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于飞 《现代交通与冶金材料》2021,49(2):48-50
结合炼钢连铸生产实际,对连铸板坯头坯气孔夹渣的分布规律、产生原因进行分析.在当前生产工艺条件下,头坯气孔夹渣产生的主要原因是:钢水气体含量高、钢水的二次氧化等.通过采取相应的措施,降低头坯气孔夹渣废弃率,减少轧后头坯改判量. 相似文献
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针对天铁板坯连铸机一年多来发生的漏钢事故,分析了产生的原因,提出了预防改进的措施,对今后的生产有很好的指导意义。 相似文献
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连铸坯表面夹渣的原因分析及解决措施 总被引:2,自引:0,他引:2
表面夹渣是连铸坯常见的表面缺陷,直接影响成品的表面质量.通过分析连铸坯表面夹渣问题产生的原因,制订实施了保持结晶器内钢水的稳定性、选择合适的保护渣及结晶器的振幅、振频等措施,使连铸坯表面夹渣的问题得到了有效的控制. 相似文献
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着重对舞钢公司40 t板坯电渣重熔炉结晶器的报废原因进行了分析研究,阐述了针对该类型结晶器所制定的维护、修复与报废标准,同时提出了延长结晶器使用寿命和降低结晶器使用成本方面的一些措施和设想展望。 相似文献
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漏钢是对连铸机损害最大的恶性生产事故,漏钢不仅造成生产中断,铸机作业率下降,更为严重的是损坏设备。对济钢大板坯连铸机出现的粘结漏钢进行了分析,并提出相应的改进和预防措施,取得了良好效果。 相似文献
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2008年9月,昆钢红钢HPB235钢坯出现严重的表面夹渣,经过工艺研究和统计分析,找到了出现问题的主要原因是钢水【Mn】/【Si】低,钢水流动性差,生成了大量的高熔点氧化物浮渣,未能及时捞净,在结晶器弯月面处冷凝成团而形成。红钢据此采取相应的措施,铸坯质量明显改善。 相似文献
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对目前生产夹渣出现频次高的几种合金进行分析,以确定其产生的原因,并提出相应的改进措施。经过分析发现,7xxx合金材料中夹渣低倍显示该缺陷为金属间化合物;2xxx合金材料夹渣为非金属夹渣。 相似文献
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针对天铁热轧板坯存在的裂纹缺陷,分析出其产生的原因为设备精度偏差过大、使用材料性能不良等。通过对连铸机设备精度、保护渣性能、二冷水等方面的改进,消除了裂纹现象,提高了铸机生产的稳定性,保证了产品质量,降低了损失,提高了经济效益。 相似文献
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