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相似文献
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1.
某金矿氰化提金过程产生的氰化贫液中总氰化合物质量浓度3 303.5 mg/L,硫氰酸盐质量浓度3 855.0 mg/L,铜质量浓度1 527.2 mg/L,试验确定了采用酸化吹脱-碱液吸收法去除影响选矿指标的铜离子并回收氰化物的可行性,优化了酸化吹脱法的工艺条件。在最佳试验条件下,氰化贫液中总氰化合物去除率达99.06%,铜去除率98.65%,氰化物回收率78.00%,处理后的溶液进行氰化浸出试验,效果较好,即返回液对氰化浸出过程无影响。  相似文献   

2.
用钢棉直接电解贵液提金新工艺,就是氰化浸出贵液不经过富集直接用钢棉电解提金。在贵液浓度比较低的情况下,贵液品位在10~50g/米~3时,用钢棉进行电解提金。通过一系列小型试验,和半工业规模试验,获得了可喜的效果。不仅工艺简单,成本低,投资少,占地面积小。重要的是贫液返回浸出,水循环使用,有效地利用了CN~-,减少污水的处理和污染,具有非常重要的意义。并且能回收有价值金属铜、铅、锌等。  相似文献   

3.
张保国 《黄金》1994,15(10):35-40
采用沉淀法新工艺,可充分地脱除氰化电积贫液中铜,铁,锌等杂质离子,还有效地回收金和部分游离氰根,经处理后的贫液可返回使用,实现闭路循环。本文对沉淀过程及电积贫液净化前后过提金过程影响的机理进行了系统分析。最后指出,该工艺可望用于净化其提金过程产生的氰化贫液。  相似文献   

4.
本文在氰化贫液水质分析的基础上,研究了氰化贫液三种处理方式对生产系统的影响,结果表明氰化贫液直接循环使用于氰化浸出系统对金银浸出对金银浸出不利,必须定期开路部分氰化贫液;采用硫酸亚铁化学络合法处理氰化贫液存在氰化物处理深度不够,需进行二次处理;而氰化贫液采用硫酸亚铁化学络合法消除大部分氰化物的情况下,所得处理后液用于金精矿调浆时,残余氰化物通过高温(焙烧温度达650℃)分解,降低了氰化贫液处理环保风险,还充分利用所含有的大量硫酸钠、碳酸钠等钠盐成分,在原生产工艺加入氢氧化钠作为焙烧预处理剂的基础上,可再提高银浸出率约6%,而对金、铜浸出效果影响很小。  相似文献   

5.
浙江某金矿全泥氰化浸出试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
温胜来  周源 《湿法冶金》2012,31(2):103-105
对浙江某金精矿氰化浸出工艺进行改进,将贵液直接返回磨机边磨边浸,在富氧条件下直接全泥氰化浸出金,含氰污水全部返回流程。实践结果表明:工艺改进后不仅大大缩短了浸出时间,而且金、银总回收率均提高了5%以上,并有较好的环境效益。  相似文献   

6.
含砷、锑、碳难处理金精矿焙烧氰化提金工艺研究   总被引:6,自引:4,他引:6  
镇沅含砷、锑、碳难处理金精矿直接氰化金浸出率小于 10 % ,采用常规焙烧 -焙砂氰化提金工艺金浸出率仅达到 73 2 % ,而采用先行除锑 ,再焙烧脱除硫、碳、砷的提金工艺方案 ,金氰化浸出率达到90 4 % ,同时锑可作为锑精矿外售 ,经济效益明显。  相似文献   

7.
某高砷、高碳、贫硫、微细粒难浸型金精矿直接氰化浸出金的浸出率仅为42%左右。采用"生物预氧化—氰化浸出"工艺,金浸出率达到96.3%,采用"中温中压预氧化—三段氰化浸出"工艺,金浸出率达到99.66%。并对生物氧化、热压氧化、焙烧氧化3种预处理工艺进行了对比分析,结果表明,与热压氧化、焙烧氧化相比较,细菌氧化工艺投资少、成本低,且金、银回收指标较高,经济效益较好。  相似文献   

8.
镇沅金矿难处理混合金矿石提金工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王少东 《云南冶金》2003,32(Z1):78-81
介绍了镇沅金矿难处理混合金矿石提金工艺研究结果.该矿石难处理的主要原因在于金嵌布粒度极微细,除有60%左右的裸露自然金外,其它为硫化矿物包裹金和致密氧化矿物包裹金.采用单一的选矿或氰化浸出工艺均难以获得好的选冶指标.本试验采用浮选-氰化浸出(树脂吸附)-重选的原则提金工艺流程,获得了金总回收率83.12%的结果.  相似文献   

9.
新疆哈图金矿矿石易浮选,难氰化浸出。金精矿直接氰化试验金浸出率仅为50%。采用细菌氧化-氰化提金工艺,金浸出率达到97.12%,试验指标较为理想。  相似文献   

10.
针对含可溶性铜盐难处理金银矿石性质,进行了提金试验研究,并考察了洗涤过程中铜矿物的溶解规律及铜在氰化反应体系中的浸出规律。结果表明:矿样采用预处理—浮选—氰化工艺进行处理,可获得较好试验效果;矿样经过水洗除铜后,采用浮碳药剂及新型复合捕收剂进行浮选,可有效降低尾矿金品位;浮选精矿采用氰化贫液磨矿,并加入NaOH调节pH10,可明显降低NaCN消耗量,由直接氰化的110 mL降低至70 mL,且Au浸出率达94.8%、Ag浸出率91.0%。  相似文献   

