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甲醇生产工艺普遍存在能耗、水耗过高的问题,对该工艺进行过程集成节能研究,具有重要的意义。以60万t/a煤制甲醇装置为背景,将处于上下游关系的甲醇合成及精馏单元作为一个系统考虑。利用夹点技术对该系统的用能现状和换热网络进行了分析,找出了违背夹点设计原则的不合理换热匹配。在此基础上,通过充分回收系统高温热源尤其是甲醇合成塔出塔合成气的能量,提出了2种现行换热网络的优化方案。方案1:节约低压蒸汽34.8%,节约脱盐水和循环冷却水21.1%,其中节约1.2 MPa低压蒸汽2 277.7 kW,节约0.3 MPa低压蒸汽20 544.4 kW;方案2:节约低压蒸汽30.8%,节约脱盐水和循环冷却水18.7%,其中节约1.2 MPa低压蒸汽6 027.0 kW,节约0.3 MPa低压蒸汽14 157.5 kW。当1.2 MPa与0.3 MPa低压蒸汽价格差距较大时,选择方案2较合理。 相似文献
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介绍了我公司蒸汽系统和高温热水系统的工艺流程,对凝结水用于干铵空气预热进行计算分析;分级使用不同品位蒸汽,充分回收蒸汽凝结水中的热能,可以节约大量蒸汽。 相似文献
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在用汽设备中应用蒸汽冷凝水回收技术,通过有效、合理地回收冷凝水,显著提高整个热力系统的效率,节约电、煤及水处理费用,达到节能降耗。实施该技术后,节省蒸汽量为8.07t/h,节约447.4万元/年;提供的96L/h冷凝水相当于脱盐水,节约186.28万元/年;回收凝结水产生闪蒸汽约3t/h,年回收闪蒸汽约23760吨,取得了较好的经济效益。 相似文献
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通过改造,将低品质的蒸汽通过螺杆热泵增压至高品质的0.55MPa蒸汽,增压后的0.55MPa蒸汽可以满足催化蒸馏塔T1601再沸器E1603的热负荷需要,实现了催化蒸馏塔塔底蒸汽的降级节能优化,节约了蒸汽成本,达到了降本增效的目的. 相似文献
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从变换工丰手分析如何提高换工序的自产蒸汽量、借以节约外来的补充蒸汽量、节约化肥厂的能耗、提高工厂的经济效益。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2013,(23):1-2
<正>装置热水伴热降本减费近日,燕山石化化工八厂间苯二甲酸装置热水伴热项目完成并进行了投用,间苯二甲酸装置部分伴热由蒸汽伴热改为热水伴热。项目投用后,装置的低压蒸汽消耗与去年同期相比减少了一半,大大节约了蒸汽消耗,每月可节约60余万元,为降本减费,提升装置效益奠定了基础。 相似文献
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三年之前我们厂采用了瑞安永久机电厂的温度仪表与蒸汽电磁阀,对大输液车间的全部蒸汽杀菌消毒柜实行温度自动控制。这对提高产品质量、节约蒸汽、减轻劳动强度起了很大的作用。 相似文献
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有蒸汽锅炉的企业,使用蒸汽蓄热器既可解决蒸汽负荷波动带来的影响,又可节约锅炉燃料。本文介绍了蒸汽蓄热器的系统组成和工作原理,指出了设计制造蒸汽蓄热器的注意事项。通过对蒸汽蓄热器在橡胶企业应用实例的评价,说明蒸汽蓄热器在橡胶企业的应用是成功的,效益是显著的。 相似文献
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介绍了尿素蒸发系统改造技术和方案,通过以水喷射代替蒸汽喷射抽真空,节约大量蒸汽并回收氨,证明该技术的可行性。 相似文献
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研究了化工行业蒸汽余热余压回收利用技术改造的节能效果,结果表明,提高蒸汽压力达到1.32 MPa时,发电效率提高25%左右,机组总的发电效率达到机组的设计目标。每年可节约406.91万kWh电量,可节约1 281.78 t标准煤,具有良好的节能效果。 相似文献
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通过蒸汽喷射泵的合理应用,优化天然碱蒸发系统的蒸汽利用工艺,使蒸发系统蒸汽流程更加科学顺畅,达到节约能耗、提高产能的效果。 相似文献
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针对磷酸浓缩石墨换热器冷凝水因温度高难以利用、外排造成水与热能浪费等问题,进行了浓缩系统冷凝水的综合利用技术改造,通过将浓缩系统冷凝水送入磷铵装置的液氨蒸发器蒸发液氨,再经降温后用于生产系统,不但回收利用了全部冷凝水(节约一次水达15 t/h),而且节约了大量蒸汽(仅氨蒸发节约蒸汽达3 t/h),同时公司实现了废水零排放。 相似文献