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介绍了沙角C电厂660 MW燃煤机组配套的石灰石/石膏湿法烟气脱硫(FGD)装置的关键设备--吸收塔浆液循环泵运行不到4 000 h的磨损情况,分析认为气蚀是造成循环泵叶轮严重磨损的主要原因,另外泵的设计流量、叶轮材料、安装位置及浆液特性等对磨损也有一定影响.最后提出了防止循环泵磨损的建议措施,可给类似工程吸收塔浆液循环泵的设计选型提供参考. 相似文献
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脱硫系统吸收塔循环泵叶轮磨损原因分析与防范措施 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍脱硫系统吸收塔循环泵叶轮严重磨损导致循环泵入口滤网堵塞的情况,原因为石灰石料径过大及品质不合格、循环泵存在汽蚀、吸收塔石膏浆液pH值过低等,提出保持吸收塔石膏浆液合理的密度值、加强废水排放量和废水处理量、脱硫塔补水的过程中保持合理的pH值等防范措施. 相似文献
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汕尾电厂1号、2号600 MW机组锅炉配套的石灰石/石膏湿法烟气脱硫(FGD)装置吸收塔浆液循环泵叶轮先后发生严重断裂,经过金相检验、化学成分分析及硬度检测等认为,其主要原因是吸收塔浆液的低pH值造成叶轮叶片基体腐蚀,降低了叶轮强度。另外,浆液对叶轮的磨损进一步加快了叶轮的断裂。对此,建议运行中控制吸收塔浆液的pH值,消除泵的气蚀现象,选择强度和韧性高及抗腐蚀性强的材料制造叶轮,泵的转速设计在450~530 r/min之间。 相似文献
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脱硫浆液循环泵压力下降原因分析及处理 总被引:1,自引:1,他引:0
针对湛江电力有限公司2号脱硫系统浆液泵出口压力下降的原因进行了分析,认为叶轮叶片腐蚀磨损导致入口环容积损失增大,是造成浆液循环泵压力下降的主要原因。经过2次修复,浆液循环泵的出口压力升高了约30kPa。 相似文献
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针对机翼形引风机叶片的磨损问题,通过对叶轮结构及磨损情况的分析,提出了降低磨损、提高叶轮使用寿命的综合制造技术。 相似文献
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针对机翼形引风机叶片的磨损问题,通过对叶轮结构及磨损情况的分析,提出了降低磨损,提高叶轮使用寿命的综合制造技术。 相似文献
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离心式引风机磨损分析与防磨技术应用 总被引:1,自引:0,他引:1
从磨损的机理入手 ,分析了电站引风机磨损的诸多因素。在这诸多因素中 ,着重介绍了影响较大的尘粒冲蚀入射角及尘粒浓度对风机叶轮磨损的影响。特别提出了尘粒浓度分布不均匀造成局部磨损加重的问题。通过分析锯齿形中盘风机叶轮应用情况 ,介绍了减轻磨损的技术措施 相似文献
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在电厂排粉风机叶轮运行过程中,煤粉在风机压力作用下会对风机叶片造成磨损冲蚀,这样会导致排粉风机非正常运行.着重对冲性磨损的原理展开讨论,同时结合失效叶片磨损现状,着重分析了叶轮叶片磨损产生的原因:冲蚀磨损凹陷、物料损失及磨料的硬度.同时,基于排粉风机进、出风口处和壁面后的叶片和叶片弯曲外侧易磨损的现实.判断煤粉浓度、两相流速度综合作用.此外,表面采用堆焊可以有效防止磨损. 相似文献
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本文通过对FM340/820型风扇磨叶轮在各种磨损状态下的应力进行计算,提出了磨损后叶轮的应力分布规律及按各种强度理论计算的当量应力,可用于估计现役叶轮的实际应力水平,为制定合理的叶轮判废标准提供了科学依据。 相似文献
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沙角C电厂660 MW机组烟气脱硫系统及其运行分析 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了目前国内已投运的单机容量(660MW)最大的发电机组配套的石灰石/石膏湿法烟气脱硫装置(FGD),包括FGD的流程、组成部分及主要设计参数等。分析了FGD的运行特性,并对运行中出现的主要问题(如吸收增浆液循环泵叶轮磨损、除雾器冲洗水管断裂、浆流输送泵爆裂等)进行了分析,提出了相应的解决方案,收到了较好的效果。 相似文献
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火电厂排粉风机磨损原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
文中阐述了排粉风机叶轮磨损的机理,指出影响排粉风机磨损的主要因素是输送介质所含微粒的性质、浓度、风机进气条件、风机工况、吸附现象和风机转速等,其根本原因是由微粒对叶轮的撞击和擦伤两种作用造成。 相似文献
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双吸式离心泵叶轮泥沙磨损数值模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
采用欧拉—拉格朗日多相流模型,对双吸式离心泵内的水流和泥沙颗粒运动进行了模拟,并采用离散相冲击磨损模型对不同泥沙浓度和粒径条件下的叶轮磨损进行了分析,分析结果表明:离散相冲击磨损模型可以准确预测叶轮的磨损位置和磨损强度;随着泥沙浓度的增加,叶片的磨损强度显著提高;叶片吸力面的磨损强度明显高于压力面,压力面的磨损位置集中在叶片的进口和出口处,吸力面的磨损位置则随着泥沙浓度的增加而改变;泥沙粒径是影响磨损强度的重要因素,随着粒径的减小,磨损强度显著降低。 相似文献
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