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我公司拜耳法原矿浆生产采用格子磨加螺旋分级一段闭路磨矿回路,磨矿规格为φ3.6×4.5m,与之配套的是φ2.4m沉没式双螺旋分级机。由于分级机返砂能力过小,分级机能力与磨机能力严重失衡,造成产能低、指标差,分级机断轴频繁,磨机内衬损坏严重。 1994年,我公司在1#格子磨成功地开发出格子磨一旋流器一段闭路磨矿新工艺。该工艺采用水力旋流器替代螺旋分级机作为格子磨排矿的分级分离设备,旋流器底流返回格子磨,溢流作 相似文献
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格 子磨系统作为矿浆制备的关键设备 ,在生产中占有十分重要的地位 ,而格子磨常因磨体螺栓松动、断裂造成设备停车检修的比率达80 %以上 ,可见 ,研究探讨格子磨螺栓的失效形式与原因并加以改进在生产实践中具有十分重要的意义。1给料器联接螺栓失效形式与不良后果原给料器法兰螺栓的联接方式见图1。1.1给料器螺栓失效的形式螺栓松动引起给料器与中空轴法兰面间脱离接触。1.2给料器螺栓失效产生的不良后果(1)螺栓松动 ,两法兰面错动 ,螺栓受剪切力 ,螺栓孔长期受剪力作用成椭圆形 ,使给料器的环向定位失准。(2)螺栓头、螺母及法兰面在滑动磨… 相似文献
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本文叙述了凤凰山铜矿选矿厂磨矿回路微机控制的研究结果。该回路为两段磨矿,第一段为开路棒磨,第二段砾磨与水力旋流器闭路。对一段棒磨进行了定值给矿、调值给矿和进料给水控制的研究;对二段砾磨进行了矿浆池给水量、液面控制及砾磨机功率控制研究。研究结果,当定值给矿时,给矿量平稳,但当入磨物料因粒度降低或硬度变小而较易磨时,系统不能多处理矿石,磨矿产品粒度组成波动较大,不符合分选工艺的基本要求。调值给矿控制,产品粒度组成稳定,符合分选要求,且当入磨物料易磨时,能自动增加处理矿量。 相似文献
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刘志伟 《有色金属(选矿部分)》2018,(4):66-69
磨矿效率是衡量磨机生产综合性能的重要的参数指标,本文综合论述了入磨矿石粒度、磨矿介质、矿浆流变特性、磨矿浓度、返砂比、磨机衬板、助磨剂等因素对球磨机磨矿效率的影响,并要求磨矿生产过程应具有较高的自动化水平。 相似文献
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山东黄金归来庄矿业有限公司原有两座生产能力为500t/d的选矿厂,均采用两碎两磨碎磨工艺。破碎系统采用两段开路破碎工艺,粗碎采用1台PE400×600型颚式破碎机,细碎采用2GP1212PT型对辊破碎机,最终给料粒度控制在15mm以下。磨矿采用两段闭路磨矿流程,一段采用1台MQG2130格子型球磨机,磨矿细度-0.074mm占60%~65%;二 相似文献
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龙桥矿业为了在格子型球磨机与螺旋分级机组成的一段磨矿分级系统增加磨前预选工艺,针对格子型球磨机螺旋给料器故障率较高、螺旋分级机分级效率差、系统处理能力较低,会导致改造后磨前预选系统不能达到设计处理能力的问题,进行了一段磨矿分级系统改造研究。通过拆除球磨机传统螺旋给料器,利用弯管给料、喂料,降低了设备故障率;利用旋流器代替双螺旋分级机,提高了分级效率,使生产流程顺畅并达到了设计处理能力。改造后年可节约采购、消耗备件费用20万元以上,年可节约动力成本10万元以上,经济效益显著。 相似文献
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铜录山难选氧化铜矿石磨矿—浮选合理工艺流程的选择 总被引:1,自引:0,他引:1
周维志 《广东有色金属学报》1997,7(2):79-84
剖析不同流程方案的试验结果,结合铜录山矿的生产实际,提出3个可供比较的磨矿-浮选流程,综观其优缺点,推荐原矿自磨,排矿给入螺旋分级,溢流脱泥;返砂进入球磨与旋流器构成闭路;旋流器的溢流与脱泥沉砂合并,采用新的药剂制度(配用具有捕收力的起泡剂W-2号)进行浮选,获取优质铜(金、银)精矿,该工艺适应性强,选矿成本低,经济效益高。 相似文献