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相似文献
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1.
本文主要介绍上海第五钢铁厂HB-40钢包精炼炉投产6年来的生产和技术状况,着重叙述轴承钢精炼、超低碳不锈钢吹炼以及提高钢包炉龄的工作。  相似文献   

2.
发明背景本发明是介绍一种杂质以渣的形式沉降的,改进后的镁连续精炼法和介绍实现该方法时所用的精炼炉。目前,大多数镁的精炼都是在带盖的电热炉中的坩埚内间断完成。经过一定时间,杂质从镁中分离出来,集聚在坩埚底上。精镁集中  相似文献   

3.
刘荣华 《上海金属》1992,14(4):15-19
本文研究了轴承钢采用LF炉精炼时,各工艺因素对氧含量的影响。结果指出:较高的顶渣碱度和气体搅拌功是获得低氧含量的重要条件;非真空强搅拌甚至比真空脱气更有效。  相似文献   

4.
通过FactSage热力学软件计算,研究了GCr15轴承钢LF精炼过程中钢-渣平衡时不同组分精炼渣对钢液中钙、镁、铝、氧含量的影响。结果表明,在计算范围内,钢液中钙、镁、铝、氧的质量分数分别为1.385×10~(-4)%~5.029×10~(-4)%、3.014×10~(-4)%~7.778×10~(-4)%、0.018 8%~0.039 6%、3.235×10~(-4)%~4.671×10~(-4)%。精炼渣碱度变化对钢液中钙、镁、铝、氧含量影响最大;渣中氧化铝含量变化对钢液中钙、镁、铝、氧含量影响次之;碱度相对低时渣中氧化镁含量变化对钢液中钙、镁、铝、氧含量影响较为明显,碱度高时影响较不明显;虽然钢中平衡氧含量随着渣中w(FeO)增加的增加幅度不大,但会导致钢中元素被大量氧化。  相似文献   

5.
为控制BH钢精炼结束到中间包过程的增碳量,分析了钢包内衬、中间包覆盖剂、中间包内衬等因素对BH钢钢液增碳的影响。通过分析表明,钢液的增碳量随着钢包砖衬碳质量分数的降低而下降,将包壁和包底的碳质量分数控制在0.5%以下,渣线部位的碳质量分数低于5%可以大幅度减少钢包耐材向超低碳钢液增碳效果,钢包的增碳量随着包龄的增加而降低。建立钢水覆盖剂的传热模型,将覆盖剂成分控制在高碱度低熔点区域[(wSiO2≤5%,][wCaOAl2O3/wAl2O3=1~1.5,][wCaF2=5%)]来增大熔融层的厚度从而减小富碳层与钢液接触的概率。通过应用无碳长水口和中包工作层使用涂抹料,精炼结束到中包增碳量平均减少1.4×10-6~1.5×10-6,增碳不超过3×10-6比例由36%~44%提升至60%以上。  相似文献   

6.
<正> 钢中非金属夹杂物对钢的机械性能特别是断裂韧性有重要的影响,因此弄清精炼炉钢的夹杂物类型、含量、分布与来源,对提高锻件的质量,是十分必要的。本文将对通过金相法、电解法、电子显微镜扫描及X射线衍射晶体分析等方法观察分析100t ASEA-SKF精炼炉钢夹杂物的结果进行讨论。一、精炼炉钢中夹杂物的含量  相似文献   

7.
余瑾  徐明  李先芬  丁厚福 《铸造技术》2004,25(5):328-329
利用轴承钢屑在中频感应炉中熔炼40 Cr钢的化学成分控制和熔炼工艺,对钢屑进行预热处理,将降碳、脱气、铁还原结合起来,为合理利用废钢屑提供有益参考.  相似文献   

8.
以镁法海绵钦生产工艺的生产实际情况为依据,介绍了自产镁不足的精况下,采用外购镁锭熔炼以满足海绵钛的生产需要.通过采取加入高密度电解质和改变原熔剂成分等措施,显著地提高了精炼炉熔炼外购镁精炼回收率,实现了节能降耗地为还蒸工序提供优质、充足的熔体精镁,降低了镁工序的生产成本.  相似文献   

