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矿用挖掘机斗杆与铲斗连接,工作环境恶劣,承受很大的冲击和弯曲载荷,容易损坏,检修频繁,给使用和维修增加很大工作量。现将几个矿务局大修厂的斗杆检修与装配的工艺新方法予以介绍。 相似文献
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矿用4m3挖掘机起重臂根部与回转平台用销轴连接.工作载荷大条件恶劣易磨损、裂纹而检修频繁难度较大。近年来一些挖掘机制造厂、大修厂不断采用新的检修、装配方法效果良好。1起垂臂根部两轴孔的检修(参见图1)按图1所示,依照在检测平台上划的十字中心线划一105mm孔的加园线,堆焊轴孔。堆焊时使用结422钛钙焊条(不同规格的焊条焊接电流参见表1)。将426D基准面在螳床胎具上找正、划线,加工4105mm的轴孔。加工要求两轴孔误差不得大于0.5mm,一!05mm孔的轴线与4260mm孔的轴线不平行度上下<Zmm.前后<Zmm(在1065mm长度内)。2起重… 相似文献
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一、偏心轴套的修理偏心轴套内的锥形铜套与锥形轴具有不同锥度,上、下有不同的间隙。在实际应用中,要求上口有2~2.5毫米,下口有9毫米的间隙,并且从上往下接触2/3长度。但在加工锥形套或检修装配时,不 相似文献
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矿山生产用的挖掘机部件磨损很快,日常维护和检修工作是延长挖掘机使用寿命的重要环节之一。挖掘机铲杆由于频繁的受到冲击、振动和各方向的负荷,经常产生铲杆侧向弯曲和垂直弯曲以及扭曲等变形。如不及时处理,变形逐渐增大,最后迫使停产检修。这种变形的修复可以在日常维修和检修工作中进行,这样才能保证挖掘机正常工作。过去在挖掘机 相似文献
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主要分析4 m3挖掘机提升机构产生振动的原因:(1)司机操作不熟练;(2)转台存在着的焊接应力;(3)提升机构的结构不合理;(4)加工和装配误差大,齿轮啮合不好;(5)提升机构齿轮的毛坯在铸造时偏箱,齿轮偏重,又未认真找平衡,使齿轮旋转中产生惯性冲击;(6)机构检修不及时或问题处理不当等,对此提出了改进建议。 相似文献
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<正> 机械式挖掘机上使用了不同规格的钢丝绳。对钢丝绳进行合理维护,不但可以延长钢丝绳的寿命,而且能保证钢丝绳的正常工作和提高挖掘机的有效工作时间,并有利于安全生产。一、防止钢丝绳扭结的措施挖掘机制造厂、大修厂和用户在装配和更换钢丝绳时,要注意防止钢丝绳扭结,因为钢丝绳扭结会影响它的使用和寿命,所以在从绳筒上取下钢丝绳前,必须将绳筒装在 相似文献
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氮冷套在机械制造行业中已得到普遍应用。我矿为解决挖掘机修理中铜套、钢套等过盈配合的零件装配质量问题,将这一工艺用在挖掘机修理中,收到了较好效果。找矿使用的挖掘机有WK-4、WK-4B、WD-4()(及195I3;等型号.在修理过程中有许多属于过盈装配的铜套、钢套,如起重臂推压铜套、中心轴铜套、支承轮铜套以及连接器钢套、铲杆钢套、提梁钢套等。习惯性的装配方法是采用压力装配,这种方法保证不了装配精度,效率低,工人劳动强度大,易使铜套报废。对于直径较大的铜套,往往由于机座大或形状特殊而不能采用压力装配,使得铜套… 相似文献
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我矿4m3挖掘机是矿山生产的主要设备,2002年4月份,402挖掘机由于中心铜套上压板螺丝断,造成中心铜套上窜(窜至上平台,如图1)。由于生产任务十分紧张,如何高质量、快速度检修是摆在我们面前的迫切任务。是按照传统检修工艺,还是研究新的检修工艺?切实可行的检修工艺,不仅可以减少人力、物力和财力的浪费,而且还能减少设备停机时间,为生产组织创造先决条件。现介绍我们在现场仅用12h就处理了中心铜套串位故障2003.11的一种检修工艺。1故障分析通过认真检查,我们发现中心铜套窜位至上平台(上移90mm),但中心铜套并没有随中央枢轴转动,说明中心铜… 相似文献
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我矿在70年代从日本引进了2台P&H1600型挖掘机。此设备通过20年来的运行情况看,故障率低,机械寿命长。在前十几年,我们在维修管理上,还是沿用苏联的计划检修 相似文献
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文章阐述了矿井提升机滑动轴承监测与检修装配的必要途径和方法,重点分析了滑动轴承刮研的工艺过程,以及在刮研过程中应注意的事项,总结出检修与装配滑动轴承的工艺方法。对工业现场滑动轴承的检修装配具有一定的指导作用。 相似文献
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