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相似文献
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1.
针对硅镇静钢生产过程中出现的钢包顶渣结壳问题,从炉渣成分、熔点、黏度及相组成等方面研究对比了常规炉次及异常炉次。结果表明,异常炉次的炉渣碱度较低,凝固过程中析出了大量镁铝尖晶石且出现聚集现象,导致炉渣黏度增大,钢包顶渣结壳,而常规炉次炉渣碱度较高,炉渣物相中未发现镁铝尖晶石。为将所有炉次炉渣成分控制在合理范围,基于炉渣组成及来源进行了炉渣碱度预测,制定了根据转炉终点氧含量加入小粒白灰的措施,通过工业试验验证,有效避免了钢包顶渣结壳。  相似文献   

2.
深脱硫钢在LF炉中的脱硫处理   总被引:1,自引:0,他引:1  
讨论了LF炉添加脱硫剂对深脱硫钢进行脱硫的机理、脱硫剂的渣系选择及组成,并结合生产情况,着重介绍了LF炉添加脱硫剂的应用技术和效果.  相似文献   

3.
主要介绍了莱钢炼钢厂4#转炉-4#LF炉-4#连铸机配套中型H型钢生产线,通过研究60 t LF炉冶炼工艺,利用转炉出钢顶渣改质及渣洗、铝深脱氧、二次造高碱度渣、优化智能吹氩及钙处理等措施,实现了快速深脱硫,提高了H型钢产品实物质量,满足了用户要求,为开发高附加值品种钢进行了技术储备。  相似文献   

4.
通过对影响梅钢LF炉深脱硫因素的分析,提出降低熔渣的氧化性、采取适当的熔渣碱度、控制一定的渣量、采用良好的氩气搅拌及适当的钢水温度,充分保持炉内还原气氛,在充分的精炼周期内以达到提高LF炉深脱硫效果。  相似文献   

5.
对35t转炉钢包脱硫进行研究和实践,结果表明:采用复合脱硫渣系,钢包脱硫率达到40%以上。  相似文献   

6.
川崎钢铁公司钢包炉(LF)深脱硫技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,为了使钢材性能更好,硫含量低于10ppm的超低硫钢(如,耐氢致裂纹管线钢及高强钢)需求连年增加。为了满足这个要求,深脱硫技术在整个炼钢工艺中一直起着比较重要的作用。在日本川崎钢铁公司水岛厂,传统的深脱硫工艺就是把LF和喷粉(FI)工艺结合起来。钢包处理后的喷粉工艺是必不可少的,它可使硫含量稳定在10ppm以下。  相似文献   

7.
 根据沙钢对管线钢的生产需求及制造成本的控制,结合LF钢包精炼深脱硫的相关理论,开发了适用于管线钢的深脱硫精炼渣和低成本深脱硫工艺。使用该工艺,可完全不使用CaF2,只需使用石灰、铝脱氧产物和转炉下渣即可完成造渣,减少了石灰的消耗,降低了生产成本。180t LF生产实践表明:该工艺可将管线钢的硫含量稳定控制在10×10-6以下,精炼平均脱硫率高于85%。同时,该精炼渣具有较强的夹杂物吸附能力,精炼终点的非酸溶铝含量为(20~100)×10-6。  相似文献   

8.
LF(钢包炉)固体合成渣脱硫工业性试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
万真雅  王进 《钢铁》1995,30(9):14-18
以30tEBT超高功率电炉为初炼炉和40tLF(钢包炉)作为精炼炉,使用CaO-CaF2系固体合成渣对Q235钢进行钢包炉内脱硫工业试验,在本试验条件下,当EBT电炉初炼钢液(S)初=0.035%~0.081%时,最佳精炼渣碱度Rb=(%CaO)/(%SiO2)为2.0~2.6或Rf=(%CaO)+(%MgO)/(%SiO2)+(%Al2O3)为1.5~2.0,渣指数(CaO)/(SiO2):(A  相似文献   

9.
本文讨论了LF炉添加脱硫剂进行脱硫的机理、脱硫剂的渣系选择及组成,并结合生产情况,着重介绍了LF炉添加脱硫剂的应用技术和效果.  相似文献   

10.
介绍和分析了安阳钢铁集团150t LF钢包精炼炉深脱硫工艺。生产实践表明:合理的渣系组成、渣量、温度控制、吹氩搅拌及喂线技术是实现快速深脱硫的关键环节。  相似文献   

