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在高塔熔体造粒法复混肥生产工艺装置中增设烘干工序,其目的是肥料通过烘干机时,在热风的作用下,使肥料中的水分得以蒸发,从而提高肥料的颗粒强度。实践证明,肥料在烘干前含水质量分数为5%~6%,烘干后含水质量分数<1%。增设烘干工序后,使高塔熔体造粒法复混肥生产工艺生产低氮高磷配方复混肥成为可能。 相似文献
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黄滨 《硫磷设计与粉体工程》2009,(3)
生产控失型复混肥料是今后肥料产品结构调整的方向之一,着重介绍了用高塔装置改产控失型复混肥料的工艺技术路线,控失型复混肥料的形成机理、技术创新点、产品质量标准等,并指出下一步需做的工作. 相似文献
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阐述了利用转鼓造粒复混肥装置进行技术升级改造,提升工艺技术水平,延伸产业链,调整产品结构,提升产品竞争力,实现产品、技术的升级换代及低能耗、低污染的清洁生产。着重介绍将转鼓造粒复混肥装置进行技术集成优化,实现一套装置既能生产普通复混肥,也能生产氨化S—NPK、氨酸Cl—NPK及内质/控失型缓释肥料,包括KCl低温转化工序、中和造粒工序、除尘洗涤工序的生产工艺,主要操作指标,主要设备选型,改造投资,存在问题及建议。 相似文献
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从企业建高塔造粒的初衷,高塔造粒生产和销售现状,讨论应如何正确对待高塔造粒生产复混肥工艺.认为.高塔造粒工艺难度大,决定工艺稳定性的因素很多;要将高塔造粒生产高氮复合肥在建设、生产、销售过程中存在的问题顺利解决,还有相当长的一段路要走;新建高塔造粒生产高氮复混肥应慎重. 相似文献
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复混肥生产装置改产脲甲醛缓释复合肥料的技术 总被引:1,自引:0,他引:1
利用转鼓蒸汽造粒或圆盘造粒复混肥生产装置改造并开发生产脲甲醛缓释复合肥。介绍脲甲醛的生产原理、反应条件控制和脲甲醛缓释复合肥的生产过程。尿素熔融喷浆工艺的转鼓蒸汽造粒复混肥装置改产脲甲醛缓释复合肥具有投资少、工期短、生产成本低于包膜控释肥等优点。该肥料中包含了速效、中效、长效的氮素养分.其氮素利用率可达50%,减少30... 相似文献
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介绍了硝酸铵联产高塔造粒硝硫基复合肥装置的建设、试生产及技术改进等情况.该装置采用加压管式反应器中和法生产硝酸铵溶液,并选用上海化工研究院提供的工艺技术生产高塔硝硫基复合肥.2012年12月18日至23日,累计生产高塔硝硫基复合肥(15-15-15)成品4 350 t,产品的单元素含量、总养分及粒度等质量指标均满足GB 15063-2009标准的要求. 相似文献
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在高塔熔体复合肥造粒工艺中,造成颗粒出现空壳现象的原因主要包括熔融物料含水量、化学反应、制浆工艺及造粒喷头等。根据出现空壳的原因,给出了解决问题的措施。 相似文献
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针对高塔复合肥熔体造粒工艺中所用的差动造粒装置经常出现的堵塞问题,研发了1套动态过滤装置。该装置经完善后,使造粒喷头的连续工作时间得以大幅延长,成品合格率得到保障。 相似文献
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150 kt/a高塔复混肥生产装置在生产运行中存在高温季节生产难度大、产品结块严重、生产能力不足、返料不能完全回收而导致成品率低、生产成本偏高、产品颗粒外观大小不均、扁大颗粒较多等问题。针对以上问题,对该装置进行优化改造。技改后,日生产能力由450 t左右提高至600 t左右,吨肥蒸汽消耗由0.225 t降至0.205 t,成品率由97.0%提高至99.3%,吨肥综合成本比技改前降低了30~50元,产品外观显著改善。 相似文献
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硫酸脲氨化法生产尿基复合肥工艺技术及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
对硫酸脲氨化法生产尿基复合肥工艺的原理和影响造粒的主要因素进行了分析.总结了生产过程中出现的主要问题,并提出解决办法和应对措施,这为蒸汽团粒法、尿液喷浆法、氨酸法造粒装置技术升级和改造提供了可借鉴的思路. 相似文献
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颗粒复混肥生产过程配方设计及优化 总被引:3,自引:0,他引:3
在一般颗粒复混肥配料计算的基础上,以生产成本及总养份含量为目标,结合土壤肥力和作物特性建立了线性规划模型,对颗粒复混肥生产的配料过程进行了程度设计和优化,设计了通用的计算机程序,并通过已有生产工艺过程加以验证。 相似文献
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介绍了低塔强制风冷造粒法生产尿基复合(混)肥的造粒原理和工艺流程,详细叙述了其主要核心技术、建厂面积和主要设备,估算了其技术指标和生产成本,并通过与传统滚筒法复合(混)肥生产工艺和高塔造粒技术进行比较,分析了低塔强制风冷造粒工艺的优点,认为该技术非常适合新建复合(混)肥生产装置,同时也适合小颗粒尿素装置直接改产大颗粒尿素或NK肥、NPK复合(混)肥的技术改造,应用前景广阔。 相似文献