,在粉磨32.5级复合硅酸盐水泥时(用立窑熟料,其强度为47MPa左右),台时产量分别为12.5t/h和3.5t/h,两磨平均电耗高达50kWh/t。为提高水泥产质量和降低电耗,2005年3月将两台磨改成串联粉磨系统,磨制比表面积320m2/kg的复合硅酸盐水泥,台时产量达到23t/h,  相似文献   

15.
1概述徐州霸王山水泥厂的φ3×X48m预分解窑熟料产量为28t/h,原来与之配套的两台φ2.4×13m开流水泥磨,每台产量为18.5t水泥小,基本是适应的。但该厂1992年新上一台φ2.9×10m的机立窑(产量10t熟料/h)后,水泥磨能力显然满足不了生产规模扩大后的要求。为此该厂于1995  相似文献   

16.
沙特某水泥厂6000t/d生产线的2台Ф5m&#215;15m水泥磨先后于2008年3月16日和4月20日投产后,台时产量均保持在160t/h左右,比表面积(320&#177;10)m^2/kg。但在调试过程中,先后出现了磨机产量偏低、滑履轴承温度偏高等一系列问题,通过不断分析、总结,采取了一系列应对措施,取得了良好的效果。  相似文献   

17.
董雷  韩伟 《小氮肥》2009,37(11):17-18
1存在的问题 安徽临泉化工股份有限公司热电车间现有循环流化床锅炉4台,其中l台35t/h,1台130t/h和2台75t/h。原先锅炉出渣方式采用直接出热渣,然后拉至渣场,用水冲浇热渣进行降温。这不仅造成热能浪费和对环境的污染,而且存在较大安全隐患。  相似文献   

18.
我公司拥有5台Φ3×10m机立窑(其中D线3台、X线2台),年产水泥60万吨。X线配套1台Φ2.2×7.0m生料磨,经过一系列技术改造,加之我公司石灰质原料为易磨性较好的白垩,1999年起生料磨台时产量一直稳定在42~43t/h。2002年末以来白垩原料的品位不断降低,使得作为石灰质校正原料的普通石灰石掺加量由10%增加到30%(最高达到50%~60%),生料磨台时产量下滑到36~38t/h,根据"多破少磨"的原则,我们在该系统新增一套闭路破碎系统,使生料磨台时产量提高到46~48t/h。闭路破碎工艺见图1。  相似文献   

19.
季辉江 《水泥》2004,(10):36-37
我公司1台φ2.2m×12.0m顺流回转式烘干机,供3台φ2.2m×6.5m生料磨的粘土用量,长期以来产质量达不到要求,能耗较高.台时产量仅有8t/h,标准煤耗为36kg/t.  相似文献   

20.
于建礼 《水泥》2007,(4):48-49
我公司2002年新建一条1000t/d水泥熟料的新型干法生产线,窑规格为Φ3.2m×50m,带DD型分解炉,煤粉制备系统选用Φ2.2m×4.5m+2m风扫式烘干磨,物料水分要求:人磨≤10%,出磨≤1%,生产能力10t/h,窑头、窑尾煤粉计量与输送选用德国PFISTER公司转子秤,喂料能力0~5t/h,水分要求≤2%。公司位于新疆西部,秋冬两季降水量较大,加上所用原煤为露天生产,使进厂原煤水分高达30%,严重影响煤磨产量,进厂原煤工业分析见表1。为了保证产量,煤磨出料水分只能控制在10%左右,所以,经常造成转子秤零点漂移,计量失控,窑系统热工制度不稳定,产质量下降,窑产量只能维持在850t/d左右,各种费用指标直线上升。为此公司决定进行技术改造,即在原煤人预均化堆场前增加一台烘干设备,通过多方考察、论证,最终选择了新型立式烘干机。  相似文献   

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