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前言在烧结厂的生产过程中,产生和散发出大量含有有害废气和粉尘的烟气。其中,尤以粉尘的危害最大。一般来说,粉尘产生量约为烧结矿产量的3%左右。一个年产40万 相似文献
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《金属材料与冶金工程》1974,(3)
近年国外烧结厂发展的特点一、日、欧烧结的稳步发展铁矿石烧结技术自1906,年采用以来,前四十余年,发展一直很缓慢;1937年烧结矿产量仅占高炉含铁原料的1%,1957年也仅仅占29%。其后由于炼铁、选矿技术的发展以及烧结矿的良好冶金性能,特别是五十年代期间自熔性烧结矿的出现,大幅度的提高了高炉产量,并 相似文献
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长钢烧结厂对1号8m^2竖炉电除尘器电控系统进行了改造,通过采用先进的供电装置和PLC控制,使除尘效率达到99.6%,粉尘排放浓放降至460mg/m^3,实现了环保达标。 相似文献
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南钢一烧结厂是39m~2带式烧结机,原来的一次混合料机尾除尘方式采用的是电除尘,在机尾的的吸气罩上方,用一根φ1000的风管,接至60m~2电除尘器进气端。此电除尘器主要承担烧结机头、机尾等扬尘点的收尘任务。由于除尘器负担过重,混料机尾抽风量不够,使得大量粉尘弥漫车间,岗位尘达70~80mg/m~3,超标近10倍,操作工深受其害。含有水蒸汽和石灰粉、硫、磷等矿物质的粉尘被吸入电除尘器内,对除尘器的极板造成结块、短路、腐蚀,严重影响除尘器的使用寿命和除尘效果。 相似文献
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总投资 1 2 3亿元的武钢烧结厂一烧大修改造工程投产 ,它标志着武钢告别了落后的烧结工艺。武钢烧结厂一烧车间于 1 959年 8月建成投产 ,生产工艺落后 ,自动控制水平低 ,成本高 ,满足不了武钢炼铁厂 1号高炉扩容改造后的生产要求。改造后的武钢烧结厂一烧车间全部实行计算机控制 ,工艺流程达到 90年代末先进水平 ;同时 ,由于它将老式点火炉改造为双斜式烧结新型节能式点火炉 ,采用了国际先进的小球烧结新工艺 ,可使烧结矿每吨生产成本降低 44元 ,烧结矿实物质量提高 7%。这个技改工程用于环保的投资达 1 50 0万元 ,占总投资 1 1 % ,使粉尘… 相似文献
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为了获得粒度组成符合高炉高效率操作要求的烧结矿,烧结饼要经过整粒。在国外较好的烧结厂,烧结矿粒度为5~40mm,而且0~5mm粉末率很低(不超过5%)。烧结矿整粒系统一般都包括两段破碎和五段 相似文献
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烧结厂配料过程实现自动化,可以减轻劳动强度,提高烧结矿的产量和质量。目前,一些现代化的烧结厂,不仅实现按各种物料的重量自动进行配料,而且还能根据各种物料的化学成分及烧结矿质量的快速分析来改变各种物料的配比。国内不少单位对烧结混合料按重量自动配料进行了大量的试验研究工作,并已取得了一些可喜的成果。 相似文献
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解决黑色冶金工业中提高烟气净化效率的问题,首先就要联系到烧结矿生产。因为烧结厂是黑色冶金部门大气污染的主要根源之一。烧结烟气含有大量粉尘以及硫、碳、氮的氧化物这类有害物质。 相似文献
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安钢烧结厂通过对360m2烧结机布料系统的一系列改进,使烧结布料更为均匀、平整、偏析合理,不仅提高了烧结矿产质量,而且还降低了能源消耗,经生产实践,取得了良好的效果. 相似文献
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武钢烧结厂曾于1975年和1980年先后两次在混合料中添加了3~5%的钢渣进行烧结的实验室试验,其结论是:能提高烧结矿的成品率和烧结利用系数,减少烧结矿中的粉末,使烧结的各项技术经济指标得到改善。最近又在一烧车间进行了一周的工业性试验,取得了同样的效果。 1 钢渣的性质 相似文献
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卡拉干达钢铁公司第二烧结厂,自1978年开始逐步实现了一整套旨在完善烧结料加石灰、改进烧结矿饼和返回料(铺底料与反矿)的处理,采取了改善烧结料组成及完善烧结带气体动力学特性的组织措施和技术措施,至使料层厚度从250毫米提高到400~450毫米,烧结矿的产量并未降低。从前认为,在烧结料层厚度250~300毫米的条件下,当烧结矿中氧化亚铁含量为15~17%时,生产能力很高,烧结矿的强度性能好。据此,制定了烧结矿的技术条件。在技术条件中规定氧化亚铁含量应大于15%。这是生产优质烧结矿的一个指标。在改为厚料层烧结时,为了满足技术条件的要求,并生产出含17~18%FeO、2~ 相似文献