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相似文献
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1.
T91钢高温变形特性研究   总被引:10,自引:1,他引:9  
利用Gleeble-1500热模拟试验机,研究了9Cr-1Mo-V-Nb-N铁素体耐热钢在850℃~1250℃,接近实际生产变形速率时的高温塑性,做出塑性图和再结晶图。并通过分析真应力—真应变曲线,用Marquardt法回归出试验T91钢的变形抗力数学模型  相似文献   

2.
研究了马氏体型热强钢9Cr.1Mo-V-Nb-N在566℃时静力强塑性和动力强韧性的变化特征。与室温性能相比,静力和动力强度降低,弹性模量降低,均匀塑性变形能力减弱,局集塑性变形能力增大。动力冲击时,由于强度的降低,裂纹形成功减小,局集塑性变形使挠度增大,裂纹扩展功基本保持不变。  相似文献   

3.
本文介绍了9Cr-1Mo钢的焊接工艺特点,在同材焊接条件下,对9Cr-1Mo钢炉管焊接工艺作了进一步研究和探讨,并在南京烷基苯厂七万二工程F301炉改造中应用,达到了国外工艺水平。  相似文献   

4.
W9Mo3Cr4V钢高温形变与再结晶组织   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了W9Mo3Cr4V钢高温形变再结晶的各种组织特征。因残留碳化物和动态析出的影响,W9Mo3Cr4V钢高温形变再结晶组织特征与低碳低合金钢对应组织有本质不同。  相似文献   

5.
在Gleeble-3500热模拟试验机上对2.25Cr1Mo0.25V钢进行等温压缩试验,得到变形温度在900~1200℃、应变速率在0.001~10 s-1、变形量为60%时的高温流动应力-应变曲线。结合金相实验,研究2.25Cr1Mo0.25V钢在不同变形条件下微观组织的演变规律,建立2.25Cr1Mo0.25V钢在高温塑性变形过程中的动态再结晶数学模型。将模型与有限元结合,对热压缩过程的组织演化进行数值模拟,模拟结果与试验结果的相对误差小于11%,验证了模型的正确性。  相似文献   

6.
在Gleeble 1500热模拟机上对23Co13Ni1 1Cr3Mo超高强钢进行了大变形等温压缩实验,研究了变形温度、应变速率对奥氏体晶粒尺寸的影响.结果表明:奥氏体晶粒尺寸对数与变形温度倒数、应变速率对数和Z参数对数呈线性关系,降低温度、提高应变速率、增大Z参数,有利于细化晶粒,改善晶粒组织均匀性.根据实验结果得出了23Co13 Ni1 1Cr3Mo钢锻造温度和应变速率范围,建立了奥氏体晶粒尺寸模型,模型预测值与实验值吻合较好.  相似文献   

7.
何胜育 《焊接》1991,(5):23-26
介绍了难焊位置的9Cr-1Mo铜炉管现场焊接,提出了能获得满意焊接质量的焊接参数与焊接操作方法、工艺措施。  相似文献   

8.
2.25Cr-1Mo-0.25V钢的晶粒长大规律   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用金相和透射电镜(TEM)等手段研究了2.25Cr-1Mo-O.25V钢在940-1200%分别保温2h和6h情况下的奥氏体晶粒长大规律。结果显示这种钢的晶粒粗化温度为980%,第二相质点的尺寸和体积分数的比值决定了奥氏体晶粒的粗化程度。  相似文献   

9.
10Cr9Mo1VNb钢管多用于高温环境,采用TLP焊接10Cr9Mo1VNb钢,分别在650℃、680℃保温500h,分析了不同保温温度下10Cr9Mo1VNb钢管TLP焊接头的显微组织和力学性能.试验结果表明:当保温温度为650℃时,TLP焊接接头的力学性能略下降,晶粒增大,晶间出现了少量碳化物聚集.得出M23C6碳化物是10Cr9Mo1VNb钢管TLP焊接头保持高温力学性能稳定性的重要因素;但当保温温度达到680℃,碳化物的积聚程度增加,Cr、Mo在a-Fe中的扩散能力有所增加,微量Cr、Mo迁移到碳化物中,导致固溶强化减弱,接头高温力学性能稳定性下降.  相似文献   

10.
喻红梅 《焊接》1994,(8):18-20
通过对9Cr-1Mo炉管焊接工艺评定及实践证明,采用小线能量焊接,焊前预热300℃,焊后后热350℃×40min。焊后消应力处理为720℃×40min的焊接工艺是可行的。  相似文献   

11.
对不同截面尺寸Cr8Mo2SiV和Cr12Mo1V1冷作模具钢的组织,共晶碳化物尺寸及不均匀度,冲击性能进行了研究。结果表明,Cr8Mo2SiV钢和Cr12Mo1V1钢退火组织均为球状珠光体上分布着碳化物;随热轧截面尺寸的增大,碳化物尺寸变大,分布均匀性变差。适当减小试验钢的截面尺寸,能够显著减小共晶碳化物的尺寸并改善其分布不均度,提高材料的冲击性能。  相似文献   

12.
1Cr5Mo钢管快速退火工艺试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
张友生 《钢管》1997,26(4):27-28
试验优选出两种能满足1Cr5Mo石油裂化管性能要求的快速退火工艺。简介了该试验的方法及结果。  相似文献   

13.
大冶特钢公司应用电极涂层的工艺方法,使碳或硅、锰成分偏低的电极材料在电渣重熔过程中减少这些元素的烧损,甚至提高含量,从而生产出成分完全合格的电渣重熔钢,应用于1Cr12Ni2W1MO1V耐热钢生产取得了良好的结果。  相似文献   

14.
戴文武 《模具制造》2009,9(1):67-69
叙述了Cr12Mo1V1钢的入库检验方法,并详细介绍了Cr12Mo1V1钢的真空热处工艺。  相似文献   

15.
通对30Cr1Mo1V转子进行金相及断口分析,阐述转子主要失效原因。结果表明,转子失效主要是成分偏析造成的。  相似文献   

16.
为满足精密零件的使用要求,研究了渗氮钢32Cr3Mo1V的调质工艺对其力学性能的影响。结果表明,32Cr3Mo1V钢最佳调质工艺为940 ℃×2 h淬火油冷,660 ℃×3 h回火。经该工艺调质处理后,材料组织为回火索氏体,其组织细小均匀,具有良好的综合力学性能,与原调质工艺比较,屈强比提高了约5.5%,满足精密零件的强韧性要求。  相似文献   

17.
30Cr1Mo1V高中压转子缺陷分析和改进措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
对30Cr1Mo1V高中压转子出现的探伤缺陷进行解剖分析,确定了高中压转子的缺陷性质和缺陷产生的原因。通过采取工艺改进措施,解决了高中压转子的质量问题,收到良好效果。  相似文献   

18.
肖峰  丁建生  宋永辉  唐华 《铸造技术》2012,33(8):971-974
对超超临界汽轮机高压内缸裂纹采用ENiCrFe-1焊条的补焊修复过程,以及缸体材料(ZG14Cr1Mo1VTiB)和熔敷金属成分、组织、性能进行了研究。采用在补焊裂纹尖端加工圆弧,改进补焊工艺,焊后整体热处理等措施,解决了缸体材料特殊、刚性大、补焊难度大的裂纹焊接修复技术难题。  相似文献   

19.
通过对30Cr1Mo1V钢在精炼及浇注过程中的取样分析,全面了解整个生产过程中各工序钢水成分和夹杂物的变化,为改善工艺及操作方式提供参考。  相似文献   

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