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为了研究某钢铁企业常用铁矿粉基础特性之间的关系,优化烧结配矿,采用微型烧结法对其常用铁矿粉的烧结基础性能进行了试验研究,包括铁矿石的同化性、液相流动性、黏结相强度及铁酸钙生成能力。结果表明,澳金布巴粉同化温度最低,其同化性最强;巴西1SSFT同化温度最高,其同化性最弱。南非库伯粉液相流动性最好,澳纽曼粉流动性最差。澳金布巴粉黏结相强度最高,加拿大粉最低,澳纽曼粉铁酸钙生成能力最强,巴西2BRBF铁酸钙生成能力最弱。通过对某钢铁企业常用8种铁矿粉的基础特性研究,进行基础特性优化互补的配矿烧结杯试验,为烧结厂优化配矿提供依据。 相似文献
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水钢4号高炉主矿配比,由24%巴西+20%杨迪+17%PB粉变为23%巴西+18%杨迪+17%金布巴澳粉后,高炉频繁发生管道和悬料,造成炉缸堆积,各项技术经济指标较差。认为原料质量大幅波动和前期操作应对不力是导致高炉炉况波动的主要原因。通过采取改善原料质量、锰矿洗炉、调整布料制度、堵风口恢复等措施,经过近2个月的处理,炉况恢复正常,各项技术经济指标稳步提升。 相似文献
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根据烧结、炼铁生产实际,采用通用铁矿粉冶金价值技术经济分析方法分析了新钢公司常用国内外烧结粉矿的生产使用效果。认为在目前价格条件下综合比较,南美粉矿的生产使用效果优于印度粉和澳粉(含杨迪粉)。采购南美粉矿在现阶段有其经济性和合理性。 相似文献
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提高本钢360m^2烧结矿转鼓强度的生产实践 总被引:1,自引:0,他引:1
本钢炼铁厂蔓烧结车间360m^2烧结机,在公司自产铁矿粉采用提铁降硅工艺后,进行高铁低硅烧结生产,为改善烧结矿质量.通过优化原料配比、提高烧结料层和烧结矿二元碱度等措施.基本锯决了低硅烧结矿转鼓强度低的问题.取得了较好的生产效果. 相似文献
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对河钢集团塞钢公司新建烧结系统所采用的先进工艺技术和生产效果进行了阐述。河钢塞钢新建烧结系统集成了近年来我国铁矿粉烧结形成的一系列先进技术,如采用厚料层烧结技术、新型烧结料面点火炉技术、双浮动烧结机滑道密封技术、机械包容式环冷机密封技术,有效降低烧结过程能耗;新建了新型环保振动筛、电除尘以及环境除尘系统以及正压浓相除尘灰气力输送系统,解决了烧结生产过程的无组织排放;新建干法循环流化床(CFB)烧结烟气脱硫系统,降低了有害气体SO2的排放量;采用移动平均技术和矢量技术,实现了烧结全自动配料和自动加水功能,有效减轻了岗位劳动强度。改造完成后,塞钢新烧结系统生产运行稳定,烧结料面已实现100%高炉煤气点火,烧结机最大台时产量250 t/h,烧结矿日产最高5 500 t,基本杜绝了现场灰尘的无组织排放,烧结烟气排放达到或优于欧盟排放标准,现场生产环境和周边生活环境得到明显改善,各项技术经济指标均达到设计要求,推动了塞钢烧结技术的进步。 相似文献
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七十年代以来,国内外在烧结工艺上进行了很多改进,烧结技术有了新的发展,其中以提高烧结料层同大风量和高负压一起成了烧结生产水平的重要标志。厚料层烧结是改善烧结矿质量,降低固体燃料消耗的有效措施之一,是当代烧结工艺的一大突破。目前国内外烧结不断向厚料方向发展,如以富矿粉烧结为主的日本,料层已提高到400~500毫米;以精矿粉烧结为 相似文献
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一、厚料层烧结的提出近些年来,厚料层烧结工艺之所以被人们所重视,其主要原因是该工艺能改善烧结矿质量,降低燃料消耗。湘钢以高硅富矿粉为主要含铁原料生产高碱度烧结矿。其烧结 相似文献
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针对提高烧结混合料精粉率后会造成烧结料层透气性恶化和负压升高,从而影响烧结矿产质量的问题,唐钢对高精粉率原料条件下的烧结生产进行研究。结果表明,当烧结混合料精粉率提高到37%后,通过提高混合料水分、降低料层厚度、提高烧结机机速等操作措施,保证了烧结矿强度不变,满足了高炉生产需求。 相似文献
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