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相似文献
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1.
2011年,长庆气区采气四厂开展了3口6″小井眼丛式井钻井完井攻关试验,取得了一定的效果,初步形成了一套较为完善的小井眼丛式井钻完井工艺技术,为苏里格气田进一步降低开发成本,优化开发方案开辟了新的思路。本文结合2011年采气四厂苏6区块开展的三口小井眼钻井(完井)攻关实验,从先期的井身结构优化及钻井(完井)施工过程中的关键配套技术的实践应用进行了分析,解决了小井眼钻井(完井)过程中的技术难题,达到了缩短钻井周期,降低钻井成本的目的。  相似文献   

2.
侧钻水平井是提高油气采收率的一项有效措施,可节约钻井和地面建设投资,有效利用原井的上部井眼和地面管网,使一些"死井"恢复生产。特别是今年苏里格井场征地特别困难,土地价格快速上涨,促进了侧钻水平技术的发展。苏25-38-16C井是渤海钻探工程公司在苏里格的第一口深层小井眼侧钻水平井。难点主要是开窗侧钻点深、裸眼段长、地层稳定性和可钻性差,针对这些难点开展了前期方案论证和优化设计,制定了相应的技术措施,确保全井无事故复杂,形成了苏里格深层小井眼侧钻水平井的优化配套技术。围绕苏25-38-16C井阐述深层小井眼侧钻水平井钻井技术。  相似文献   

3.
118mm小井眼钻井在施工过程中存在许多问题,一旦发生井下事故无法处理。通过对比分析近年来施工井资料,总结了施工中存在的难点,并针对难点提出了施工建议,顺利完成了苏里格气田苏11块第一口小井眼瘦身井苏11-39-66井的施工,完钻井深3586m,平均机械钻速10.62m/h。对于同类小井眼钻完井施工有很重要的借鉴意义。  相似文献   

4.
长庆苏里格气田欠平衡及小井眼固井技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
苏里格气田属于低压、低渗、低产、低丰度的“四低”气田,面积约20000km2,气藏资源丰富,开发难度大。根据高效低成本开发苏里格气田的要求,进行了欠平衡及小井眼钻井,为低成本开发苏里格气田做前期技术准备。针对地层特性、储层特点、井身结构、固井难点及固完井要求,依据平衡压力固井及防气侵气窜原理,采用正注返挤固井工艺技术,使用双凝防气窜水泥浆进行封固。使用该技术在苏里格气田固井7口(4口欠平衡井、3口小眼井),固井质量优质率达100%,基本解决了苏里格气田的固井难题,确保了固井质量,降低了固井成本。  相似文献   

5.
本文结合苏10-36-21CH井施工情况,对Ф139.7mm套管开窗(Φ118mm小井眼)侧钻水平井施工技术进行探讨。针对一次开窗成功难度大、小井眼裸眼段长、环空间隙小、循环泵压高、钻具尺寸小柔性大、轨迹控制难度高等施工难点,细化施工方案,优化钻具组合和钻井参数,优选PDC钻头,提高了机械钻速、减少起下钻次数、缩短了钻井周期。为苏里格区块Φ139.7mm套管开窗侧钻水平井快速高效施工提供了参考。  相似文献   

6.
小井眼钻井在苏东区首次应用,无施工经验可以借鉴,同时由于井眼尺寸较小,常规井钻井施工参数不适合小井眼钻井;本文结合小井眼钻井技术难点和苏东区块地层特点,得出苏东区块小井眼钻井难点,并且针对这些难点,结合苏东区块常规井二开两趟钻技术,提出了优选高效钻头、螺杆、钻具组合,优化井身剖面、钻井液性能、水力参数、井眼轨迹控制等技术措施,形成一套适合苏东区块小井眼钻井技术参数以及配套工艺,实现小井眼钻井快速钻进。  相似文献   

7.
小井眼长裸眼侧钻水平井钻井实践   总被引:4,自引:0,他引:4  
近几年,随着油气田的开采,由于地质原因、套管原因、套管内特殊作业造成事故等原因,深井小井眼开窗侧钻水平井日益增多,这项工作风险大,难度高,给钻井工作带来诸多困难。文章以塔里木一口深井小井眼长裸眼侧钻水平井LN2-H2C(0152.4mm井眼长达1878m,完钻井深5140m)为例,分析了小井眼长裸眼开窗侧钻水平井的钻井难点,介绍了在套管开窗、侧钻、长裸眼水平井钻井、钻井液、扩眼及完井固并方面的一些关键钻井技术,浅谈了对施工同类井的认识与建议。该井的成功钻探不仅为开发生产提供了一口高产水平井,而且为今后钻探小井眼长裸眼水平井积累了重要的实践经验。  相似文献   