11.
葛允宗 《宽厚板》2012,18(2):11-14
介绍了钢包渣改质剂的主要类型和作用,分析了LF精炼渣各组分对脱硫性能的影响,为改质剂和精炼渣的研究使用提供参考依据。  相似文献   

12.
对承钢150t系统冶炼SPHC钢种脱硫机理和影响因素进行了探讨,从转炉冶炼终点控制、挡渣出钢和精炼渣系选择、快速化渣、尽早成渣等方面提出了优化措施,形成了LF精炼快速深脱硫新工艺。实施后,SPHC钢种平均精炼周期由42min缩短到37min以内,较好地实现了炉机匹配。  相似文献   

13.
为了快速有效地实现X70管线钢的深脱硫技术,分析了X70钢生产过程中脱硫影响因素.通过对转炉出钢“渣洗”工艺的实施,对精炼初炼温度、渣量、强搅拌工艺等热力学和动力学条件进行了的改善,实现X70钢成品[S]≤ 0.0020%的深脱硫目标.  相似文献   

14.
《重钢技术》2005,48(4):47-47
近年对硫含量低于10ppm的超低硫钢的需求日益增加。因此深脱硫技术起着非常重要的作用。日本川崎钢公司水岛厂传统的深脱硫包括钢包炉和熔剂喷吹两个过程。钢包处理后喷吹熔剂是使硫含量稳定地低于10ppm不可缺少的过程。南于这样延长了工艺时间,导致转炉和二次精炼过程与连铸之间很难匹配,连浇炉次少,从而导致生产效率低。为了提高生产效率,川崎钢公司通过改进钢包炉工艺开发了一种新的深脱硫技术。该技术所做的改进如下:  相似文献   

15.
申斌  李新林  冀志宏  程官江 《河南冶金》2007,15(2):40-41,44
介绍和分析了安钢150t LF钢包精炼炉深脱硫工艺.生产实践表明:合理的渣系组成、温度控制、吹氩搅拌及喂线技术是实现快速深脱硫的关键环节.  相似文献   

16.
马晓禾 《特殊钢》1990,11(3):44-49
1.前言十九世纪末期美国T·chrithlow、J·Kidd和英国R·Aitken等人就曾提出钢液炉外精炼处理的设想。直到五十年代,高性能、高效率、大排气速率的真空泵研制成功后,便出现了真空铸锭、钢液滴流脱气、DH和RH钢液真空脱气等技术。然而,这  相似文献   

17.
LF精炼废渣循环利用脱硫方法探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了LF精炼废渣的资源循环利用现状和目前LF精炼渣主要的脱硫方法,针对目前存在的问题提出去除废渣中硫的新思路,并对脱硫进行了理论分析,实现对LF精炼渣的循环利用,对企业的节能减排具有重要意义。  相似文献   

18.
结合Q450NQR1钢现有工艺流程,研究了在出钢过程采用不同试验方案时的顶渣氧化性、MI指数、w(CaF2)、w(Al2O3)/w(SiO2)和脱硫率的关系。结果表明:通过改善出钢过程钢-渣界面反应的动力学条件,可获得50%以上的脱硫率,出钢前在钢包底部加入足量铝块、调整精炼渣加入量是关键。该技术已在攀枝花新钢钒股份有限公司推广应用,效果显著。  相似文献   

19.
本文主要对LF钢包精炼炉进行了介绍,阐述了LF钢包精炼炉脱硫工艺,以及影响脱硫的主要因素。并从渣量控制、渣况判断及渣性控制、节奏调整等方面进行了系统的阐述。  相似文献   

20.
在电炉生产工艺条件下,把钢中「S」控制到0.010%以下是相当困难的,脱硫成为生产低硫管坯钢的一大技术难题,而LF直流电弧-电潭加热钢包炉解决了快速脱硫的技术难题,本文详细介绍安钢电炉+LF直流电弧-电渣加热钢包炉生产低硫管坯风的生产经验。  相似文献   

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