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《硫酸工业》1983,(5)
为消除硫酸生产中的酸性废水污染,在滕县磷肥厂硫酸车间(规模为2万吨/年)应用冲挡式洗涤器配同向流斜板絮凝沉淀,稀酸用空气冷却的封闭净化新工艺获得成功。经二个多月运转考核达到的指标如下:1.经净化后,洗涤器出口炉气含尘80~120毫克/标米~3、砷0.03~0.6毫克/标米~3、氟3~10毫克/标米~3,符合预期指标。2.污酸排放量约10升/吨酸,经一次石灰乳中和处理,pH9~10,中和液含砷~0.02毫克/升、氟~10毫克/升,符合排放标准,副产浓度~18%稀酸约50升/吨酸,可用于磷肥生产。3.循环酸中的SO_2脱吸效率>98%,空冷塔尾气排放SO_2<0.65公斤/吨酸,盛暑期间,稀酸经冷却后温度<36℃,洗涤器出口炉气温度<37℃。 相似文献
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高浓度乳化液的快速破乳 总被引:2,自引:0,他引:2
武汉钢铁公司冷轧厂,用乳化液作为冷轧机轧钢时轧辊的冷却介质,每天要排放含油量高达3万毫克/升的废乳化液约150吨,为回收其废油和消除此废水对环境的污染, 相似文献
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全国以食盐为原料的氯碱厂,每天产生盐泥白脚未经任何处理而直接排放的占98.5%。按目前国内氯碱企业生产烧碱270万吨计,则要排放出盐泥白脚54~81(万米)~3,严重地污染环境。盐泥白脚的主要成分如下表; 我厂烧碱车间化盐工段,每天有60~80米~3,含固量119.72克/升、COD1469~2927.6毫克/升,pH9~11的盐泥白脚直接排放,淤塞河床、污染水体,每年还要缴排污费 相似文献
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我厂是年产30万吨的湿法水泥厂。在加强企业管理、狠抓消烟防尘、环境保护工作中,1978年,7个主要生产烟囱排放浓度全部达到国家标准,扬尘点合格率达到83%;平均空气含尘浓度1978年12月降到7.2毫克/米~3。1977年、1978年我厂两次在全国大中型水泥企业“五赛五比”中获得消烟防尘、环保先进第一名。红旗设备占有率达到45%,设备完好率达到98%,并获得1978年设备管理第一名。下面着重介绍我厂在收尘管理和使用方面的情况。 相似文献
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<正> 我厂原年产1万吨硫酸车间是1966年建成的,采用“冲—泡—电”水洗净化,一转一吸流程。使用云锡尾砂为原料,尾砂中,含砷0.2~0.3%,含氟0.9~1.0%,净化后排出的污水中含砷高达270毫克/升,含氟高达1200毫克/升,都超过国家标准几百倍。污 相似文献
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一、前言我厂于1965年开始生产除草醚。1969年,我厂又与沈阳化工研究院进行了一步法合成的研究。虽然安全生产方面的问题已基本得到解决,但是生产中产生的大量含酚污水和废酚所造成的污染则亟待解决。生产每吨除草醚原粉,约产生3~5米~3高浓度含酚污水和180公斤氯代酚的混合物。污水中含氯代酚化合物3000~8000毫克/升、对硝基酚及硝基氯苯等500~3000毫克/升。氯化 相似文献
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一、前言我厂镀镍槽的容量约6500升,硫酸镍浓度250—300克/升每天排放废水约30吨,含镍浓度约10—30毫克/升,以前未经处理直接排放,造成了污染。为消除我厂含镍废水的污染,在移动床含铬废水治理多年来的实际使用基础上,学习了兄弟单位的先进经验,结合我厂的实际情况,研制了移动床离子交换组装式镀镍废水净化器。使用多年来情况良好,净化效率达到99%以上,回收了硫酸镍原料,节约了冲洗水,减少了污染,改善了环境。 相似文献
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一、前言我厂还原黄G是在沈阳化工研究院的小试和吉林染料厂的中试的基础上设计建厂的。于1974年4月正式试产。在黄G的生产过程中,缩合工序需使用铜粉作催化剂。反应完毕后所有的铜以氯化铜(Cu~(++))的形式溶于水中而排掉。这样生成的含铜废水,氯化铜含量达60克/升左右(折铜含量25克/升左右),铜含量大大超过国家排放标准(1毫克/升)(现日排量为2米~3/日)。我厂黄G现行设计能力为60吨/年,铜粉 相似文献
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含铜的废水对人体,生态均有着重大的危害,必须经过严格处理达到排放标准,即中性状态下,含铜量<1毫克/升才能排放。一、我厂含铜液的特性及处理原理随着我厂的生产发展,为了使铜合金表面增加强 相似文献
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由于镍具有熔点高、坚硬、耐腐蚀性能好等特点,所以镍及其化合物广泛用于冶金、机器制造、陶瓷、玻璃和电镀工业,我厂在零件电镀加工镀镍过程中,带出大量的含镍漂洗废水。我厂电镀镍槽容量约6500升,硫酸镍含量为250~300克/升,每天排放废水约30吨,含镍浓度约10~30毫克/升,以前未经处理直接排放,造成了污染,为消除镍的污染,1980年底我们学习了兄弟单位的先进经验,结合我厂的实际情况,研制成功了移动床离子交换组装式废水净化器,用于含镍 相似文献