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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
糠醛酸度直接影响糠醛精制装置的设备腐蚀、结焦、生产周期及油品质量. 克拉玛依炼油厂通过对糠醛精制装置改造及对影响糠醛酸度等因素的探索,使糠醛酸度由30mg KOH/100mL降至7mgKOH/100mL以下,装置的设备腐蚀、结焦等问题得到了控制,生产周期由半年延长到二年.  相似文献   

2.
南阳石蜡精细化工厂糠醛装置建于 1996年 ,在 2 0 0 1年 2月至 2 0 0 2年 1月的 10个月内 ,废液加热炉 5次穿孔。现场分析认为 :由于糠醛氧化进而导致炉管结焦而引起的缝隙腐蚀和由于汽 -液相变引起的涡流腐蚀是造成炉管弯头腐蚀穿孔的主要原因。经在废油汽提增强水冷器和糠醛水冷器的出口注入KQ - 1缓蚀阻焦剂后 ,使排出液的pH值由 4 .5提高到了 6 .2~ 8.0 ,Fe2 + 由 38.8mg/L降低到 3.4~ 7.0mg/L ,使炉管弯头腐蚀得到抑制。  相似文献   

3.
KQ—1缓蚀剂在二套糠醛装置中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
炼油厂糠醛装置受糠醛酸腐蚀严重,对装置安全生产和经济效益带来了较大的影响.为此对糠醛酸的腐蚀行为和腐蚀形态进行了研究,并评选出了KQ-1缓蚀剂.  相似文献   

4.
糠醛精制装置的腐蚀与缓蚀剂的研制   总被引:2,自引:0,他引:2  
兰州石化公司糠醛精制装置于 2 0 0 1年投产 ,在第 1生产周期 (8月 10日~ 14日 )内 ,抽出油系统的多台换热器发生泄漏被迫停工检修 ;在第 2生产周期 (2 0 0 1年 9月 2 5日~ 2 0 0 2年 4月 10日 )内 ,又有多台换热器及溶剂 (系统的水封管道 )发生泄漏。腐蚀调查发现 ,糠醛酸是造成腐蚀的主要原因 ,为此研制了一种含氮的有机专用缓蚀剂—SB - 2 0 16。工业试验表明在正常投加量为 0 .75‰的情况下 ,脱水塔底排水的pH值由 4 .70上升到 7.80 ,Fe2 + 含量平均由 19.2 7mg/L下降到 2 .75mg/L ,缓蚀效果明显  相似文献   

5.
张利涛 《润滑油》2005,20(6):63-64
润滑油糠醛精制装置均面临糠醛酸的腐蚀和糠醛结焦的严重问题,糠醛氧化后不仅造成装置的设备腐蚀,缩短开工周期,而且由于糠醛本身的氧化变质及缩合生焦,加大了装置的溶剂消耗,使生产成本升高。  相似文献   

6.
重质糠醛精制装置设备腐蚀严重与糠醛氧化变质有关,通过分析装置设备腐蚀机理和糠醛氧化、变质的原因,提出了用N_2汽提回收和原料脱水等改进措施。  相似文献   

7.
阐述了润滑油精制装置中的糠醛腐蚀机理及影响因素。采用注入缓蚀剂、氮气密封等措施,可破坏糠醛、糠酸和水的共沸,阻止糠酸从糠醛回收塔返回装置系统,使全装置酸值下降,有效减缓糠酸对设备的腐蚀。  相似文献   

8.
介绍了糠醛精制装置中溶剂糠醛腐蚀设备的情况,对造成设备严重腐蚀的原因及机理进行分析,提出需要从合理选材、添加新型缓蚀剂等方面采取综合预防措施.实践证明,装置腐蚀得到了有效控制,使装置大修周期延长.  相似文献   

9.
济南分公司糠醛精制装置于 1992年 5月建成投产 ,主要以临商原油的减压馏分脱蜡油为原料 ,设备腐蚀严重。在 1994~ 1996的两年内 ,设备 4次腐蚀穿孔 ,6次短期停工。装置腐蚀主要是由糠醛氧化生成糠酸引起的腐蚀、糠醛结焦引起的缝隙腐蚀和糠醛相变引起的空泡腐蚀。在溶剂回收系统采取充氮保护措施 ,减少糠醛酸的生成 ,使用KQ - 1缓蚀阻焦剂控制结焦 ,尽可能减少弯头和变径管防止空泡形成和抽提塔填料改用 18- 8不锈钢耐蚀材质等措施 ,可使装置实现三年一修  相似文献   

10.
黄灏  郑军 《润滑油》2013,(6):59-64
糠醛溶剂抗氧化性试验表明:在有氧气参与的条件下,糠醛氧化速率显著上升;糠醛溶剂抗氧化性能的好坏会影响糠醛精制装置的腐蚀。采用减少带入系统的氧气、控制脱气塔操作和加热炉出口温度、把好新鲜糠醛质量和数量关、升级材质等物理防腐措施以及加注脱酸剂或缓蚀剂等化学防腐措施,能有效降低糠醛精制装置的腐蚀程度。糠醛精制装置开工周期达到5年以上,改变了过去2年一修的格局,真正达到装置长周期安全运转的目的。  相似文献   