11.
对低铜金矿进行氰化浸出,探索铜在金浸出—吸附回收过程中的影响。结果表明:铜矿物的存在增加了环保浸金剂的消耗,降低了金的浸出率,造成金回收率的下降。经过试验研究,在低铜金矿炭浆工艺中,采用定期排放贫液的措施,显著降低了氰化矿浆中铜离子的浓度,从而提高了金的浸出率,降低了环保浸金剂的单耗,取得了显著的经济效益。  相似文献   

12.
杨凤  高玉玺  胡春融  范晓峰  王宁 《黄金》2013,34(4):56-59
阐述了极难处理金精矿的特点以及提金难点。对含砷、高碳型金矿石进行了提金工艺研究,结果表明:采用生物氧化—氰化提金工艺,金回收效果并不理想,金浸出率为80.26%;而采用生物氧化—焙烧—氰化联合工艺提金,能获得较佳的金回收指标,金浸出率可提高到91.94%。  相似文献   

13.
概述马坝冶炼厂湿法炼铜浸出渣是一种含铜物料,采用氰化法回收黄金时遇到了铜氰络合物的严重影响,大大降低了氰化浸出率。该厂采用贫液返回浸出,锌丝置换的工艺流程(图1)。投产前曾进行试验,氰化浸出率为94~98%,投产初期氰化浸出率可达到90%以上,但浸出  相似文献   

14.
许多重要工业部门的污水中氰化物含量都很高,排放前必须净化处理,使之达到一定的排放标准。随着氰化浸出提金工艺的不断普及。金选厂排放贫液的净化问题便显得越来越突出。氰化物在污水中以游离氰离子或重金属络合离子的形式存在,一般是采用强氧化剂将氰化物氧化成氰酸盐的方法净化。  相似文献   

15.
国内西南某碳质难处理金矿石,其金精矿金品位25.16 g/t,硫化物包裹金占比达94.91%,且有机碳高达6.23%。针对矿石性质,进行了加压预氧化—氰化工艺研究。结果表明:原矿、金精矿常规氰化金浸出率分别仅为14.69%、10.73%;金精矿与原矿混合配矿,利用酸性热压氧化—氰化工艺进行处理,S~(2-)氧化率达99%以上,硫化物包裹金得以裸露,当有机碳为4.27%时,金氰化浸出率在95%左右;控制初始硫质量分数为23.2%,可实现系统酸平衡;氧化液返回酸化不影响硫的氧化和金的回收,且可减少生产成本。  相似文献   

16.
简永军  陈玉明  彭晓 《黄金》2016,(10):67-70
针对陕西某含碳高砷微细粒难处理金矿矿石性质,进行了提金工艺探索。试验结果表明:相比化学预处理—氰化浸出、氧化预处理—氰化浸出工艺,次氯酸钠浸金工艺可获得较为理想的回收指标;采用次氯酸钠二段浸出,金总浸出率可达到77.04%。  相似文献   

17.
含砷、锑难处理金精矿提金工艺研究   总被引:3,自引:2,他引:3  
某含砷、锑金精矿直接氰化金浸出率仅42.79%,采用常规焙烧—氰化工艺金浸出率仅48.22%,而采用碱浸—两段焙烧—磨矿—氰化工艺金浸出率达到了86.3%。同时锑脱除率达到了96.6%,也可作为产品外售。  相似文献   

18.
焙烧-氰化工艺中含氰废水处理新方法的研究与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
薛光  于永江 《黄金》2005,26(11):49-51
研究提出了一个焙烧-氰化工艺中含氰废水处理的新方法。试验表明,该工艺方法不但可回收有价金属,有效地利用废水中的氰化物,且能够提高金、银的氰化浸出率,实现了闭路全循环、含氰废水零排放的目的。在国内解决了焙烧-氰化工艺中含氰贫液闭路全循环的难题,其经济效益和社会效益非常显著。  相似文献   

19.
加压氧化-氰化浸出工艺从酸浸渣中提金试验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
薛光  于永江  李志勤 《黄金》2004,25(5):29-30
对加压氧化-氰化浸出工艺从酸浸渣中提金进行了试验研究。研究结果表明,利用高效浸金设备进行氰化浸出4h,金的氰化浸出率可达97.85%;其与常规氰化法相比,浸出时间缩短了32h。浸出率提高了2.05%,NaCN用量减少了4kg/t。该工艺是一个值得推广的金浸取方法。  相似文献   

20.
难浸含砷金精矿两段生物氧化—氰化提金工艺试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
郑艳平  祁玉海  赵禧民 《黄金》2013,34(3):50-53
某难浸含砷金精矿中金矿物嵌布粒度极细,有92.00%呈次显微金(不可见)的形式存在,且金矿物嵌存状态以包裹金为主,占94.58%。对金精矿进行常规氰化浸出,金的浸出率仅为3.41%。通过采用两段生物氧化预处理—氰化提金工艺,金的浸出率提高到95.02%,比常规氰化提高了91.61%。  相似文献   

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