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JCES催化剂与装置常用催化剂(Ref催化剂)进行小试对比研究,表明JCES催化剂具有良好的活性、优异的氢调性能及共聚性能。采用JCES催化剂用于CX聚合工艺高密度聚乙烯装置,生产聚乙烯管材专用料(牌号为L7100M)。生产结果表明,由Ref催化剂切换至JCES催化剂生产过程中进料量平稳无明显波动,参数调整稳定。JCES催化剂的活性及聚合物堆密度与Ref催化剂基本一致,JCES催化剂的氢调敏感性及共聚性能优于Ref催化剂,由JCES催化剂生产的聚合物的分布更加集中,细粉含量比Ref催化剂少。JCES催化剂生产的L7100M产品质量属于优级品,表明JCES催化剂适用于CX工艺生产聚乙烯管材专用料。 相似文献
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研究了2种双峰聚乙烯薄膜树脂(9455F1 W和9455F1 100)的等温结晶动力学行为,并讨论了相对分子质量分布的双峰相对含量对结晶过程的影响。结果表明,2种样品都呈现双峰分布的特征,且其相对分子质量相差不大,但高/低相对分子质量级分含量不同;其中,9455F1 W样品的高相对分子质量级分的相对含量大,9455F1 100样品的低相对分子质量级分的相对含量大;随低相对分子质量级分含量的增加,样品的结晶速率常数增大,半结晶时间减小,结晶速率增大。 相似文献
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2013年8月,由中国石油化工股份有限公司北京化工研究院研发的聚乙烯催化剂BCE在泰国BPE公司125kt/a聚乙烯装置上试用成功,BPE公司对试验结果表示满意。此次试用为BCE催化剂进入泰国市场奠定了基础。本次试验采用BCE催化剂共生产聚乙烯(7000F)逾1 kt。产品质量符合既定指标。聚合物粒径分布窄,细粉含量少。 相似文献
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通过差示扫描量热仪、高温凝胶渗透色谱仪、旋转流变仪表征了2种具有不同力学性能的双峰高密度聚乙烯薄膜树脂(FHM 9455F1-A、FHM 9455F1-B)结构的差异性,FHM 9455F1-A比 FHM 9455F1-B具有更高的冲击强度和拉伸强度。结果表明,FHM 9455F1-A高相对分子质量部分的相对含量更大,片晶间能够形成更多的系带分子,改善了材料的冲击强度,而片晶厚度,特别是厚片晶部分的片晶厚度更厚,使得材料具有更高的拉伸强度。 相似文献
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采用BCM催化剂并研究了其性能。结果表明:BCM催化剂活性高,活性衰减速率慢,氢调敏感性好,定向能力高,制备的聚丙烯粉料细粉含量低;使用该催化剂在200 kt/a的Innovene气相聚丙烯装置上通过氢调法成功制备了高橡胶含量抗冲共聚聚丙烯K9017H,生产负荷达23.0~23.5 t/h;装置运行平稳,K9017H粉料的细粉和超细粉质量分数均低于0.1%;K9017H粒料的弯曲模量达987 MPa,冲击强度达60.8 kJ/m~2,具有优异的刚韧平衡性。 相似文献
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日前,抚顺石化对新建的35万t/a 高密度聚乙烯装配进行机能稽核。该装配引进德国专利技能,将开辟出产HM9455F1、FHMCRP100N和FHM8255三个商标的树脂,配制三种分歧型号的催化剂,届时将成为海内首个出产FHM8255商标树脂的装配。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2014,(9):5-6
<正>3月18日至25日,广州石化抓住聚乙烯装置停车消缺前的有利时机,试用了两个批号的北京化工研究院研发的改进型BCS-02浆液催化剂。试用结果表明:改进型催化剂不仅活性总体提升了20%左右,而且细粉减少、粉料堆密度也有一定提高,可以满足聚乙烯装置高负荷生产的运行要求,试用达到预期效果。自2007年该型号催化剂在广州石化聚乙烯装置批量 相似文献
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中国石油化工股份有限公司(简称中国石化)开发出一种制备细粉含量少的聚乙烯催化剂新方法。该方法以铬金属化合物为活性组分,无机氧化物为载体,将浸渍好的催化剂前体用热风和红外组合干燥处理,再依次进行高温焙烧,还原,干燥,得到细粉含量少的聚乙烯催化剂。该方法克服了热风干燥的不均匀性,制备的催化剂平均粒径大且规整,极大减少了细粉含量,有利于高密度聚乙烯的生产。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2014,(11):9-9
正3月18日至25日,广州石化抓住聚乙烯装置停车消缺前的有利时机,试用了两个批号的北京化工研究院研发的改进型BCS-02浆液催化剂。试用结果表明:改进型催化剂不仅活性总体提升了20%左右,而且细粉减少、粉料堆密度也有一定提高,可以满足聚乙烯装置高负荷生产的运行要求,试用达到预期效果。 相似文献
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采用扫描电子显微镜、激光粒径分析仪等表征了PGE-201型催化剂的形态,同时用PGE-201型催化剂在Unipol工艺的线型低密度聚乙烯(LLDPE)装置上进行为期90天的长周期运行试验,并与原来使用的M型催化剂进行了对比。结果表明:PGE-201型催化剂颗粒形态好,氢调敏感性好,共聚合性能与M型催化剂相当,活性可达5~8 kg/g;用PGE-201型催化剂生产的LLDPE粉料的细粉含量更少、粒径分布更均匀、堆密度达0.35~0.40 g/cm3,力学性能与光学性能均有显著提高。 相似文献
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催化裂化装置催化剂跑损原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
催化裂化装置催化剂非正常跑损的原因是催化剂细粉含量超高和旋风分离器分离效果差,旋风分离器效果差的常见原因是料腿堵塞,细粉含量高的原因主要是生产操作不当和原料组成变化造成催化剂的磨损严重或水热崩碎,本文在各个方面给出了具体实例和相应的解决方法。 相似文献