11.
糠醛精制润滑油装置的腐蚀及防腐研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在糠醛润滑油精制装置中,糠酸是主要腐蚀源。糠酸的产生是大气中的氧进入系统后使糠醛氧化所致。而环烷酸的存在可加速糠醛的经。文中除分析装置腐蚀的原因,指出氧进入系统的途径,水的存在和焦的产生对糠醛腐蚀的影响外,还提出了若干防腐措施。  相似文献   

12.
加工新疆塔河稠油装置的腐蚀与防护   总被引:2,自引:0,他引:2  
西安石油化工总厂沥青装置以新疆塔河稠油为原料油,其密度(20℃)为955.6kg/m3,硫含量2.8%-2.9%,盐含量113-214mg/L。由于原设计没有电脱盐设备而仅采用了"三注"工艺防腐蚀技术,致使常减压塔顶及其冷却冷凝系统发生了H2S-HCl-H2O型严重腐蚀,而高温部位则存在着硫化物和环烷酸的腐蚀。经增设交直流电脱盐装置后,使脱后盐含量降至10mg/L左右,装置腐蚀问题得到了缓解,但冷凝系统及加热炉进出口等腐蚀严重部位的腐蚀速率仍达3mm/a。针对上述情况,提出了进一步的改进措施。  相似文献   

13.
随着原油的硫含量增高,常减压蒸馏装置塔顶系统的腐蚀问题依然比较突出。文章主要介绍了LPEC型缓蚀剂的特点,以及在塔顶系统工业应用情况。腐蚀检测结果显示:该缓蚀剂可以满足装置炼制高硫原油的防腐蚀要求,加剂量为14.6mg/L左右时,可以使塔顶冷凝水总铁离子控制在2.74mg/L以下。  相似文献   

14.
借助X射线衍射仪,对稠油减黏裂化装置冷却器的腐蚀产物进行了分析。结合腐蚀介质含硫量测定和静态挂片模拟实验,确定了腐蚀原因。结果表明,冷却器内既存在氧化腐蚀,又存在低温硫化腐蚀。采用加入油酸咪唑啉缓蚀剂CY-1,将减黏塔塔顶空气冷却器的管程用Ni-P进行化学镀层,加入高效破乳剂方法,对装置进行防腐保护。经改造后,塔顶Fe3+和Cl-质量浓度分别由改造前的6.97,37.40 mg/L,下降到改造后的2.991,6.51 mg/L。  相似文献   

15.
高军  李长春  刘学傧 《润滑油》2008,23(6):22-27
针对中国石化茂名分公司润滑油一车间糠醛精制装置在历年检修时装置设备的腐蚀类型、腐蚀部位及设备腐蚀原因和机理及结焦的危害,从腐蚀机理和装置的特点出发阐明了装置的腐蚀机理为相变涡流腐蚀及冲刷与糠醛酸引起的腐蚀,找出了原料脱气、原料性质、相变、炉温控制、设备材质等影响设备腐蚀的因素,提出了工艺和设备方面所采用的一系列行之有效的防腐、防焦措施,成效显著。  相似文献   

16.
针对炼油厂丙烷脱沥青装置的腐蚀,对咪唑啉型丙烷脱沥青缓蚀中和剂进行了研究。2002年该剂成功应用于独山子石化公司二套丙烷脱沥青装置的中、低压系统,在注入浓度为30mg/L的情况下,使系统排水中的铁离子降到了2mg/L以下。  相似文献   

17.
KQ-1缓蚀剂在润滑油装置中的防腐及防焦作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对润滑油精制装置中糠醛的腐蚀及生焦机理,在流程的适当位置注入KQ-1缓蚀剂,可以破坏糠酸、糠醛和水的三元共沸,阻止糠酸从糠醛回收塔顶返回装置,使全装置系统的腐蚀和生焦减少,开工周期延长1~2倍。  相似文献   

18.
加工含硫阿曼原油柴油加氢装置的防腐蚀对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
济南炼油厂对柴油加氢装置的高压分离器(D-303)、加氢分馏塔(C-301)、加氢高压空冷器(EC-301/1~4)等重点腐蚀部位进行了腐蚀原因分析和监测,指出腐蚀问题主要是加工阿曼含硫原油后,系统中H_2S含量增高所致。经在高压空冷系统加注Na_2S_4缓蚀剂,在分硫塔顶加注BH-913酰胺类缓蚀剂后,系统内冷凝水中铁离子平均含量分别由原来的52.87mg/L下降到2.85mg/L(下降94.61%)和由42.77mg/L下降到2.75mg/L(下降93.57%),效果明显。  相似文献   

19.
糠醛装置设备和工艺管道存在相变腐蚀、糠酸腐蚀、糠焦腐蚀等多种类型腐蚀,所处环境相当恶劣。通过对典型的抽出液加热炉炉管弯头进行宏观腐蚀形貌分析、微观腐蚀形貌分析和腐蚀沟槽能谱分析,可以判断加热炉炉管腐蚀是典型的糠焦腐蚀。针对糠醛装置抽出液加热炉糠焦腐蚀机理和腐蚀分析,从工艺、加剂和设备等方面提出了具体的防护措施。  相似文献   

20.
介绍了糠醛精制装置中溶剂糠醛腐蚀设备的情况,对造成设备严重腐蚀的原因及机理进行分析,提出需要从合理选材、添加新型缓蚀剂等方面采取综合预防措施。实践证明,腐蚀现象基本得到控制。  相似文献   

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