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250.選除(?)eliminated cocoon/选除茧,中下茧,次下茧。是确认不宜或难以作为制丝原料而选出的茧。有穿头茧,污染茧,薄头茧,薄皮茧,柴印茧,绵茧,霉茧,双宫茧等。251.選除(?)步合percentage of eliminated cocoon/选除茧率,中下茧率,次下茧率。在制丝厂缫制目的等级生丝时,确认不宜或难以作为制丝原料而选出茧的比例。在茧检定时,选茧台放置于自然光线的反射光最明亮之处,从选茧台上选除全部双宫茧和穿孔茧;对内印、黄斑、薄头、薄皮、柴印、畸形、绵茧及霉茧等,可对照茧检定选除茧标准而选除。以选除茧量除以供茧检定用茧量的百分率(选除茧率)表示其成绩。 相似文献
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对油茧成因及防止方法进行了试验研究,发现油茧形成因素,主要因幼虫、蛹体壁破损,其伤口在烘茧干燥过程中溢浊所造成。而体壁完整的虫、蛹,甚至嫩蛹在烘干过程中,不会产生油茧;虫、蛹体液,也不能形成油茧。并根据所发现的油茧形成因素,将油茧分成核油茧和沾油茧两类。 相似文献
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四、主要部件的结构1.索理绪部分(1)新茧补给控制装置煮熟茧根据索绪槽消耗茧量的需要而不断地加以补充,这个任务由新茧补给装置来完成。该装置由新茧加茧部、传动部和探量感知部三个部分组成。新茧加茧部主要由茧槽、加茧斗和往复板组成,如图4所示。 相似文献
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煮茧温度对煮茧质量起到关键性作用,煮茧温度的掌控是煮茧工艺的重点和难点,传统煮茧通过手动调节蒸汽量,进行温度控制,无法做到温度的精准控制.减压自动煮茧机温度控制系统采用PLC模拟量控制,通过时序控制与模拟量温度控制相结合的方案,实现了煮茧温度精准控制,确保了煮茧工艺稳定,有效提高了煮茧质量.通过对减压自动煮茧机温度控制系统设计方案、软硬件设计以及系统应用等方面进行介绍,以便于使用者更好的对煮茧温度进行精准调节,提高煮茧质量,进一步提高生丝质量、产量,降低茧耗. 相似文献
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桑蚕干茧的毛茧出丝率指标是目前蚕茧交易计价最重要的价格影响因素,是反映原料茧消耗的唯一指标,是桑蚕干茧质量标志的重要组成部分,直接关系到缫丝生产过程中的生产效率、台时产量和原料消耗。毛茧出丝率高,则原料茧的利用率高,原料茧的价值也高;毛茧出丝 相似文献
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国家制定的烘茧方针是 :“防止鲜茧、半干茧发生蒸热、发霉变质 ;全干茧适干均匀 ,防止偏老偏嫩 ;烘茧方法上防止高温急干和低温长时间闷烘 ,为提高原料茧解舒而努力”。烘茧方针明确要求茧站在烘茧中必须做到鲜茧半干茧不蒸热、霉变 ,全干茧适干均匀 ,烘茧供温排湿合理。其目的是保全茧质 ,补正茧质 ,提高解舒。解舒是指蚕茧在缫丝中茧丝离解难易的程度 ,它是蚕茧质量好坏的一个重要指标。解舒好 ,缫丝时落绪、添绪次数少 ,可以提高缫丝效率 ,增加单位时间的丝产量 ,以及减小纤度偏差 ,提高生丝品位 ,还能降低缫折。实验证明 ,影响蚕茧解舒… 相似文献
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为解决缫丝企业煮熟茧在输送过程中存在的劳动强度大、输送效率低、待缫时间长等问题,设计了一种无人化自动输送装置。该装置利用固定轨道为输送路径,智能输送小车作为载体,采用输送小车的茧斗机构实现煮熟茧装载、输送和倒茧工作。通过减速电机和传动机构驱动茧斗的翻转,实现倒茧动作和倒茧后茧斗的复位动作,传动机构由齿轮和凸轮间歇机构组成。文章详细分析了装置的工作原理、凸轮设计计算过程、机构的传动路线和基于工程力学进行的主要结构安全性分析,并通过计算机辅助分析验证了机构的可行性。该装置改变了缫丝企业煮熟茧的输送方式,可实现送茧小车自动为缫丝机加茧功能。 相似文献
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1974年以来,对桑蚕鲜茧的收购实行以干壳量分等定级计价,以上茧率和色泽、匀净度补正的结价办法决定了卖毛脚茧、嫩茧、潮茧所得的总值低于化蛹成熟、茧层含水正常情况下的总值。然而,目前交售毛脚茧、嫩茧、潮茧的倾向依然存在,致使鲜茧质量不高,蚕农收益不足,出丝率较低,茧、丝、绸各个环节的经济效益均受到影 相似文献
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三、评茧工(应知技术标准共五条) 1.应知煮茧机的型号、规格; 2.每包茧量与桶数:每包上车茧量,春茧40斤,夏秋茧34斤。每包桶数=每包茧量×500(克)/每桶茧量(克) 例如,春茧一包40斤,每桶茧量为80克,应评桶数:40×500/80=250(桶) 3.煮茧机笼数、空笼和桶数记录:煮茧机笼数乘2,即煮茧机回转一周煮出的桶 相似文献
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应用丝胶蛋白化学理论,分析探讨劣质茧解舒不良原因及其变性机理,认为茧、丝结构的多种不均一性和差异,都能造成蚕茧的解舒不良。解决办法除主要提供优质高产的蚕种,以及改进茧?温湿度和收烘茧处理外,通过实验证明,采用触蒸处理及相应的煮茧工艺,可使劣质茧解舒明显提高。 相似文献