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高磁感单取向硅钢板的热轧法 总被引:1,自引:0,他引:1
专利的详细说明本专利是关于沿钢板轧向具有(100)易磁化轴即所谓单取向硅钢板的热轧方法。由于单取向硅钢板作为软磁材料主要是使用在变压器及其他电器上,用它作为铁心材料,所以,作为磁性指标的励磁特性和铁损特性必须良好。最近,变压器等电器设备的小型化正在成为重要问题。因此,就必须减少铁心重量。一般来说,减少铁心重量,在高磁场强度的场合必须使用励磁特性优良的即B_8特性高的材料。如若在高磁场使用铁损就要增大,但与B_9特性低的 相似文献
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本发明是关于制造晶粒取向硅钢的一种改进。美国专利第3957546号叙述了关于制造高导磁率的晶粒取向硅钢的工艺。若就实质而言,上述美国专利把获得高导磁率的原因归结为微量硼的存在和控制锰硫比。特别是该专利要求锰硫比的最大比值为1.8,现通过本专利提供一种制造高磁感硅钢的工艺,即把锰硫比不限制在上述专利的规定值,却能制造出在10奥斯特下.导磁率至少为1870,甚至达到1900 相似文献
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采用中试试验平台冷轧试验系统完成高磁感取向硅钢27QG090冷轧工艺探索研究,利用蔡司显微镜、X射线衍射仪分析实验室冷轧后试样的显微组织和宏观XRD织构。研究结果表明:不同压下率冷轧后高磁感取向硅钢27QG090显微组织为沿轧向伸长的纤维状组织,能够观察到不均匀变形区的剪切带。高磁感取向硅钢27QG090实验室冷轧后织构主要为α织构和少量{001}<110>旋转立方织构,冷轧规格优先选用0.27 mm和0.23 mm。工业试制冷轧板宏观织构为α织构和少量的旋转立方织构,主要集中在{114}<110>、{115}<110>织构,显微组织和织构均与实验室冷轧显微组织和织构一致。 相似文献
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发明的详细说明本发明是关于生产(110)[001]取向度良好的并且钢中的ΣO(总氧量),ΣN(总氮量)等杂质较少的取向硅钢板的制造方法。以前,认为在硅钢中添加A1N等氮化物对发展二次再结晶、制造取向硅钢板是比较合适的,但在这个方法中,用A1N做为抑制剂,采用二次冷轧法(冷轧压下率为70%或50%)生产取向硅钢板时,是不能得到B_8>1.85Wb/m~2性能的。而且,在特公昭33—4710号公报 相似文献
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阐述了近年来国内取向硅钢的生产现状和取向硅钢渗氮工艺的进展,分析概括了主要生产企业的技术特点与专利储备情况。随着市场需求的变化,中国取向硅钢产能中高磁感取向硅钢占比越来越高,生产企业的专利布局也转向高磁感取向硅钢的开发,环保型产品的开发也成为了新的热点。薄板坯连铸连轧和双辊薄带连铸工艺在高磁感取向硅钢上的开发已有很大进展,但商业应用仍有相当距离。同时,展望了高磁感取向硅钢未来的发展趋势。 相似文献
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本文采用透射电镜手段研究了Cu在高磁感取向硅钢Hi-B中的作用。结果发现,加Cu Hi-B钢在热轧过程中形成大量(Cu,Mn)1.8S和(Mn,Cu)S质点,前者较后者更加细小。随着硫化物质点尺寸的减小,质点中Cu相对于Mn的比例不断提高。由此证明,加Cu起到了提高硫化物析出量,减小硫化物质点尺寸的作用。同时发现,热轧时形成的硫化物质点经1120℃高温常化后发生了明显粗化。另外,在常化及脱碳板中, 相似文献
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本文研究了改善高磁感取向硅钢磁性的方法,证明采取加入铜和锡、改进常化工艺和冷轧时效处理三种措施后,在本实验规定的成分范围内,样品磁性相当于日本Z7H牌号的水平,合格率至少为90%。加锡能使常化后析出的A1N质点更细小,数量增多,初次晶粒尺寸细化,使冷轧时效处理效果更显著,减小成品二次晶粒尺寸,铁损W_(17/50)降低0.2W/kg以上。改进的常化工艺使A1N质点细小,数量增多,W_(17/50)降低约0.1 W/kg。冷轧时效处理改善了冷轧后和脱碳退火后织构的分布,使二次再结晶完善,二次晶粒尺寸减小,W_(17/50)降低约0.1 W/kg。 相似文献
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本文叙述了高磁感取向硅钢(一次冷轧法)近几年来国外降低铁损在提高磁感上、化学成分上,热处理和冷轧工艺上的进展和磁性达到的水平。通过自己的工作体会展望了进一步提高磁性的可能性和工业生产时应选择的途径。 相似文献
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本文从影响磁性能的因素入手,分析了低铁损高磁感冷轧硅钢开发的难点。通过选择适当的化学成分和工艺,开发出高性能冷轧硅钢。 相似文献
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介绍了生产取向硅钢的3种方法,同时介绍了使用氮化铝(AlN)作为抑制剂生产高磁感取向硅钢存在的金属学问题.为了避免产生这些问题,将氮化铝(AlN)作为获得抑制剂,叙述了生产新型Hi-B钢工艺的特征. 相似文献