8.
为探索低渗气田经济有效开发的新思路,长庆油田公司在苏里格气田开展了小井眼钻完井试验。试验初期,暴露出Ф88.9mm小钻具防斜打直难度大、小直径PDC钻头耐磨性差、小井眼钻进泵压高、小套管长井段一次上返全井段封固及分层压裂技术不成熟等难点,阻碍了小井眼钻完井技术进一步应用。针对小井眼难点,2011~2012年,开展了Ф88.9mm小钻具"预弯曲"防斜打直、小直径耐磨PDC钻头设计、Ф101.6m钻杆应用、低密度水泥及易漏地层一次上返全井段封固、小井眼压裂等技术攻关,形成了低成本Ф88.9mm小套管无油管钻完井技术。成功完成了苏6-X-1井、苏6-X-3井、苏6-X-5井等3口井的试验,钻井周期相比前期缩短了22.7%,达到了常规井的指标,为低渗、低效气田开发提供了新的思路。  相似文献   

9.
在苏10-31—48H井施工过程中,应用并完善了造斜段轨迹控制技术、稳斜段轨迹控制技术、水平段轨迹控制技术,很好地解决了Ф152.4mm小井眼水平井轨迹控制技术难题,实现了安全快速优质钻井,提高了钻井速度,降低了钻井成本。该井投产后,日产天然气稳定在10×10^4m^3以上,是同区域单井日产的5~10倍。这口井的顺利完成为“低渗、低压、低丰度”为特征的苏里格气田实现少井高效开发、绿色开发提供了良好的途径;为实现苏10区块水平井规模化开发奠定了坚实的基础;对于进一步加深苏里格气田的储层地质认识,完善水平井配套开发工艺,提高储层增产改造效果具有重要的指导意义。  相似文献   

10.
为提高整体开发效率,降低开发成本,长庆苏里格气田应用了小井眼钻井技术。针对苏里格气田的具体情况,在小井眼钻井工艺方面,进行了包括井身结构优化、套管优选、井壁稳定性控制、地层出水预测等多方面的技术研究。2003年共进行了4口小井眼井的施工,其中包括2口天然气欠平衡钻井,通过小井眼天然气欠平衡钻井实践表明,应用该项技术,与常规钻井相比较,机械钻速可以得到大幅度提高,是提高钻井速度、缩短钻井时间的有效途径。  相似文献   

11.
长庆苏里格气田天然气欠平衡钻井实践   总被引:4,自引:0,他引:4  
苏里格气田压力系数低,平均渗透率低,丰度低,产量低,是典型的"四低"气田。针对该气田的储层特征,长庆石油勘探局从1999年开始进行以天然气为循环介质打开储层的钻井技术研究。通过对地层出水预测、地层稳定性、最佳注气参数等几方面的研究,得出了井壁坍塌压力梯度模式、钻头选型方法等,并在陕242、苏35- 18井和苏39- 14- 1井、苏39- 14- 4井进行了试验,试验数据表明,机械钻速大幅度提高,苏35- 18井的钻速达到18m/h,是邻井的9倍多,苏39- 14- 4井的天然气钻进井段为1092m,是迄今为止天然气钻进井段最长的井。通过研究与试验,初步形成了地层出水、稳定性评价、井眼净化技术以及天然气钻井HSE文件。  相似文献   

12.
《石油机械》2016,(3):26-29
小井眼侧钻水平井水平段极限延伸长度的研究有助于确定侧钻水平井的设计和施工参数以及钻井工艺。为此,针对小井眼侧钻水平井的特点,分析了影响侧钻水平井水平段延伸长度的几个主要因素:钻具屈曲、额定泵压、目的层破裂压力和钻具强度,并给出了相应的计算公式。在此基础上,以苏里格气田的小井眼侧钻水平井苏25-38-16C井为例,在配备现有钻井设备的前提下,对其水平段延伸长度进行了预测,并跟踪了现场实钻效果。应用结果表明,小井眼侧钻水平井水平段延伸长度的判断方法能有效预测水平段极限延伸长度,泵压高是制约水平段延伸长度的最关键因素,可通过适当降低排量和频繁短起下作业降低泵压,保证井眼清洁。该研究可为今后小井眼侧钻水平井的钻井设计和施工提供参考。  相似文献   

13.
<正>继青海油田坪1-2-7井首次应用小井眼钻井技术获得成功后,7月30日,坪1H-2-4井应用小井眼钻井技术再获成功,单井节约成本100多万元,为青海油田东坪气区天然气低成本开采积累了经验。小井眼钻井技术是继水平井钻井技术之后,在业内兴起的又一种降低钻井成本的新技术。针对东坪气田储层地质状况及钻井难点,青海油田钻采工艺研究  相似文献   

14.
吉林油田为开发低产低渗透油田,在1个平台上钻了4口φ152.4mm的小井眼丛式升,井深1729.47~1855.53m,最大井斜角42°,最大水平位移514m,比常规井眼降低成本19.1%。井眼轨迹控制是小井眼丛式钻井技术的重点和难点,文中探讨了钻具组合、上部井眼曲率、钻井参数以及钻头选型对小井眼轨迹控制的影响,并建立了相应的井眼轨迹控制模式。  相似文献   

