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本文通过理论分析表明,目前用来计算触头推斥电动力的公式仅考虑了一个触头中由于电流线收缩而产生的电动力,未考虑两个触头中由于电流线方向相反而产生的电动力。 相似文献
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触头推斥电动力公式的讨论 总被引:1,自引:1,他引:0
<正> 作用于载流触头上的推斥电动力是有触点电器的重要工程概念,有关的书籍、手册中几乎皆列有推斥电动力公式。此公式虽很重要,但书中给予推导的却不多,最早的似见于[文1]中。因此,对此公式进行些讨论还是必要的。 相似文献
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针对梅花触头电动稳定性设计与接触失效机理分析,采用三维有限元方法建立了梅花触头电动力计算模型,基于该模型分析计算了短路负荷条件下的梅花触头与导体的电动力暂态变化过程.通过与其它计算方法对比分析,结果表明该计算模型可以克服经验公式法无法准确考虑触指结构的缺点,能够较为准确计算不同触指结构的梅花触头短路电动力分布.基于该模型分析了梅花触头短路电动力的影响因素,分析结果表明短路电动力增大引起的梅花触指接触压力减小是造成梅花触头失效的一个重要原因,增大接触压力对提高梅花触头电动稳定性的作用有限,增加触指片数和减小触指半径是提高梅花触头电动稳定性的有效途径. 相似文献
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针对真空断路器分闸过程涉及到的灭弧室侧电磁力与操动机构侧机械运动的耦合计算问题,结合Mayr-Cassie混合式电弧模型、灭弧室电磁场模型以及操动机构刚柔耦合动力学模型提出一种断路器分断过程电-磁-机械动态特性耦合计算方法。基于真空断路器分断过程动态特性计算结果,通过显式动力学方法对分闸过程中触头弹簧系统的冲击碰撞现象进行模拟计算,并结合应变寿命理论及Miner累计损伤理论计算触头弹簧结构的工作寿命,在此基础上对触头弹簧结构进行优化改进工作。研究结果表明:在断路器分闸过程中电动力方向并不总是为触头斥开方向,在超程阶段结束之前动触头承受的电动力为斥开方向,在超程结束后动触头承受电动力为闭合方向;在承受分闸冲击时,优化前的触头弹簧结构应力危险范围在弹簧销与导向套的接触界面处,应力数值为273.28 MPa,其疲劳寿命为2 027次,优化后的触头弹簧结构疲劳寿命为12 030次,满足断路器产品额定机械寿命的要求。 相似文献
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本文通过在合成回路上进行的试验,研究了具有纵向磁场结构的真空断路器分。合短路电流时的触头运动特性,并对触头系统的电动力进行了分析与计算。 相似文献
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The authors present the design of a direct-drive parts and tooling gripper for use in robotic assembly operations. The gripper design incorporates three-dimensional force vector sensing and both force and position control with extremely-low-friction, direct linear motor drives. The authors present a state-variable approach to force control and discuss the design techniques required for a manipulator to achieve high-performance force control. They introduce an underlying principle in force control by demonstrating that the contact stiffness between the environment and the manipulator must be known and of an optimum range to provide good force control. To verify the techniques, a servo-controlled manipulator with compliant vector force sensing was developed. The manipulator features direct-drive, linear motors and compliant, vector force sensors. Force resolution was optimized by eliminating friction sources. Inertia was kept to a minimum to allow command following performance. A compliant vector force sensor provides the known contact stiffness between the manipulator and the workpiece environment. Experimental results show that force sensor stiffness is a key element in force loop control design and that robust force control dynamics are comparable to robust position control loop dynamics 相似文献
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van Lunteren E. Moyer M. 《IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering》2004,12(2):288-294
Several innovative approaches are being used to optimize the input-output relationship of muscle, including nonlinear stimulation paradigms and altering muscle membrane ion channel conductances. We tested the hypothesis that the combination of the K+ channel blocker, 3,4-diaminopyridine (DAP), and variable frequency train (VFT) stimulation improves muscle force to a greater extent than either modality alone. Studies were done in vitro on rat diaphragm muscle and contractions were quantified with respect to peak force, mean force, and force area. DAP increased all three force parameters by >50% during conventional 10-20-Hz stimulation, whereas VFT stimulation improved contractile performance for peak force only. When combined, DAP and VFT stimulation augmented peak force to a significantly greater extent than either modality alone. However, this came at a cost of a moderate decline in force area relative to DAP alone, although mean force was preserved. These force increases were generally well-maintained over the course of short-term repetitive stimulation. Thus, VFT stimulation and K+ channel blockade interact in a complex manner to modulate skeletal muscle force. The utility of the combined intervention for functional electrical stimulation may be greatest for mechanical tasks requiring high force levels early during the contraction. 相似文献
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在考虑电弧、气流场、电磁场三者相互作用的基础上,研究磁流体动力学力效应对电弧特性的影响,将促进对灭弧室内开断过程中各类相互作用的复杂物理现象全面的理解。 相似文献
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直线电动机cogging力是影响伺服控制定位精度和跟踪精度的重要因素。目前电动机几何结构优化与有效的控制策略是减小直线电动机cogging力的主要措施。在分析已有研究的基础上,提出了一种完全基于试验的cogging力迭代标定方法,并结合PID位置/力控制策略实现了直线电动机cogging力的补偿。所提出的方法已在气浮结构运动平台上进行了验证,给出了cogging力迭代标定的试验结果,对比了cogging力补偿前后的伺服控制跟踪误差。结果表明了提出方法的实用性和有效性。 相似文献
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永磁直线同步电机推力波动优化及实验研究 总被引:16,自引:8,他引:16
由边端力、齿槽力及法向吸力引起的推力波动是影响永磁直线同步电机(PMLSM)运动性能的主要因素。通过优化电机动子长度方法降低边端力,采用分数槽结构方法降低齿槽效应引起的齿槽力,利用有限元方法计算PMLSM法向吸力,并采用傅立叶级数进行非线性回归分析,得到PMLSM推力波动统一公式。实验表明PMLSM进给单元推力波动实验值与理论值基本一致。证明了优化理论及分析方法的正确性。因此,在实际应用中,可利用得到的公式对推力波动进行补偿,提高永磁直线同步电机的运动性能。 相似文献
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文章分析了输电线路外力破坏及风偏放电的预防措施。包括容易遭受外力破坏的线路,输电线路遭受外力破坏的主要表现形式,外力破坏的成因分析,防外力破坏存在的主要问题,防止外力破坏的主要措施,输电线路的风偏放电及预防措施等。 相似文献
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汽轮机进汽方式对调节级叶顶间隙蒸汽激振力影响的研究 总被引:9,自引:4,他引:9
该文从分析动叶片轮周力角度出发,研究了汽轮机调节级内汽流周向分布不均匀及进汽方式等因素对叶顶间隙汽流激振力的影响,建立了叶顶激振力模型。新模型考虑了汽流激振力静态/动态以及直接/交叉刚度系数的影响。以某型300MW机组为例进行了计算分析。结果表明:进汽方式对汽流激振力影响较大。在一定范围内汽流力随偏心量的改变而线性改变。不同工况下汽流力的大小和方向会发生改变,直接影响轴承载荷。对动态汽流力的研究表明,汽流激振不仅产生交叉刚度项,还会产生直接刚度项,两者都很重要。良好的设计和运行方式能减小汽流激振力,有利于机组的安全运行。 相似文献