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对苯二甲酸加氢精制反应器的数学模拟 总被引:3,自引:2,他引:1
分析了对苯二甲酸加氢精制固定床反应器的传质特性,在对反应器进行合理简化后,建立了对苯二甲酸加氢精制反应器的非均相一维平推流数学模型,对有关物性数据和模型参数进行了计算.利用该数学模型对工业装置对苯二甲酸加氢精制反应器进行了模拟计算,计算了各组分沿反应器床层的浓度分布.模拟结果与实验数据相吻合,说明建立的数学模型是可信的. 相似文献
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经过技术改造和检修后的河南油田炼油厂催化装置 ,目前开工后所产柴油达到国家一级品标准 ,表明该厂在催化装置上采用的柴油非加氢精制工艺取得了成功。催化柴油安定性差 ,长时间放置容易发黑 ,是国内炼化企业生产中普遍存在的问题。要提高柴油质量 ,炼化企业一般采用新建柴油加氢装置达到产品升级换代的目的 ,而新建装置不仅投资巨大 ,且柴油经加氢精制后每吨成本就要增加 10 0多元。据该厂采用柴油非加氢精制工艺 ,预算投资为 12 0万元 ,经过该厂有关部门审核 ,在充分利用旧资产的基础上 ,仅投入 10万元就达到了预期的目的 ,从而节约了大… 相似文献
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河北省安监局组织职业卫生专家于3月底对沧州炼化公司柴油质量升级项目职业病危害控制效果评价报告进行了评审,一致通过了职业病防护设施检查验收。
该公司柴油质量升级项目包括160万t/a柴油加氢精制装置、硫磺尾气改造和20000Nm^3/h焦化干气制氢三部分。 相似文献
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中国石油广西石化分公司2.4 Mt/a年柴油加氢精制装置采用UOP工艺包,应用抚研的FH-UDS 超低脱硫催化剂对催化裂化柴油和部分直馏柴油进行加氢精制,装置运行平稳,产品质量合格,但十六烷值提高能力不足,并对此提出了相应对策. 相似文献
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利用仿真软件ASPENPLUS对柴油加氢精制装置直行模拟结合实际生产情况,找出制约装置节能降耗的瓶颈,调整流程,利用装置现有设备,达到节能降耗的目的. 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2019,(19)
为应对柴油质量升级,中国石化塔河炼化对现有的100万吨/年柴油加氢装置进行了技术改造。本次改造采用石油化工科学研究院开发的柴油加氢改质MHUG技术和高性价比柴油加氢改质RIC-3催化剂。本文对该装置加工焦化汽柴油生产低硫高十六烷值清洁柴油长周期运行情况进行了分析。截止至2019年4月25日该装置已经连续稳定生产国V柴油累计903天。运转分析结果表明,生产国V柴油期间,精制反应器平均反应温度为340~350℃,改质反应器平均反应温度为338~361℃。综合考虑原料性质和焦化汽油加工比例的变化对催化剂寿命的影响以及反应器压降等因素,100%满负荷运转时,催化剂连续运行时间可达到4年。 相似文献
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120×104t/a柴油加氢精制装置反应系统压力控制的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
通过高压分离器压力与补充新氢压缩机压力逐段分程、选择控制相结合的压力递推自平衡控制方法,实现120×104t/a催化柴油加氢精制装置反应器压力控制. 相似文献
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利用仿真软件ASPENPLUS对柴油加氢精制装置进行模拟,结合实际生产情况,找出制约装置节能降耗的瓶颈,调整流程,利用装置现有设备,达到节能降耗的目的。 相似文献
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国内某炼厂1.7 Mt/a煤柴油加氢精制装置包括1.4 Mt/a柴油加氢精制部分和0.3 Mt/a煤油加氢精制部分,两部分热量联合,共用一套公用工程系统。对该装置的工程设计与工业标定进行总结,简要介绍了工艺及工程技术特点,并对装置的工业运转标定结果作了简要分析。结果表明,柴油加氢精制催化剂DN-3630和煤油加氢精制催化剂FH-40B效果良好,柴油产品硫含量达到15μg/g,满足国IV车用柴油排放标准,煤油产品全面满足GB6537-2006标准3#喷气燃料要求,装置能耗达到国内先进水平。 相似文献
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FH-UDS柴油深度加氢脱硫催化剂的工业应用 总被引:5,自引:0,他引:5
主要介绍FH-UDS柴油深度加氢脱硫催化剂在260万t/a柴油加氢精制装置的首次工业应用情况,并对该催化剂的性能及使用效果进行分析,着重分析了催化剂对柴油的深度脱硫能力.工业应用结果表明:FH-UDS柴油深度加氢脱硫催化剂具有良好的加氢脱硫、脱氮活性和稳定性,能够满足柴油加氢精制装置生产低硫柴油和高负荷运行的要求;对操作条件进行适当调整,可以生产出硫质量分数小于10μg/g超低硫柴油. 相似文献
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选取商品柴油加氢精制催化剂和催化柴油选择加氢裂化催化剂,采用N_2吸附-脱附、XRD、TPD、Py-IR等对催化剂进行表征,结果表明,选择加氢裂化催化剂较加氢精制催化剂具有更大的比表面积和孔容,具有更多的中强酸量和较少的弱酸量,并具有更多的B酸中心。以中石化青岛炼化公司生产的高密度、低十六烷值的FCC柴油为原料,对商品加氢精制催化剂和加氢精制/选择加氢裂化组合催化剂进行FCC柴油中多环芳烃选择加氢工艺条件的考察,结果表明,加氢精制催化剂适宜的反应条件为370℃、1.25 h~(-1)、8.0 Mpa,加氢精制/选择加氢裂化催化剂适宜的反应条件为350℃、1.25 h~(-1)、8.0 MPa,组合催化剂的多环芳烃选择加氢效果较好。 相似文献
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