共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
分析了全钢载重子午线轮胎胎里不平、胎侧裂口和胎圈大边的产生原因 ,并提出了相应的解决措施。为避免出现外观质量问题 ,应严格控制半成品部件 (如胎面、胎肩垫胶、三角胶等 )的尺寸 ;定型操作时必须确保一次定型压力为 (0 0 3± 0 0 1)MPa,二次定型压力为 (0 0 6± 0 0 1)MPa;定期检查、测量 ,保证设备正常运转 相似文献
2.
分析全钢载重子午线轮胎胎里露线的产生原因,并提出相应解决措施。从结构设计、制造工艺和使用环境等方面进行原因分析,提出合理设计胎体钢丝帘线假定伸张值、半成品尺寸和质量及带束层贴合鼓周长,严格控制返回胶掺用比例、胎侧反包高度、内衬层挤出温度和速度、过渡层胶料门尼粘度及硫化定型压力,及时维修活络模硫化机,重新设计重载地区产品、适当增大内衬层厚度、提高胎体安全倍数等解决措施。 相似文献
3.
4.
5.
分析了全钢载重子午线轮胎各种气泡的产生原因,并提出了解决措施。如三角胶端点不能太厚.三角胶挤出时需控制好温度和速度;宜选用两辊或型辊挤出法制备内衬层和密封胶层的复合件;成型风压需控制在0.6MPa以上;成型胎坯的停放时间应稍长。 相似文献
6.
7.
对全钢载重子午线轮胎出现的胎趾圆角、胎侧接头开裂和胎体疏线等质量缺陷的产生原因进行了分析,并提出了相应的解决措施。产生上述质量缺陷的主要原因是半成品部件尺寸控制不好、成型和硫化时操作不规范以及设备维护不好等。生产过程中应严格控制部件尺寸及工艺条件,定期检修设备。 相似文献
8.
9.
10.
分析全钢载重子午线轮胎与设备相关的硫化工艺缺陷(钢丝圈变形、胶边及胎肩和胎侧缺胶)产生原因,并提出相应解决措施:修理或更换硫化机胶囊介质管路上关不严的气动阀门,关闭抽真空动力水与真空泵管路之间的球阀、更换电磁阀、改变机械阀或该阀限位位置;检查、更换用错的钢菱圈或调节机械手使其对中,检查胎冠、胎侧尺寸及模具装配;防止水或蒸汽喷溅到模具和胎坯上,保持排气孔通畅。采取以上措施后,产品综合合格率上升了6.25%,废品率下降了1.2%,次品率下降了0.47%。 相似文献
11.
12.
13.
从操作及工艺控制方面分析全钢载重子午线轮胎经常出现的胎里露线、胎圈露钢丝、胎体劈缝、胎里气泡、胎里窝气、胎趾圆角和胎侧欠硫外观质量缺陷的产生原因,并从设备改进、产品设计和工艺管理方面提出相应的解决措施.严格控制半成品尺寸、成型和硫化定型操作等可保证全钢载重子午线轮胎质量和生产效益. 相似文献
14.
15.
16.
17.
18.
分析全钢载重子午线轮胎胎体帘线密度不均、裂缝、交叉和弯曲等质量缺陷的产生原因,并提出解决措施。定期检查钢丝帘线的平直度和残余应力、锭子导开张力及各区段的压延张力;监控裁断机接头质量、定期检查接头机的锥形齿轮、控制帘布的停放时间;确保设备参数、各部分风压、工艺参数符合标准要求,定期检查拉链机的接头功能,严格规范成型操作;检查硫化胶囊和胶囊卡盘、控制硫化定型压力。通过采取以上措施,使轮胎X光检验合格率达到99.8%以上。 相似文献
19.