15.
靖南G68-16井小井眼钻井技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
G68-16井是靖南气田区块第1口φ206.4 mm小井眼试验井。针对该区块地层复杂地质特征,结合G68-16井小井眼钻井特点,优化钻具组合、优选钻头和螺杆型号,通过参数优化、钻井液性能维护以及预防井下复杂和事故等技术对策,使该井二开钻进4趟钻、划眼4趟钻完钻,钻井后期因处理井下复杂划眼历时16 d,完井作业顺利,平均机械钻速比原φ215.9 mm井眼提高了19%。试验取得较好的效果,为该区块进一步进行小井眼钻井试验积累了经验,为提速提供了有利的技术参考。  相似文献   

16.
近日,从中国石油集团渤海钻探有限公司传出喜讯:刚刚完钻的苏里格苏76-1-20H井,不仅刷新苏里格区块多项指标,而且以2 856m水平段长度刷新国内陆上水平井最长水平段纪录。苏76-1-20H井位于苏76区块南部,是渤海钻探在苏里格气田部署的一口三开超长水平段水平井。在该井应用"苏里格地区小井眼长水平段深水平井钻井液技术研究"科研成果,选用优质钻井液,精心维护和调整,五级净化,保持优质性能,定期短起下钻和技术划眼,解决了长水平段泥岩坍塌和送钻托压等难题。承钻的50251钻井队密切与油气开发公司和协作单位沟通配合,提高砂岩钻遇率,砂岩钻遇率达到95.86%,降低了施工难度,  相似文献   

17.
四川地区须家河组小井眼钻井技术研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
在油气钻井过程中,如何降低钻井工程成本已成为油气田勘探开发的重要课题。小井眼钻井能以较少投资获得较高的勘探开发效益,主要是提高产量或储量,提高采收率,降低钻井成本,小井眼钻井技术对控制钻井成本具有重要意义。文章对国内外一些具有代表性的小井眼钻井技术,尤其是对国内近几年最新的小井眼钻井技术做了分析评价,介绍了国外的小井眼钻井应用情况,提出了全井小井眼、加深小井眼和侧钻小井眼的概念,并对这些小井眼钻井的优缺点进行了对比分析,提出了小井眼钻井应注意的问题。结合实际,对四川须家河组储层进行了适应性评价,提出了川南、川中地区须家河组气藏适合小井眼钻井,提高采收率的途径。  相似文献   

18.
小井眼开窗侧钻配套技术研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
姜涛 《海洋石油》2009,29(3):75-79
针对TUHA油田开发状况和油藏特点,对小井眼侧钻及配套技术进行研究和完善。特别是在小井眼侧钻井钻头选型、小井眼侧钻井钻具结构优化、小井眼MWD复合导向钻井以及小井眼扩眼技术、新型完井管柱优选、增产技术等方面取得进展,机械钻速大幅度提高,钻井周期显著缩短。与前一年度相比,平均机械钻速提高了95%,钻井周期缩短69%,事故复杂时效由14.6%下降到1.9%,侧钻井开发效果创历史最好水平。对同类型油田开发小井眼侧钻技术的应用具有借鉴意义。  相似文献   

19.
苏里格小井眼水平井钻井中使用ф88.9 mm钻具出现"两小一高"(排量小、扭矩小、压耗高)的问题,使得螺杆在水平段钻进中动力不足,影响了提速提效。通过API REG 7G计算了钻杆管体的抗扭强度,通过有限元软件分析了接头尺寸与抗扭性能的关系,并根据特殊钻井工艺参数对API钻具接头扣型的要求,提出使用双台肩接头,解决了苏里格水平井钻井中无法在ф177.8 mm技术套管内使用ф101.6 mm钻具的技术难题,实现了钻井过程中的大排量、高螺杆输出扭矩、低循环压耗,满足了苏里格小井眼水平井钻井的需要。  相似文献   

20.
小井眼技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
电子学的进步为小井眼技术的发展奠定了基础,采用小型传感器就不必利用常规直径的油井来获得地下信息,从而可大大降低成本。就目前的勘探技术、油藏描述技术及输送EOR化学药剂的技术来说,采用直径为3.2~6.03 cm的小井眼与2.22 cm的小型测井工具组合将是一个很好的选择方案。美国能源部(DOE)正在开发通过小井眼技术减少获得地下信息成本的技术。该项目的主要任务包括:(1)利用当前可用的连续管技术对浅井进行小井眼钻井;(2)对深井小井眼(最深1830 m)钻井的可行性进行评估;(3)将井底钻井设备小型化,并对其进行测试;(4)将测井工具小型化;(5)…  相似文献   

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