9.
<正> 结构钢用微量硼合金化是提高淬透性和机械性能有效又经济的方法,不用附加昂贵的合金元素。 前苏联阿捷尔拜疆工业大学研究了加硼从0到0.01%,得到一种经济调质钢40XTP钢(0.42~0.44%C,0.35~0.37%Si,0.60~0.63%Mn,1.2~1.4%Cr,0.03%Ti,0.02%Al,0.06%S,0.06%P)以及硼对该钢组织和性能的影响,并与40XH钢的性能进行了比较。为了使硼不与氮结合,钢内加入少量的钛。 40XTP钢在50kg感应炉内熔炼,以精制铁(ЖР-03)作炉料。脱氧后立即加铬,除渣后用锰和硅预  相似文献   

10.
钢的炉外精炼技术由本世纪50年代初问世至今,已创造有20多种方法。钢的炉外精炼又叫钢的二次冶炼,其目的是提高钢液纯度及改善钢锭结晶。因此,得到世界各国有关厂家的重视。我国钢的炉外精炼技术已有很大地发展,现在已能开发研制各种型式的炉外精炼成套设备,但与国外相比,技术水平仍有一定差距。  相似文献   

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12.
近年来,世界各国都在广泛开展高纯净钢的精炼技术研究。作者通过对 LF-RH 生产工艺的研究证实,二次精炼技术可使磷降至40ppm 以下,氮降至30ppm以下。文中表明,采用不脱氧出钢、喷粉脱磷和钢包除渣等联合工艺措施,能较容易地生产出低磷钢。应用这种方法,同时使钢水中的表面活性元素硫的含量降到30ppm以下,就能有效地脱氮。  相似文献   

13.
俄罗斯一项专利(专利号1705361)提出一种可提高钢脱硫率和降低钢产品成本、用于精炼钢的造渣混合料。此混合料含有(%):石灰60-70;斜闪煌岩30-40。斜闪煌岩中含有(%):氧化铝15-18;氧化钙8-10;氧化铁3-5;氧化亚铁5-8;氧化镁6-8;氧化钠和氧化钾合计6-8;一氧化锰0.2-0.3;二氧化钛1.5-2;余量为二氧化硅。采用这种混合料,可使钢脱硫率提高20%-25%,成本下降15%-20%。精炼钢用的造渣混合料@周永益  相似文献   

14.
运用正交试验法,通过对40Cr钢低温淬火的工艺试验,确定该钢较优的低温淬火工艺方案为: 淬火温度:790±10℃; 保温时间:按1.2~1.6分/毫米计算; 淬火介质:采用5~10%盐水; 回火温度;根据图纸硬度要求而选择。经试验得到:低温淬火后回火温度与硬度之间的回归式: (?)=728-0.754T 生产应用表明40Cr钢低温淬火工艺具有:节电、节油、无污染、安全可靠、操作方便,缩短周期、降低炉耗、提高质量、切实可行的优点。  相似文献   

15.
新的强渗工艺能够实现对高合金钢的渗碳处理,通过等子渗碳,可以优化显微组织.得到耐磨性和抗疲劳性的最佳配合。  相似文献   

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精炼船用钢的冲击性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对非精炼船用钢和精炼船用钢连铸坯低倍、船用角钢低倍、金相组织和夹杂物等的分析,在常温和0℃冲击功都能达到要求,若在低温(-20℃、-40℃)非精炼船用钢艰难达到要求。现采用精炼工艺,减少夹杂物,提高钢的纯净度,大大改善钢的冲击性能,在低温也可较好满足用户需求。  相似文献   

18.
日本钢管公司福山钢铁厂生产出一种碳素钢的杂质[H]+[N]+[O]+[P]+[S]≌50ppm,其精炼工艺如下: 1.高炉铁水炉外脱硅; 2.对脱硅铁水喷吹CaO(CaCO_3)-CaF_2(+Fe_2O_3)或喷吹Na_2CO_3(+Fe_2O_3),同时吹  相似文献   

19.
瞿家骅 《上海金属》1989,11(5):39-46
本文从机械工业的需要出发,综述国外的发展趋势,论述了发展精炼钢生产与应用的迫切性,包括精炼轴承钢、精炼弹簧钢、精密控制钢、精炼高强度钢、精炼转子用钢、超纯铁素体不锈铜、新耐热合金和精炼易切削钢等,最后探讨了降低精炼钢成本的问题。  相似文献   

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