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柳春桃 《金属材料与冶金工程》1993,(1):18-22
提高高炉风口使用寿命的途径可归纳为:提高冷却水的质量、压力和流量,降低水温;提高风口材料的导热率;改进风口结构及对风口表面强化处理等。本文仅就结构及强化处理综述如下。 相似文献
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宝钢高炉风口使用情况分析 总被引:1,自引:0,他引:1
宝钢十分重视提高和改善高炉风口的质量,对使用的贯流式风口不断进行了改进,先后使用过普通型、堆焊(共渗)型和长寿型3种风口,使风口的平均使用寿命得到了明显提高,如长寿型风口的平均使用寿命达550天,最高使用寿命达812平。 相似文献
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叙述了提高高炉风口使用寿命的几种途径,针对高炉风口破损的主要原因,详细介绍了高炉风口表面处理工艺,在此基础上提出了一些改进措施. 相似文献
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送风制度是高炉操作的基本制度,它包括风量大小、风口直径与长度、风口的布局、风温的高低、喷吹量的多少等。在一定的条件下,风口布局也很重要,它对炉况的顺行会产生很大的影响。生产实践表明,以风口布局来调整风口进风量的大小,是调节高炉炉况的手段之一。下面,根据鞍钢六高炉风口布局的变化,来讨论风口布局对高炉冶炼的影响。分四个阶段来比较,见表1所示。第一阶段(1977年6月1日至30日): 相似文献
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高炉风口现状及其改进 总被引:1,自引:0,他引:1
我国铜质高炉风口的平均寿命为77天,与世界先进水平有较大差距。为适应炼铁生产高风温、高利用系数及高炉富氧喷吹煤粉的需要,采取提高冷却强度,使风口内冷却水流速达到安全值;推广新型风口;改进风口的铸造及焊接加工质量;组织风口的专业化生产与开发等措施,提高风口的使用寿命。 相似文献
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对八钢新区A高炉风口破损的原因及处理进行了分析总结。认为炉缸堆积是风口破损的主要原因。通过提高焦炭质量、改进操作和强化管理等措施,风口烧坏得到控制,保证了高炉生产的稳定顺行。 相似文献
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武钢5号高炉提高煤比的措施 总被引:1,自引:0,他引:1
武钢5号高炉通过改进高炉操作技术、改进工长操作、提高原燃料质量、有效控制风口磨损等措施,高炉煤比提高到了130 kg/t。但要进一步提高煤比,仍有很多工作要做。 相似文献
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为深化高炉冶炼理论,提高炼铁生产技术,近年来,国内外进行了高炉解剖研究,取得了炉内状况的丰富资料(炉料分布及下降情况,炉内温度分布与炉料的还原、软化、熔融及滴落状态)。同时也获得了高炉各部位侵蚀后真实的操作炉型,进而认识了碱金属(K_2O+Na_2O)对炉衬材料的侵蚀和对高炉操作的危害。本文从回旋区的解剖,碱金属侵蚀机理、风口区域的侵蚀与风口位移出发,提出斜风口和风口斜装对高炉冶炼的作用,从而要求改革传统的风口水平安装,建议新建或大修大高炉时,将风口由水平安装改为往下倾斜5°安装,可减少风口损坏,增铁节焦。 相似文献
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高炉喷煤已取得成功,运行中主要蚰以并解决的问题下如:降低煤粉磨细程度来减少管道内的沉积物;改进喷枪设置降低未燃烧煤粉的带出量,提高炉温;富氧喷吹;调节风口速度;调整布料以减少负口破损;筛分原料提高高炉的透气性。 相似文献
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武钢5号高炉在生产水平提高过程中出现了风口损坏加剧的现象,分析认为,其原因主要有喷煤量增加、煤枪安装不合理、原燃料质量不好等,通过采取改进煤枪安装位置、改善原燃料质量、加强高炉操作等措施,风口损坏情况明显好转。 相似文献
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1 概述 风口是高炉关键设备之一。严酷的工作条件对风口的使用寿命构成了极大的威胁。为了减少高炉休风和更换风口的次数,提高高炉的生产率。从1850年的第一个水冷“苏格兰风口”诞生至今,炼铁工作研究者们对风口的损坏机理进行了多方面大量的试验研究工作。提出了风口损坏的原因有烧损、磨损和裂损;指出了制造风口的最佳材料:纯铜;最佳风口结构:贯流、螺旋风口以及最佳冷却方法:高压高速冷却等。尽管如此,风 相似文献
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本文报导和歌山4~#高炉(有效容积2700m~3)从风口连续喷吹氧化铁粉,调查高炉直接使用铁矿粉的可能性和铁水成分变化的结果。实验方法: 1)原准备用球团原料等作为喷吹原料,但为了省去干燥工序而采用了高炉地区回收的炉尘(见表)。 2)喷吹设备使用喷煤粉装置,按照二段多分配原则从12个风口(共有28个风口)喷吹。 相似文献
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武钢5号高炉在生产水平提高过程中出现了风口损坏加剧的现象,分析认为,其原因主要有喷煤量增加,煤枪安装不合理,原燃料质量不好等,通过采取改进煤枪安装装置,改善原燃料质量,加强高炉操作等措施,风口损坏情况明显好转。 相似文献